雙(shuāng)進雙出鋼(gāng)球式磨煤機磨製後的煤粉從磨煤機的兩端經過分離(lí)器分離後,合格的煤粉又通過一(yī)次風管道進(jìn)入燃燒器。
雙進雙出球磨機適用於所有(yǒu)煤種,對可磨(mó)係數(shù)與磨(mó)損指數沒有任何限製,尤其適合磨製高磨損指數而揮發份(fèn)也高的煤種。該磨對煤種變化(huà)的適應能力強,對“三塊”不敏感,可將煤(méi)粉磨製得很細,且煤粉(fěn)細度均勻性好。雙進雙出球磨機(jī)連續運行周期長,設備可用率高,耐磨性能好,檢修工作量小。其主要缺點是設備相對複雜,價(jià)格貴,運行電耗及鋼材消耗量多,噪音較大,占據空間(jiān)大等。
1、磨煤機小牙輪斷(duàn)齒
1.1磨煤機(jī)經常發(fā)生小牙輪斷齒
如1月6日F磨煤機小(xiǎo)牙輪一個齒(chǐ)中間折斷,斷齒長140mm、深20mm。1月15日(rì)更換一新牙輪。到5月10日,該磨煤機小牙輪(lún)非驅動端部位又出現一個斷齒,長230mm、深50mm,已經接近(jìn)齒根。
1.2小牙輪斷齒原因
(1)小牙輪設計強度偏小,製造質量要求較低。
(2)小牙輪潤滑不良,齧合不(bú)好,造成局部磨損嚴重,鼓泡、材質脫落,進一步(bù)造(zào)成局部應(yīng)力集中,加劇(jù)了斷齒速度。
(3)負荷過(guò)大,由於投產初期磨煤機鋼球添加過多,致使磨煤機電流(liú)高達130A左右,現在減少鋼球的裝(zhuāng)載量,電流保持(chí)在120A左右(每增加1t鋼球,電流約提高1A)。
2、大小牙輪齒麵磨損點蝕嚴重
2.1牙輪齒麵磨損情況
磨煤機大小牙輪磨損嚴重,磨損深度2~4mm。齒輪表麵普遍出現鼓(gǔ)泡、起皮(pí)、凹坑等點蝕(shí)現象,而且小牙輪齒麵溫度較高。
2.2牙輪齒麵磨損原因
(1)磨煤機保護(hù)罩密封不(bú)嚴。由(yóu)於施工(gōng)單位未按技術要求施工,保護罩的入孔門沒有安裝門蓋(gài),造成(chéng)灰塵進入保護罩內的齒輪中。特別是磨煤機空心軸與(yǔ)保護罩的動靜結(jié)合處,都沒(méi)有安(ān)裝密封,使大牙輪內(nèi)的進灰加劇。該鍋爐的預熱器為3分倉式,一路是(shì)送風機的二次風,另一路是一次風機的熱一(yī)次風,由於一次風壓過高,將預熱器受熱麵從(cóng)煙氣側攜帶積存的灰(灰(huī)中含有高硬度的漂(piāo)珠Al2O3)吹(chuī)下後帶走,而熱風係統的許多(duō)管道焊口不合格,造成嚴重泄漏。泄出的灰塵進入(rù)齒輪護罩內加劇了齒輪的磨損(sǔn)。
(2)每台磨(mó)煤機的大牙(yá)輪配有一台自動噴油裝置(包括氣動泵、潤滑器、多級(jí)噴嘴),沿大牙(yá)輪齒寬安裝有(yǒu)4個噴嘴,試運時設定每隔2min噴(pēn)油一次,噴油時間2s,每個噴嘴一次噴油約1.3g。因為該(gāi)磨煤機大牙輪的齒為斜齒,齒麵上不易(yì)存油,所以噴油時間較頻繁。投產後改為每間隔15min噴油一次,後(hòu)來發現大小牙輪齒麵磨損、起(qǐ)皮、點蝕等現象,又將噴油間隔時間改為8min。
(3)按規定,沿小牙輪齒寬測量的兩端(duān)溫差不大(dà)於8℃;齒麵Z高溫度不高於100℃;測量各部間隙正常後可打入(小牙輪軸承座(zuò)與台板(bǎn))定位鎖。當溫差大於8℃時,將溫度低的一(yī)端軸承適當抬(tái)高即可消除。由於(yú)工作量大等原因,沒有打入定位銷,這是齒麵磨損的一個原因。也是目前個別小(xiǎo)牙輪(lún)齒麵溫度偏高,且兩端溫差比較大的原因。
3、磨煤機小牙輪齒輪聯軸器損壞
磨煤機小牙(yá)輪采(cǎi)用剛性齒條聯軸(zhóu)器(qì),曾經(jīng)有5台磨煤機的聯軸器(qì)發生斷齒現象。5月10日,F磨煤機小牙輪出現(xiàn)劇烈振動(dòng),齒輪聯軸器(qì)溫(wēn)度達260℃,軸承座向西偏移。檢查發現磨煤(méi)機齒輪聯軸器(qì)彈簧卡(kǎ)損(sǔn)壞,部(bù)分齒斷裂,齒輪聯軸(zhóu)器報廢。
4、磨煤機變速箱大齒輪斷(duàn)齒與點蝕
某磨煤機變速箱大齒輪一(yī)個齒沿齒寬斷齒約1/3(斷齒前曾(céng)經發現振動大)。廠家鑒定屬(shǔ)製(zhì)造質(zhì)量問題,賠(péi)償一隻新齒輪(lún)。6月17日B磨煤機變速(sù)箱大(dà)齒輪斷齒。該磨煤機減速機齒輪出現了不同程度的點蝕現象。多(duō)台磨煤機減速箱大齒輪點蝕嚴重。
造成點蝕的原(yuán)因,一是製造質量問題,二是找(zhǎo)正不好,如E磨煤機驅動端噪音一直較大。7月23日,該磨煤機減速機西南角地腳螺栓被剪斷,經過對地腳(jiǎo)螺栓進(jìn)行處理後,運行(háng)噪音明顯(xiǎn)減小,這說明原來減速機找正不好。
5、磨煤機變速箱軸頸處漏油
在磨煤機變速箱的每(měi)一個軸承上蓋內側設計有一(yī)個集油(yóu)盒,盒內有一(yī)個導油孔(kǒng)可使油通往軸承上端(duān),比一般潤滑方式油量充足些。同時,為防止(zhǐ)軸承透蓋處漏油,在軸承透蓋下部鑽有一個小孔,通過一根回油管保證溢出的(de)油流入變速箱內。由於基建單位沒有按照要求對磨煤機安裝回(huí)油管,造成軸頸處經常漏油。後對磨煤(méi)機(jī)加裝了回(huí)油管,消(xiāo)除了漏油。
6、磨(mó)煤機變速箱殼體(油)溫度高
磨煤機變速箱殼體采用鋼板(bǎn)焊接而成,由於(yú)變速箱內沒有裝冷油器,所以箱內油溫較高,長期運行會引起潤滑油質惡(è)化,產生齒麵點蝕現象。初步分析認為(wéi)與潤滑(huá)油品質有關,但試用一種新潤滑油後,效果並不(bú)理想。後在B磨煤機變速箱內(nèi)加裝一冷油器,效果(guǒ)明顯,該磨煤機變速箱溫度比沒有裝冷(lěng)油器的低20℃左右。
7、磨(mó)煤機大瓦溫度高
7.1磨煤機大瓦溫(wēn)度高情況
磨煤機驅(qū)動端和非驅動端的(de)軸承均采用烏金瓦,運行(háng)規程規定大瓦報警溫度48℃,停止運行溫度52℃。自從投產以來,磨大瓦溫(wēn)度經常高,特別是驅(qū)動端大瓦溫度經常超過報警溫度。為了降溫,在(zài)軸瓦處(chù)專門加裝了一台軸流風(fēng)機進行通風(fēng)冷卻,但在環境溫度高時則(zé)效果不明顯(xiǎn)。當大瓦溫度升到(dào)50℃時,開始人工澆油,即提一桶約15L的(de)機油從大瓦上(shàng)部檢(jiǎn)查孔內逐漸倒入,一桶冷油可降溫約1℃。有(yǒu)時溫度降不下來,大瓦溫度(dù)高達56℃時被迫(pò)停止磨煤(méi)機運行。
7.2磨煤機大瓦溫度高的原因
(1)潤滑油係統濾網堵塞(sāi)
每一台磨煤機(jī)設計有一台獨立的潤滑油係統,由於(yú)磨煤機采用正壓製粉,而在磨煤機空心軸(zhóu)與分離器動靜結合部分密封盒內(nèi)的煤粉Z容易汙染機油,為此在密封盒內(nèi)壁(bì)裝有一隻刮板,以清理積存的煤粉。由於刮(guā)板經常刮壞密封盒內的料位管,所以將刮板拆(chāi)除。沒有刮板後,密封盒內積粉嚴重,加(jiā)劇了機油的汙染。按規定濾網前後壓差不大於3MPa,一般油係統過濾器的濾網10天清理一次,由於機油汙染(rǎn)壓差大(dà),隻好每天清理一次,嚴重時2h清理一次。由於機油汙(wū)染使大瓦溫度升高。
(2)大瓦閉式冷卻水係統的影(yǐng)響
磨煤(méi)機大瓦采用閉式冷卻水係統,由於閉式(shì)水冷泵電機設計容量偏小,使位於水冷泵以後的熱交換器冷(lěng)卻水量偏低。磨煤機冷卻水管(guǎn)道架空布置,又沒保溫,造成大瓦冷卻水進水溫度偏高。該閉式水冷卻係統包括汽機房、鍋爐房,管道長(zhǎng)200多米,係統長阻力大,特別是F磨煤機處在係統末端,壓差小,流(liú)量小,回水困難。
8、料(liào)位係統發生問題
磨煤機的(de)料位信號不正常,達不到0.25~0.375kPa的規定值,而且信號不規律,波(bō)動過大(dà),造成磨煤機無法投自動。經檢查發現傳壓管信(xìn)號接反。為了防止傳(chuán)壓銅管(guǎn)堵(dǔ)塞,接有一路壓縮空氣吹掃係統,在磨(mó)煤機啟動前可以手動控製吹掃一次,但(dàn)仍然發生過(guò)料位管堵塞以(yǐ)及(jí)銅管接頭處漏風,和密封(fēng)盒內銅管被刮板刮破的情況。後將刮板拆掉,將(jiāng)銅管改為金屬軟管。在上述缺陷消除後,料位控製係統可以正常運行(háng),料位信號可(kě)定值在0.25~0.375kPa,給(gěi)煤(méi)量也能投自動(dòng)。
9、磨煤機發生爆炸
磨煤(méi)機運(yùn)行(háng)中發生爆炸,主要原因是抽粉量過小,非驅動端溫度高達90℃引起。磨煤機在備用狀態下(xià)發生爆炸,主要原因是(shì)磨(mó)煤機停運前,沒有將煤粉吹掃幹淨,由於(yú)一次風關斷檔板不(bú)嚴,熱風漏入後(hòu)將積存的(de)煤粉加熱。造成分離器處積粉自燃引起。磨煤機,原設計加鋼球管道斜度太小,在對(duì)管道加大斜度(dù)的改進完工後,檢(jiǎn)修人員放入一個鋼球檢驗是否暢通,結果引起爆炸。其原因是(shì)磨煤機停止後處在封閉狀態,積粉揮發(fā)出的可燃氣體不能象(xiàng)單進單出磨煤機一樣及時排除,所以鋼(gāng)球碰出(chū)的火(huǒ)花引起磨煤機爆炸,將一次風關斷檔板炸壞變形,將檔板與管道的焊口炸開(kāi)。另外,還發生過磨煤機加(jiā)球罐體內著(zhe)火。
10、磨煤機絞龍損壞(huài)
10.1磨煤機絞龍損壞情況
在磨煤機的兩端各裝一台絞龍,由於受磨煤機轉向所決定,一個為右旋,裝在驅動端;另一個為左旋,裝(zhuāng)在非驅動端。每台絞龍上裝有4根(gēn)螺旋帶,每一根螺旋帶都有4條鐵鏈將其(qí)與絞龍筒體連接,以增加抗扭曲(qǔ)強度。絞龍的作用就是將(jiāng)落煤管下來的煤和分離器回(huí)來(lái)的(de)粉輸送到磨煤機內。
10.2絞龍損壞原因
(1)原煤中帶有破布(bù)之類的雜物,纏繞在螺旋帶上,增加了螺旋帶的扭矩(jǔ)。
(2)磨煤機滿煤,扭(niǔ)壞絞龍。
(3)落煤管的位置(zhì)正(zhèng)好在絞龍正上方,下落的煤塊與向上旋轉的絞龍相衝擊。
(4)磨煤機運行中(zhōng)添加鋼球(qiú)的位置裝在非驅動(dòng)端,一次(cì)連續加近1t鋼(gāng)球,從13.8m高度下落的鋼球同樣與向上旋轉的絞龍相衝擊。
(5)絞龍螺(luó)旋帶的鐵鏈斷開後未及時恢複。
(6)絞龍樞(shū)軸(zhóu)與筋板焊接強度(dù)太低。
(來源∶電廠(chǎng)技術交流與創新)