催化裝置壓縮機采用NG25/20型蒸汽透平背壓式汽輪機和2MCL―456型離心式壓縮機。其(qí)基本構造是將壓縮機的封油(yóu)與滑動軸承置於同一殼體內,然後利用油封在(zài)中間把潤滑油和封油隔開(kāi);再獨立(lì)設置潤滑油與封油的(de)油箱;同時使用組合式密封結構,即(jí)浮環密封與梳齒(chǐ)式(shì)密封相結合的方式(shì)。浮環由外浮環和內浮(fú)環組成(chéng),密封原理是浮環內通入密封油,然後利用裝置自(zì)產幹(gàn)氣作為密封介質通入梳齒(chǐ)密封內,再將浮環流出的密封油進行收集。一般內浮(fú)環流出(chū)的密(mì)封(fēng)油是(shì)經過(guò)脫氧係統油氣(qì)分離再回油箱(xiāng),而外浮環流出的密封油則直(zhí)接回箱。
一、潤滑油(yóu)及封油係統(tǒng)存在的問題
(一)潤滑(huá)油係統存(cún)在的問題
隔開潤(rùn)滑油與封油(yóu)的是油封,僅起(qǐ)到隔離的作用嚴密性較差,因此(cǐ)威脅著整個機組及工作人員的(de)生命。氣體互竄產生的危害極大,比(bǐ)如封油中含有酸、硫(liú)、氫和鹽等物質,在(zài)一定環境下會與潤(rùn)滑油產生反應,從而危及整個裝置的正常運行;其次,汽輪機迷(mí)宮密封也存(cún)在泄漏隱患,嚴重時會造成油品乳化、潤滑油(yóu)含水(shuǐ)量超標,且閃點低於常規60~40度甚至接近室溫(wēn),對機組的人身財(cái)產安全造成危害。除此之外,機組潤滑油問題不容樂(lè)觀。從機組檢修情況可知,油箱(xiāng)與管線內壁常常粘著大量雜質(zhì),呈棕褐色。這與機組調(diào)速(sù)器的潤滑油與調速油使用同一個油箱引(yǐn)起的,常常會出現錯油門與油(yóu)動機卡(kǎ)澀,因而調速器反應滯(zhì)後,影響效率。尤其是頻繁調速轉速波動較大時,會出現(xiàn)油動機卡死、調速器暫時休克(kè)的現象。加上潤滑油質量達不到標(biāo)準,導致潤滑功能(néng)不佳(jiā),從而增加軸振動負(fù)荷,進而瓦溫(wēn)持續升高。基於此,不得不使用大量(liàng)潤滑油來維持機組的正常運行。但值得注意的是(shì),若(ruò)潤滑油質量不過關(guān),必然造成大量地更換(huàn)潤滑油以達到潤(rùn)滑質量不至於大幅(fú)度下降的目的。這是治標(biāo)不治本的方法,不僅增加工作量,還加大生產成本,而且潤(rùn)滑油問題沒有得(dé)到緩(huǎn)解(jiě)。
(二)封油係統存在的問題
封油跑損(sǔn)是(shì)常見問題。一(yī)般情況下,每周向封油箱中補油,具體情況視實際而定,若封油箱液位持續下降(jiàng)應引起工作人(rén)員的注意。造成封油跑損的(de)原因有:脫氣槽(cáo)的放空處有封油噴出;或者196號火炬線(xiàn)脫凝時有乳(rǔ)化封油。雖然封油跑損不可(kě)避免,但可以采用措施將其(qí)降至Z低,比如關閉196號火炬線與油氣(qì)分(fèn)離器連接的放空閥,以(yǐ)防196號火炬線發生液封現象。但是,油氣分離器將麵臨嚴峻挑戰,不(bú)僅製(zhì)約油氣初步分離功能的發揮,還增加控製液位的難度,導致油氣分(fèn)離器無法建立正常液(yè)位。其次(cì),排氣量大而油氣分離不(bú)及時Z終造成封(fēng)油(yóu)隨氣體夾帶放空的(de)現象時(shí)常發生,形成不同程度的浪費。若為此(cǐ)中斷氮氣供給,封油再生效果不理想,隨著脫氣(qì)荷載的增加,封油停留在脫氣槽中的時間緊湊,很難實現封油效率Z大(dà)化。
二、原因分(fèn)析
1、密封幹氣和富氣之間存在壓差是導致封油閃點下降的主要原因,其(qí)危害性不言而喻。目(mù)前(qián)我國梳齒(chǐ)密封零泄漏仍在探(tàn)究階段,當富氣(qì)從梳齒密封(fēng)中泄漏竄(cuàn)入幹氣時,富氣中的C3、C5與密封油發生反應,從而(ér)使酸值升高、閃點降低。
2、封油質量取(qǔ)決於封油脫氣再生係統的(de)優劣,若封油脫氣再生係統(tǒng)效率低(dī)下則封油質量下降。
3、封油跑損是由於封油中的部分水、氣(qì)混合物霧化後與氣體一同進入196火(huǒ)炬線造成的,這主要是因為在油(yóu)氣分離器入口處,氣、油混合物突然擴容,形成噴嘴效應。
4、潤滑油與封油發生互(hù)竄(cuàn),導致潤滑油內的水分進入封油,且封油中的氣體進入潤滑油,進而(ér)導致潤滑油閃點降低(dī),酸值上升。
5、一般情況下較易清除掉普通過(guò)濾器大於網眼的顆粒,不過,要是顆粒小於網眼的(de)情況(kuàng),則極易被遺留到潤滑(huá)油當中。如若長時間積累,就會致使潤滑油內雜質含量大幅增多(duō),特別是由內金屬微粒“快速(sù)將油內的(de)防鏽劑與(yǔ)抗氧劑消耗(hào)掉,進而導致沉澱生成形成二次汙染”從而催化了油的催化。
三、改進措施
總之,提高潤(rùn)滑油的脫水與(yǔ)過濾(lǜ)質量是迅(xùn)速(sù)解(jiě)決潤滑油(yóu)質量的有效途徑;而做好封油的(de)氣、油分離工作(zuò)是提高封油質量的關鍵所在。
(一)潤滑(huá)油(yóu)係統的改進
潤滑油腎型淨油機值得推薦(jiàn)使用。因為(wéi)小於網眼的顆粒普通過濾器無法(fǎ)將其清除且沒有油水分離功能,同時普通過濾器是依附在潤滑油線上運行,大大(dà)增加了係統的阻力。
基於此,腎型淨油機得到廣泛青睞。與普通過濾器相比(bǐ),腎型淨油機采用的是仿生(shēng)學原理有(yǒu)淨化設備的功效。怎麽說呢?就是將潤滑油看成“血液”能夠淨化“腎功能(néng)”的運(yùn)動。其淨化方式是(shì)運用(yòng)非機械作用力的庫侖力,淨化標準為0.1μm,高出普通過濾器的5倍。比如一次性淨化乳(rǔ)化油即見清,過濾能力(lì)可(kě)見(jiàn)一斑。其次,腎型淨(jìng)油機(jī)具有損耗小(xiǎo)的特點(diǎn),操縱10t的油箱0.6~1.2kw的功率即可,並且淨油機與(yǔ)潤滑油係統獨立運行,規避了普通過濾器增加係統阻力的問題。更為(wéi)可(kě)貴的是腎型淨油機攜(xié)帶(dài)油水分離的功能。
(二)封油再生(shēng)係統的改進
一般情況下,1號、2號(hào)排(pái)空(kōng)油回收(shōu)至脫氣係統中的3號分離器中,然而實(shí)用性並不強。因為(wéi)1號、2號分離器的入(rù)口(kǒu)管線直徑為Ø30mm,當封油夾帶氣體快(kuài)速通過時(shí),根(gēn)本無法承受其流量,尤其是流速高(gāo)峰期管線因流量過大而劇烈振動。同時氣、油混(hún)合物在分離器入口突然擴容形成噴嘴效應並隨氣體進入196號火炬線封油容易(yì)跑損。
基於此(cǐ),對1、2、3號油氣分離器優(yōu)化重組勢在必(bì)行。首先(xiān),將3號分離器用作1號、2號夾帶出的封油沉(chén)降,待充分(fèn)沉降後再(zài)經3號分離器回收封油。然後再回(huí)收3號分離器夾帶出的氣體,Z後再通過(guò)罐中回(huí)收封油。這樣有利於(yú)緩解封油進入196號火炬線的問題,充分發揮油氣分離器的職能。其次,當封油經過(guò)1、2、3號油氣分(fèn)離(lí)器進入脫(tuō)氣槽時(shí),為了更好的回收(shōu)氣體夾(jiá)帶的封油,可以(yǐ)同時在油氣分離器與脫氣槽頂設置破沫網,進一步提高封油回收效(xiào)果。另外,將傳統的平頂蓋板(bǎn)改成(chéng)球形頂蓋有利於加大脫氣(qì)槽接觸麵的空間,確保有充足的(de)空間使夾(jiá)帶的油滴沉(chén)降下來。同時為了提高封油的再生能力,可將破沫罐安置在脫氣槽的放空線上,用以加大放空所夾帶的封油回收,起到置換富氣及瓦斯功能的作用。Z後,為了降低封油跑損可以加長、加寬(kuān)1號、2號分離器的入線徑,由原來的Ø300mm拓寬至Ø600mm、新增300mm的徑段等,用以降低噴嘴效應進而減少封油霧化跑損。
四、結束語
總而言之,在氣壓機潤滑油與封油(yóu)係統在運作過(guò)程中(zhōng)還存在一些問題不足(zú),這就要求相關工作人員能夠采(cǎi)取有效的改進策略予以應對,切實提高其運作效率(lǜ)。
(來源:設備管理網)