【9F燃機(jī)典型事故】電機(jī)風機故障停機處理(lǐ)

2018-11-14

  一、事(shì)件經過
  2010年1月23日,機組二拖一運行,AGC投入,總負荷650MW;#1、2燃機負荷均為230MW,汽機負荷190MW,供熱量1200GJ/h。14:00監盤人員發現#1燃機MARKⅥ界麵發報警(排氣框架風機風壓低(dī)),“EXH FRAME OR #2 BRG COOLING TRBL-UNLOAD(排氣框架或#2軸承(chéng)區冷卻風機故障)”,立即派人(rén)至就地檢查該風機並點(diǎn)擊MARKⅥ風機界麵“#2 LEAD”和(hé)主複位按鈕(niǔ),該風機仍無法啟動。14:01分#1燃機開始自動減負荷,運行人員手動退出AGC,降低(dī)熱網負荷,機組維持低負荷運行。15:06負荷下降至3MW,調度通知停機(jī),15:09分(fèn)#1燃機停機。
  二(èr)、原因分析
  檢查發現#1燃(rán)機(jī)88TK-2風機電機停運,開關(guān)就地報“接地保護”動作。將電機本體動力電纜接線拆(chāi)開後,測量電機本體絕緣,三相對地為0.1兆歐,手動盤電機風扇可以盤動。拆(chāi)出風機(jī)後,風機葉輪本體扇葉端部有不(bú)規則坑狀損壞,電機本體驅動端(duān)軸承(chéng)小蓋及擋(dǎng)油環明顯過熱且有缺損。
  風機葉輪拆下後發現(xiàn)電機本體驅動端軸承小(xiǎo)蓋及擋油環處明顯損壞,將擋油環及甩油環拆下後,發現軸(zhóu)承保持架粉(fěn)碎,滾珠過熱變形,軸承外環與電機大蓋之間有摩(mó)擦,軸承內擋油環與轉子軸明顯摩擦,轉子軸被內擋油環啃出環狀(zhuàng)溝道。電機非驅(qū)動端未(wèi)見任何異常。將轉子抽出發現定子端部有短路放電痕跡,端部線(xiàn)圈過熱(rè)痕跡,定子鐵芯有輕微掃膛(táng)現象,電機非驅動端定子端部未見任(rèn)何異常。如(rú)圖所示:

   從故障現象(xiàng)看,電機驅(qū)動端軸承因長期處於高溫下工作(zuò),導致軸承油(yóu)脂乳化(huà)後流失,軸承處於幹澀狀態下運行;因(yīn)摩擦逐(zhú)漸導致軸(zhóu)承區域明顯過熱,引發定子端部區域過(guò)熱(rè),絕緣老化降低,Z終定子繞組匝間短路產生高溫燒燒損;缺潤滑脂是本次故障的直接原因。
  三、防範措施
  1.加強設備缺(quē)陷管理,對失去備用的運行設備製定防範措施,加強檢查,同時盡快修複被用設備,保證設備安全穩定運行。
  2.改造88TK-2風(fēng)機電機,將加、排油孔引至電機外側,加(jiā)裝軸承測溫元件,上傳到集控室監視。
  3.對同類型(xíng)電機,同安裝形式電機進行普查,確認設備健康水平,對不能滿足運行(háng)要求的電機安排檢修。
  4.利用小(xiǎo)修時間對所有同類電機(jī)解體檢(jiǎn)查,更換軸承,補充油脂。
  5.對同類型設備(bèi),做好備品備件(jiàn)工作,定期進行更換檢修。
  6.加強設備管理,認真點檢,及時消除缺陷,使備用設備處於良好(hǎo)備用狀(zhuàng)態。
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