作者:朱永剛
(營口新(xīn)世紀集裝箱碼頭)
摘 要:全國集裝箱碼頭公司都在努力節(jiē)能減排,對其中材料消耗設備大(dà)戶集裝箱輪胎門式起重機(RTG)進行一次次的技術改造:例如RTG“油改電”技術改造;RTG能量回饋改造;RTG減小發電機組功率和電(diàn)池組油(yóu)電混合改造(zào)等(děng)等,都取得了很大的(de)成果。大的改造項目基本如(rú)此,但是對設備的節能減排研(yán)究大家始終(zhōng)沒有放(fàng)鬆,為安全、綠色、低耗、高效率的碼頭建設貢(gòng)獻力量(liàng)。RTG起升/大(dà)車和小車三大機構的操作手柄是設備中使用頻率Z高的元(yuán)件了。一般經過3年的利用後就會出現(xiàn)磨損,間隙變大,故障不斷,而且一套(tào)新的手柄備件(jiàn)價格不菲,相信各位同行深(shēn)感同受。個人從事RTG維(wéi)護20年,對操作手柄陸續改造、維護已達(dá)5年之久,到目前為止算是比較滿意和(hé)徹底的。下文就是個人在操作手柄的使用(yòng)過程中不斷探索、改進、總結,取得(dé)了一定的維護經驗和技改成(chéng)果與大家共同分享。
關鍵詞:結構(gòu);故障;維護;改造
操作手柄對於設備是極為重要部(bù)位之一,三大機構的指(zhǐ)令發源地(dì),一旦(dàn)發(fā)生故障將無法利(lì)用其它手段進行代(dài)替或者強製執行繼續進行生產作業。操作手柄是司機賴以工作的親密夥伴,它的可操(cāo)作性和舒適度直接(jiē)影響司機(jī)的操作效率(lǜ)和工作心情。所以為了保證操作(zuò)手柄操作(zuò)指令的可靠性、長使用(yòng)壽(shòu)命、靈活性和舒適(shì)度,就必須(xū)改變(biàn)原來操作(zuò)手柄的結構和操(cāo)作方式。
1、操作手柄故障匯總和原因分析
一副(fù)全新的操作手柄作業箱量達到30萬(wàn)TEU(2-3年)時(shí),防塵套就會破損脫落,頂部減(jiǎn)速按鈕就頻繁(fán)出(chū)現鬆動、脫落和誤動作的故障(zhàng)現象,但是這些(xiē)故障都不存在安全隱患,而且方便維護;但是作業(yè)箱量達到40萬TEU(4-5年)左右時,操作手柄在結構(gòu)上就會出現安全隱患問題,例如下表中的故障:

2、原操作手柄結構利弊剖析
手柄經過長時間的使用都會出現不同程度的磨損,關鍵是如下幾個部位,對操作的準確性和舒適度有著重(chóng)要影響。
2·1減速按鈕
見圖1,手柄底部有一個常開觸點,由手柄頂部的按鈕(niǔ)經過內部彈性導杆(gǎn)觸動觸點動作,功能是實現速度減速,即給PLC一個指令:鎖定10%的速度指令。但是由(yóu)於按鈕內(nèi)部由彈簧機械回位,再加上操作手柄的零位檔機械鎖解除方式是上提式,司機方便和省力的操作方(fāng)式是將手心順勢按壓在減速按鈕(niǔ)的位置,用食(shí)指和中指夾住手柄杆,隨(suí)時(shí)操作方便解除零位檔機械鎖。根據跟蹤(zōng)維修和司機(jī)交(jiāo)流,存在如下(xià)弊端:1、減速按鈕影響操作(zuò),而(ér)且減(jiǎn)速按鈕沒有實質性的作用;2、操作時兩臂始終處於懸空的(de)狀態,而且(qiě)隻要操作食指和中指就要發力保持操作杆處於解(jiě)鎖狀(zhuàng)態,極易產生疲勞感;3、工作中按鈕始終受力,頂部固(gù)定按鈕的塑料螺母易鬆(sōng)動,按鈕脫(tuō)落,尤(yóu)其是在司機工作中出(chū)現沒有防備的脫落,按鈕和彈簧彈飛,嚴重影響(xiǎng)司機操作,甚至存在安全隱患。

2·2操作杆
主要功能是固定防(fáng)塵(chén)罩(zhào)和零位檔機械自鎖(見圖2),防止司機誤操作。零位檔(dàng)自鎖是由操作杆下端的螺母(mǔ)卡塊(kuài)和罩蓋組成(chéng),當操(cāo)作完成時,手(shǒu)柄在回位彈簧力的作用下回到零位,被提起(qǐ)的操作杆在按鈕彈簧(huáng)的作用下,螺母卡(kǎ)塊(kuài)進入(rù)罩蓋中間卡槽,完成自鎖功能。自(zì)鎖狀態下不(bú)能進行手柄操(cāo)作,沒有指令輸出,零位檔觸(chù)點接通,隻有在此狀態下(xià)才可以閉合操作電源進行下一步操作。
2·3一字(十字罩蓋)
見圖2,其主要功能一是和操作杆配合完(wán)成零位檔(dàng)自鎖;另一方麵就是有效控製(zhì)操作杆的操作角度(dù)和指令(lìng)編碼器輸出匹配;控製(zhì)操作杆在非操作方向的動作間(jiān)隙。
罩蓋的材質是銅合金,而操作杆的零位(wèi)螺母卡塊是鐵合(hé)金,質地較罩蓋硬度大,再加上上提式的解除自鎖方式,司機在操作時(shí)容易發生螺母卡塊和罩蓋卡槽兩側發生嚴重摩(mó)擦。時間(jiān)長久,罩蓋磨損(sǔn)嚴重,機械自(zì)鎖失去(qù)作用,易發生誤動作的安全隱患,而且司機習慣在操作完成後就鬆開手柄,讓手柄利用回位彈簧的(de)力量(liàng)自行回到零位,所以當手柄罩蓋出現磨損,內部機構間隙變大後,就經常出現手柄表麵(miàn)上是返回零位了,但是零位觸點沒有閉合,方向沒有斷開,小車或者起升會以極慢(màn)的速度延續司機當前的(de)操作,直至其他保護動作,發生重大安全隱(yǐn)患。
2·4主令開關固定壓板
見圖3,主令開關負責機構動作的方向選擇和零位選擇,它內部相應(yīng)的觸動點動作後把信號輸(shū)入到(dào)PLC。主令開關和固定壓板經(jīng)過尼龍軸套進行間隙配合,然(rán)後通過齒輪把操作杆的命令傳達給主令開關和開關同軸的編碼器。這部分易損元件就是主令開關和固定壓(yā)板之間的尼龍軸套,操作(zuò)手柄(bǐng)的靈活度就取決於配(pèi)合間隙大小。新軸套的厚度在0.8-1.0mm,組裝時要小心(xīn)翼(yì)翼,而且要塗抹潤滑(huá)油,減少摩擦係數,延長壽命。但是由於手柄的結構緊密,該軸套在使(shǐ)用過程中無(wú)法進行塗油(yóu)保養。一個新的軸套在作業完成30萬TEU左右就必須更換,自行加工維修的尼龍軸套隻能使用20萬TEU。軸套一旦發生(shēng)磨損(見圖4),主令開關齒輪就會發生徑向跳動,出現(xiàn)傳動誤(wù)差,引(yǐn)發各種操作、控(kòng)製故障。

2·5其他
主令開關在操作時會給司機一個換檔的操作感,就是檔位輪(見圖5)和主令(lìng)開(kāi)關塑料齒輪配合產生的。當檔(dàng)位輪發生磨損後(見圖(tú)6),出現和齒輪(lún)類似的齒輪狀,就會減弱司(sī)機操作時的檔位感,無法(fǎ)準確控製機構的速度,司機操作時間長(zhǎng)了就易出現疲勞感。
手柄(bǐng)回位(wèi)彈簧通過回位撥片作用到(dào)手柄波動齒延(yán)長軸的軸套上(shàng),帶動手柄操作杆自動回零位。全新(xīn)手柄操作杆完美得沒有任何活動間隙,但是當軸套(tào)出現磨損時,操作杆就會(huì)出(chū)現(xiàn)活動間隙(見圖7),隨著磨損的(de)加(jiā)劇,Z後導致手柄操作角度和編碼器輸出不匹配,設備就出現沒有高速的操作故障。
3、對操作手柄的改進
3·1減速按鈕的簡化
經過反複論證和對所有場橋司機(jī)的調研,得出如下結論:減速按鈕是手柄(bǐng)易損元件之一,而且司機基本棄用。這種情況下減(jiǎn)速按鈕的存在就顯得多餘和礙手,所以就拆除手柄內(nèi)部彈性減速按鈕傳(chuán)動杆和按鈕,手柄(bǐng)上端直接固定,見圖8:這樣司機操(cāo)作時可以放心的將手掌按壓在操作手柄(bǐng)上,司機可以借助手柄節省一部分體力。

3·2操作(zuò)方式(shì)的改變
既然沒有減速按鈕的配置,司(sī)機操作(zuò)時還(hái)需要借助手指的力量在操作時時刻上提操作杆,以(yǐ)解除手(shǒu)柄空檔機械自鎖。這正是一字(十字)罩蓋被操(cāo)作杆磨損嚴重,以至於出現沒有空檔機(jī)械保護的重大安全隱患的原因。經(jīng)過反複試(shì)驗,並與手柄廠家溝通,決定:重新更換新式的一(yī)字(zì)(十字)罩蓋,然後配合新的操作杆機械自鎖擋塊,將解除空檔自鎖的方式由上提式改成下壓式,見圖(tú)9和圖(tú)10。這樣司機在操作(zuò)時就可(kě)以放鬆的(de)將雙手自然撘按在操作手(shǒu)柄上端,利用(yòng)手臂的自重就可將手柄按下解除手柄空檔自(zì)鎖,然後隨意操作。但是有一點必須明確(què),在沒有集裝箱(xiāng)作業(yè)指令時,雙手(shǒu)一(yī)定要(yào)離開操(cāo)作手柄,防(fáng)止誤操作;或者關斷控製電源,還可以在一定程度上減少電量的消耗和設備(bèi)空(kōng)轉的(de)磨損。
3·3主令開關傳動(dòng)齒輪傳動方式的改變
主令開關旋轉(zhuǎn)軸的尼(ní)龍軸(zhóu)套在磨損後,旋(xuán)轉軸就會在徑向上發生跳(tiào)動,再加上主令(lìng)開關本身的間(jiān)隙,固定在主令開關旋轉軸輸入端的齒輪就會出現傳動(dòng)誤差,手柄出現操作故障。為了減少軸套的磨損,延長軸套的使(shǐ)用時間,費了不少腦細胞,但是效果甚微(wēi)。後來腦洞大開,毅然放棄使用軸套,利用和軸套內徑相差無幾(jǐ)的(de)優質密封軸承代替(tì)。通(tōng)過手冊【I】和網絡找到(dào)內徑相近的密封軸承,然後向機械加工表達了我的想(xiǎng)法:,利(lì)用銑床以主令(lìng)開關壓(yā)板安軸套的中心為中心,重新銑一個孔;第二,在銑好的孔上焊接固定一(yī)個內徑和(hé)軸承過盈配合,壁厚(hòu)1.5-2mm,高(gāo)度和原軸套高度一致的鐵環;第三,將壓板外(wài)側靠近鐵環的(de)一個凸(tū)起利用角磨機將其打磨平整。見圖11。

4、安裝(zhuāng)時的注意事項
各(gè)個關鍵部(bù)位改造完成後,就要對整個操作手柄進行組裝,在組裝時要注意各個機構之間的間隙和安裝順序,否則就會影響操作手柄正常使用,或者就需要全部解體重新安裝。
4·1操作杆的組裝
先直接緊固操作杆上端的固定螺(luó)母(mǔ),操作(zuò)杆兩端的螺紋長短不一樣,短的(de)一端(duān)為上端,長的一端為下端,方便檔塊螺母的調節(jiē)。然後將(jiāng)操作杆回位彈簧安裝固(gù)定,內部固定螺(luó)母一定要用鎖片鎖住,否(fǒu)則回位彈簧不能安裝到位,見圖12。
從下端安裝防塵套和防塵套擋(dǎng)塊,防塵套擋塊建議在設備上安裝完成後Z後定位固定(dìng)。
空檔鎖螺母安裝(zhuāng)旋轉到一(yī)半螺紋即可,然後再調整檔塊和罩蓋位置時進行調整,調整試驗正常後,在螺紋上滴加(jiā)螺紋(wén)膠固(gù)定住檔塊螺(luó)母。
操作杆組裝完(wán)成後,安裝手柄(bǐng)對應的一字(十字(zì))罩(zhào)蓋,然(rán)後按順序安裝好手柄壓板但是不(bú)要扣(kòu)壓在一起,在手柄到設備上固定(dìng)時還需要打開安裝(zhuāng)固定(dìng)螺絲。
通過一字(十字)罩蓋調節操作杆空檔鎖塊螺母的具體固定高度,要求就是按下操作杆進行前後操作時檔塊(kuài)和(hé)罩蓋不能發生摩擦,手柄自動回(huí)位後,擋塊剛(gāng)好卡在罩蓋的中(zhōng)間位置,保證有效自鎖。見圖9和圖10。
4·2主(zhǔ)令(lìng)開關壓板(bǎn)和旋轉齒輪的安裝
改造完成的主令開關(guān)壓板再安裝(zhuāng)時要注(zhù)意正麵(miàn)朝上,這(zhè)個可以參照固定螺孔(kǒng)來判斷。關鍵一點要保(bǎo)證軸承和主令開關旋轉軸的過盈(yíng)配合,保證傳動的可靠性。見圖11。
齒輪(lún)的安裝要注意一個細節,已圖13的安裝(zhuāng)方式為準,否則安裝時會差1/2齒,就是因為這半個(gè)齒的咬合誤差,會導致手柄零(líng)位不正確。一旦出現(xiàn)安裝位置錯誤,將齒輪拆下旋轉90°後重新安裝就可以(yǐ)解決。
4·3其他部位
組裝手柄時注意對檔位輪的更換,增強司機操作時的檔位感;檢查手柄波動齒延長軸的軸套,一旦手(shǒu)柄杆在操作方向上出現活動間隙,那麽手柄波動齒(chǐ)延長軸的軸套就需要更換,如果沒有現成的備件,就可以將軸套拆卸下來,翻轉安裝(zhuāng)就(jiù)可以。
在轉動部位,安(ān)裝時必須要注油潤滑,可以(yǐ)減少傳動(dòng)元件的(de)磨損,有效延長(zhǎng)手柄的使用(yòng)壽命(mìng)。
5、對(duì)操作手柄的維護
通過對手柄的維修和改造,再參照新手柄(bǐng)的特點,個人認為在手柄的使用過程(chéng)中要注意一下幾點,這(zhè)樣可以有效延長手柄的使用(yòng)壽命和保證手柄的操作性。
5·1對使(shǐ)用(yòng)中的操作手柄,要利用設備換季保養的時機對手柄的各個傳動部位進行潤(rùn)滑維護(hù),每年檢查兩次即可。
5·2手柄防塵罩一旦(dàn)發生破損就要進行更換,可以有效阻擋外部(bù)灰塵的進入。
5·3手柄在操作中(zhōng)要檢查零位自鎖檔塊是否發生竄位,和一字(zì)(十字)罩蓋是否發生磨損,一旦(dàn)發生磨損要適當調整自鎖(suǒ)擋塊的固定位置。
5·4設備承包的電(diàn)氣工作人員要保持和司機的緊密聯係,一(yī)旦手(shǒu)柄在操作中產生什麽異樣的(de)感(gǎn)覺,要及時檢修,防止故障擴大,產生(shēng)重大安全隱患。
5·5由於操作手柄的操作方式發生改變,要求司機在沒有指(zhǐ)令作業時斷開控製電源(yuán),防止誤操作。另一方麵斷開控製電源(yuán)在節能減排上會有不小收獲。
參考文獻:
【I】作者:祝燮權,《實(shí)用滾動軸(zhóu)承手冊(cè)》,上(shàng)海科(kē)技,2002-04-01
來源:《港口設備(bèi)》2018年第7期