作者:周金璽
(CSP泉州太平洋碼頭)
一、背景介紹(shào)
23T叉車是2004年10月(yuè)份購置的(de),從次開始(shǐ)參(cān)與作業就出現門架(jià)軸承破裂,廠家也判斷不出(chū)問題所在,隻是更換軸承了事。光2007年年初到11月份改造(zào)時就損壞了33個門架軸承,每個軸承的價格為750元,且(qiě)每停下來更換(huàn)一次(cì),需要3個修理工,花費3小(xiǎo)時左右才能修複,即增加成本又費時費工,影(yǐng)響生產效率。後來每遇作業,經(jīng)常性發生(shēng)門架軸承破(pò)裂現象,隨著生產(chǎn)作業的發展(zhǎn),門架軸(zhóu)承破裂現象越來越嚴重,一直未(wèi)能從根本上解決這一問題。
二、技改思路
為查找(zhǎo)解決問題的辦法,在平常的作業中一直(zhí)都(dōu)在注意(yì)觀察。通過與同類(lèi)叉車同樣工(gōng)況作業的對比中,發現該叉車叉牙(yá)後座和門架之間(jiān)存在一個距離為13CM的空隙(圖一(yī)),叉車(chē)作業(yè)叉牙受力(lì)時有(yǒu)可能因應力得不到轉(zhuǎn)移而直接作用在門架軸承(chéng)上,導致軸承破裂。於是,設想在兩側叉牙後座和門架之間空隙的位置上各(gè)加焊出一個鐵座,讓叉牙後座和門架之間的間隙縮小到5MM左右(圖二),這樣,當叉牙在(zài)叉貨受力和(hé)受撞擊時,會把(bǎ)部分的力通過(guò)加焊的鐵座傳遞到門(mén)架上(shàng),而(ér)門(mén)架是固定在輪轂和車身身上,經得住受力,不會造成損壞,避開了讓衝擊力直接作用在軸承(chéng)上,間接保護門(mén)架軸承(chéng),從而避免了軸承受力嚴重而損壞。這個想(xiǎng)法得到技術(shù)部(bù)的鼎力支(zhī)持,並由技術部機修車間實施改造。
圖一

圖二
三、技改成效
據統計(jì)從2007年11月改造起至今,23T叉車無發現軸承破裂情況,也無發現改造後所帶來的一些(xiē)弊病,既降低企業生產(chǎn)成本又提(tí)高了生產效率。
四、技改心得(dé)
企業設備技改並不(bú)一定全部都需要複雜的計算和大量的改造才能獲得成功(gōng),有時候通過注意(yì)觀察,認真比對和思考(kǎo),適當改(gǎi)進就能成功,比如23T叉車(chē)門架經過改(gǎi)造,隻用1公分厚,兩塊規格在50MM*50MM左右的鐵板進行改進,就解決(jué)了門架軸(zhóu)承損壞的(de)問題。隻要用(yòng)心觀察每一件事物,就會產生對待事物(wù)的方(fāng)法;隻有采取(qǔ)正確、合(hé)理的(de)作(zuò)業方式,才能保證作業(yè)過程(chéng)的安全。
(來源:中遠海運港口)