精(jīng)軋及預精軋(zhá)機進水和漏油的防治研究

2018-08-02

赫曉燁
(河鋼宣鋼機電工(gōng)程有限公司,河北張家 075100)
  摘 要:精軋、預精軋機進水是(shì)各高(gāo)線廠非(fēi)常(cháng)重視的一個問題,也(yě)是(shì)一個非常棘手的問(wèn)題。油箱進(jìn)水會汙染油液,使油品下降,隨冷卻水進入油(yóu)液的(de)贓物會堵塞濾芯。如果油液中進入大(dà)量的水輥箱內(nèi)油膜壓力就會降低不易形成油膜,軸承溫(wēn)度迅速升高,很容易燒損,所(suǒ)以如何控(kòng)製進水是當前一個重要課題。
  關鍵詞:輥箱;密封;漏水;封油
  在國內外,所(suǒ)有高線廠(chǎng)的精軋機組,有一個共同的認知,要想(xiǎng)精軋機設備良(liáng)好運行,隻要(yào)保證潤滑油油品的等級要求,設備就能正常運轉。而控製(zhì)潤滑油的進水汙染問題,確保油品等級(jí),同樣是全球高線精軋機機組的(de)一大難題。
  自我廠精軋機組投產以來,285輥箱一直存在比較嚴重的漏水問題,嚴重威脅精軋機組的正常運行。我公司預精軋組由哈爾濱飛機製造集團製造,裝機量(liàng)四台,投產以來在日常(cháng)生產中相繼出現輥軸軸頭密封處漏油的現象,兩台水(shuǐ)平軋機尤為嚴重。預精(jīng)軋機潤滑油由潤滑站(zhàn)供(gòng)給,每天油箱液位都會因漏油下降1-2個格,經(jīng)濟損失較大。
  1 輥(gǔn)箱進水的(de)危害(hài)
  加劇了軸承的損壞,甚至(zhì)會因無法形成油膜導致油膜軸(zhóu)承或輥箱燒毀。輥箱油膜軸承屬滑動軸承,處於全流體潤滑狀(zhuàng)態,當形成油膜的(de)條件時會形成不間斷的穩定承載油膜,實現了液體動壓潤滑。當進(jìn)入潤滑(huá)點的油中含水量超過0.1%時,機械磨損急劇增加,超過(guò)0.5%時將會破壞潤滑環境。嚴重損壞軸承,當含水量超過3%時(shí)潤滑油的性能指標將會發生變化,而達不到形成油膜的條件,導致油膜軸承處於半幹摩擦和邊界摩(mó)擦,Z終將引起(qǐ)油膜軸承或輥箱燒毀的設備事故(gù)。
  2 摩根五代(dài)軋機的性能特點
  精軋機是高線(xiàn)的核心設備,但精軋(zhá)機進水一直是(shì)各(gè)個(gè)高線廠的一個難題,軋機運轉速度十分高,大約(yuē)為9000轉/分,油(yóu)品精度等級是個關鍵,如果進水,濾芯壓差變大,將(jiāng)頻繁更換濾芯,油品精度(dù)等(děng)級下降,油液汙染(rǎn),將使(shǐ)維護(hù)費(fèi)用大幅度增加,加速軋(zhá)機損壞,如果進水不是控製的很(hěn)好,將使軋機進入一個惡性循環。
  2001年投產初(chū)期,對進水的重視不夠,油箱大大進水,油品下降,分(fèn)解(jiě)出的輥箱,油膜軸承都有不(bú)同程度的損壞,汙物把軸承與軸(zhóu)磨損很深溝槽,基本上2個月報費軸瓦軸承,油(yóu)品精度為10級,每半個月更換一次濾芯費用6萬元,增加了費用。
  3 輥箱的工作(zuò)原(yuán)理(lǐ)
  根據精軋機維護記錄資料表(biǎo)明(míng),輥箱進水有95%以上的情況是輥(gǔn)箱的主要密封件損壞引起的,以(yǐ)及輥箱接合麵滲漏的其它情況。輥箱主體結構主要由以(yǐ)下零件組(zǔ)成:1輥(gǔn)環(huán)2外拋油(yóu)環3雙唇密封(fēng)圈4密封支撐架5內拋油環6輥軸7油膜軸承,8外拋油環和內拋油環(huán)的內圈上以及密封(fēng)支撐架的外圈上的(de)溝槽,並裝有(yǒu)o形密封圈。它(tā)的工作原理是輥環通過(guò)裝(zhuāng)配工具牢牢的固定於輥軸上,並把外拋油環和(hé)內拋油環緊緊的壓(yā)在輥軸(zhóu)的軸肩上,與輥軸形(xíng)成一(yī)個整體高速旋轉。雙(shuāng)唇密封圈通過一個彈性金屬環牢牢的脹緊在密封支撐架上,並固定在偏心套(tào)上。工作時處於靜止狀態,在正(zhèng)常工作中,由於雙唇密封圈兩邊的唇形圈分(fèn)別受到外(wài)拋油環和內(nèi)拋油環的擠壓形成接觸性密封,再者兩個拋油環與輥軸一起旋轉,外拋油環(huán)利用高速旋轉時產生的(de)離心力把冷卻水雜(zá)質氧(yǎng)化(huà)鐵皮甩開,而內拋油環也同(tóng)樣利用離心力把輥箱內的潤滑油甩開,從而達到防止冷卻水及雜質進(jìn)入箱體內以及箱體內(nèi)的潤滑油往外流失的作用。
  4 軋機的結構(gòu)
  軋機為10個機架(jià)安裝在整體剛性底座上,由一台電機(jī)集中傳動,主電機增速機輸入軸的大齒輪帶動兩根輸出軸,通過齒形聯(lián)軸器與兩傳動軸相聯,分別驅動左右兩側軋機,十個機架連在一起,大部分是在水裏,首先考慮輥環的冷卻水管(guǎn),冷卻水管經過錐箱,在與輥箱接合處,用一膠圈壓住,但有時水壓(yā)很高為0.6Mpa,有時(shí)會從結合處漏入錐(zhuī)箱,於是改進冷卻水管水路,把(bǎ)輥箱與錐箱的孔封住,直接從麵板的側麵打開絲堵截,加(jiā)工水管,使冷卻水不能(néng)經過接(jiē)合麵處,通(tōng)過麵板直接冷卻輥環境汙染。所以這一環節進水得以控製,這個方法得到廠家認可並在(zài)後來(lái)的製造中進行(háng)了改造。但還是有水,隻能再從雙唇密封(fēng)分(fèn)析,雙唇密封安裝在一個骨架上,骨(gǔ)架裝在偏心套上,軸上安裝有上下的滑環,密(mì)封與兩個滑環接觸,下滑環與密封接觸擋住潤滑油,防(fáng)止外(wài)漏,上滑環與密封防住了水,密封骨架又與密封板在一起密封圈起到(dào)密封水(shuǐ)的作用,與水接(jiē)觸且活動的地方(fāng),就是上麵這一些了,首(shǒu)先分析密封骨架與(yǔ)密封板之間(jiān)的接合(hé),當把(bǎ)膠圈、骨架、密(mì)封板安裝在一起,發現由於膠圈細,在骨架槽內不十分滿,有大約(yuē)0.02mm的間隙(xì),可設備運轉後升溫,想間隙可能會更大(dà),這間隙將是(shì)一(yī)個進(jìn)水點,於是把原來的密封(fēng)圈子加粗直徑0.3mm,使膠圈填滿(mǎn)於骨(gǔ)架中,同時通過我在(zài)較長的時間內觀察、試驗、討論、研究,Z終決定:(1)將密封骨架的內圈尺(chǐ)寸由原來的φ149.00+0.40mm改為149.00+010mm,直徑縮小0.3mm,使密封骨架與雙唇密封不能相對轉動,降低了密封磨損,增加(jiā)其防水性及壽命;(2)原圖紙規(guī)定的密封裝配尺寸肩到凸處15.20+0.10mm並非Z佳尺寸,由於國產(chǎn)備件實際尺寸達不到圖(tú)紙要求精度,且到軸肩處累積誤差(chà)較大此尺寸應(yīng)用(yòng)測量上、下滑環及(jí)密封骨架實測尺寸推算,這樣才能達到使雙(shuāng)唇(chún)密封位於兩滑正中,起到上封水、下封油的目的。此改造經實施後,效果十分(fèn)明(míng)顯,230機組輥箱漏水情況有很(hěn)大改判,對(duì)精軋機組的穩定運行提供了有力的(de)保(bǎo)障(zhàng)。使用後,精軋潤滑站台票(piào)濾芯壽命由原(yuán)來的5-6天增加到20天(tiān)以上,每(měi)次更換15個,這樣每年節省630個濾芯,每個濾(lǜ)芯單價100元,則每年(nián)可節約費(fèi)用(yòng)63萬元。
  再來分(fèn)析雙唇與(yǔ)滑環之間,首先在滑環上均勻塗上丹紅,安裝轉軋輥軸,看雙唇上下著色是否均勻(yún),直到把骨架(jià)調整在中間位,使(shǐ)雙唇均勻著色,通過改進以後,進水是(shì)有一定(dìng)減少,在精軋區基本上控製住進水,使精軋與輥箱由2個月增至6個月,油品由原來的9級上升到7級,濾芯基本上2個月不更換,也不會有0.1Mpa的(de)壓差,使精軋機區設備得到一個穩定良(liáng)好(hǎo)的(de)運轉。
  5 預精軋密封改造
  預精軋輥箱為仿摩根五代(dài)產品,密封使用原(yuán)進口雙辰密(mì)封,經我公司技術人員對輥箱拆檢,分析發(fā)現漏油的原因並非是密封質量和(hé)裝配尺寸問題,而是輥箱(xiāng)在設計上存在一定弊病;輥軸大端油膜軸承(chéng)供(gòng)油量大於設(shè)計在偏心套上的回油孔的流量,造成在供(gòng)油孔處潤滑油(帶壓0.3MP)外溢,發生泄漏現象,我公司的改進措施為:在偏(piān)心套(tào)大端油膜軸(zhóu)承供(gòng)油孔上方開一寬10mm槽,並在槽中(zhōng)打了三(sān)個傾斜45度、φ8mm的孔,與偏(piān)心套上的回油孔接通,使溢出的潤滑油沿槽流(liú)動並從孔(kǒng)中回油,有效的避免了潤滑油的泄漏問題。本次(cì)對輥箱偏心套的改(gǎi)造較為巧妙(miào)有效(xiào),在同行業中尚未發現對其(qí)結構作如此改(gǎi)動。
  同時預精軋區(qū)也(yě)相(xiàng)應改動以後,但還是進水,分析原因,由於密封的(de)尺寸同(tóng)上、下拋(pāo)油環之間的尺寸不符合要求。密封在上、下拋油環中(zhōng)間的壓縮量不夠,不能起到密封(fēng)的作用。於是將上、下拋(pāo)油環的尺(chǐ)寸磨去0.5mm,這樣密(mì)封在上、下(xià)拋油環中間有(yǒu)足夠的壓縮量。形成良好的密封效果。同時(shí)在下拋油環的下邊加一個0.5mm的墊,用以消除對上、下拋(pāo)油環磨去的量。通過一係列改造,使預精軋箱壽命大幅度提高基本上為8-10個月,油(yóu)品保證在(zài)7級以上,使輥箱在線時間可達10個月。各方麵的費用都有很大降低。
  6 結語
  隨著科學技術迅猛發(fā)展,在現代(dài)化工業生產中,人們對設備管理的觀念發生變化,從一般常(cháng)規設備管理向高級設備的綜合管(guǎn)理方向發展,技術水平由理論到實踐中(zhōng),並不斷豐富,提高自己,深入研究在設備修理過程中的各種誤差(chà)因素(sù),對設備(bèi)質量影響規律,同時需要通過大量的實驗和生產實踐,通過不斷地改造使設備有一個良好的運行狀(zhuàng)態來滿足生產的需要。
  參(cān)考文獻
  [1] 劉祥.高速線材精軋機控製潤滑油進水的改進措(cuò)施[J].機械(xiè)管理開發,2015,(08):100-101.
  [2] 唐夙剛.高線精(jīng)軋機軋輥箱進水原因分析和(hé)改進措施[J].冶金設備,2015,(S1):62-64.
  [3] 徐紀成,石向陽(yáng).防止高線摩根精軋機輥箱進水的措施[J].軋鋼,2006,(03):71-72.
來源:《科技資訊》2018年(nián)7期
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