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2019-03-21
賈苓苓
(河鋼集團唐山分公司(sī),河北唐山 063000)
摘 要:通過對(duì)煉(liàn)鐵南區360m2燒結(jié)機環冷機密封係(xì)統的漏(lòu)風原因(yīn)進行分析,將環冷機整體密封型式改造(zào)為機械彈性密封,環冷機回轉(zhuǎn)體與風箱間的密封裝(zhuāng)置、煙罩與回轉(zhuǎn)體間(jiān)的密封裝置、台(tái)車與回轉框架三(sān)角梁的(de)密封裝置(zhì)進(jìn)行改造,使環冷機密(mì)封處的漏風率大幅度降低,提高了環冷機的冷卻(què)效果,降低了環冷機密封係統的(de)檢修及備件更換費用,提升設備工作效(xiào)率。
關鍵詞:環冷機;密封係統;漏風;煙(yān)罩改造
1 概述
煉鐵南區360m2燒結環冷機密封係統原設計采用的是內外環(huán)動、靜密封方式進行密封,通過依靠橡膠(jiāo)板與固(gù)定鋼板之間的摩擦確(què)保密封效果。
在實際使(shǐ)用中,由於燒結機卸礦溫度通常在400℃~500℃,高(gāo)溫、磨損等因素大幅縮短了橡膠密封條的使用(yòng)壽命,造成設備漏風嚴重,不僅現場管理難度(dù)增大,更影響了燒結礦的冷卻效果,容易導致運輸皮帶燒毀(huǐ),嚴重製約了燒結機的生產能力。針對環冷機的漏風嚴重問題進行分析,並對環冷機的密封係統進行改造。
2 環冷機密封係統存在問題及原因分析
2.1存在問題
環冷機(jī)密封係統密封效果(guǒ)差,漏風嚴重且降低了燒(shāo)結礦的密封效果,同(tóng)時增(zēng)加了風機的耗電量,漏風處竄出的(de)合金粉塵汙染(rǎn)周邊環境,台車底部漏風和(hé)煙罩處漏風嚴重影響到鍋爐進口煙氣溫度,降低了鍋爐的產氣量。
2.2環冷機漏風(fēng)的主要原因
經現(xiàn)場分析,環冷機密封主要是以下幾個原因。
1)底部漏風
煉鐵南區(qū)360m2原設計采用(yòng)的是內外環動、靜密封方式進行密封,底部密封依靠橡膠板(bǎn)與固定鋼(gāng)板之間(jiān)的摩擦確(què)保密封效(xiào)果,橡膠板多采用密封橡膠,具有一定的硬度和彈性,由於燒結環冷機(jī)長期在高溫高粉(fěn)塵的環境下運行,引起密封係(xì)統橡膠老化,密封板磨損較嚴重;其次橡膠有一定的硬度,台(tái)車(chē)梁底部或塊料碰撞導致橡膠板折(shé)斷,從而導(dǎo)致漏風。
2)橫梁漏風
卸料後及平時(shí)運動過程中台(tái)車輪上的橫梁與密封體的膠板接觸不良造成漏風,即三角梁處漏風。
3)煙罩漏風
為防止運動時台車欄板碰撞煙罩,欄板與煙罩之間有一定的間隙,煙罩邊沿距燒結礦有一定的距離,當餘熱係統的引風機通過煙罩抽取燒結礦的熱量時大(dà)量的(de)冷風就會從上麵兩個間隙進入,影響煙氣中的熱量,降低發電量。
3 解決方(fāng)案及(jí)分(fèn)析
根據以上原因分析,這三項漏風比較嚴重且為環冷機的共性問題,本文主要針對這三(sān)項共性問題提出改造方案,將環冷機整體密封形式改造為機械彈性密封。
3.1環(huán)冷機底部漏風改造方案
改造(zào)環冷機回轉體與風箱的密封裝置。環冷機回轉體的密封(fēng)型式由(yóu)動、靜密封組合(hé)而成(chéng)。動密封由耐磨鋼板組成,厚度不低於16mm。靜密封由支撐架、底座、彈性元件(jiàn)、浮動耐磨板等組成,靜密封耐磨浮動板厚度不低於20mm。動(dòng)、靜密封摩擦板均為耐磨材質,連(lián)續使用壽(shòu)命不(bú)低於5年。
動密封(fēng)與台車(chē)體(tǐ)下部欄板焊接,且(qiě)每隔150mm設置一個三角筋板,防止動密封變形,台車(chē)上動密封板采用螺栓連接方式。
靜密(mì)封支撐架及底座所有鋼板厚度(dù)不低於10mm,每段靜密封有不少於2組的彈性元件,靜密封不鏽(xiù)鋼擋板長度滿足現場(chǎng)遮(zhē)擋要求,靜(jìng)密封不能有外漏,靜密封浮動摩擦板上下浮(fú)動滑道采用燕尾(wěi)輪及固定滑道的結構(gòu),且間隙合理(lǐ)。
靜密封內部(bù)有包容式密封板,包(bāo)容式密封板上部(bù)與浮動耐磨板連接,下部不連接,靠氣流壓緊在靜密封底座上,防(fáng)止風從密封底座泄漏。包容式密封板不采用焊接(jiē)形(xíng)式而采用螺(luó)栓連(lián)接,靜密封的耐磨(mó)浮動板與動密封耐磨鋼板形成摩擦接觸,起到密封作用,每段靜(jìng)密(mì)封的頭尾均設倒角,防止與動密封卡住,且接頭處為錯(cuò)口交(jiāo)接,防止漏風。

圖2、圖3為環冷機底部密封改造前後效對比。

將底部密封改為機械(xiè)彈性(xìng)密封後,避免了由於密封(fēng)係統橡膠老化(huà)、密封板磨損嚴重及橡膠板折斷而導致漏風。
3.2三角梁處漏(lòu)風改造方案
改造台車與回轉框架三角梁的密(mì)封裝置。如圖4、圖5,改造前後效果對(duì)比(bǐ)。

將台車軸端密封(即三角(jiǎo)梁處(chù)密封)改造為可自行伸縮壓緊的密封(fēng)裝置,台車軸端密封裝置置(zhì)至少配備有2組彈性元件,且活動(dòng)板與固定板均為金屬材質。改造(zào)後有效的防止了台車在(zài)卸料後及平時運行過程(chéng)中,台車輪上的橫梁(liáng)與密封體由於膠(jiāo)板接觸不良造成漏風。
3.3煙罩漏風改造方案
改造煙罩與(yǔ)回轉體(tǐ)間的密封裝置。圖6、圖7為改造前後效果對比。

煙罩與回轉體間(jiān)的密封也是現有環冷機都存在的問題,改造前煙罩與回(huí)轉體密(mì)封采用耐熱輸送帶(dài)或石棉布製作密封(fēng)件,但耐熱輸送帶經常會出現燒毀現象,石棉布雖然耐高溫效果較(jiào)好,但使用一段(duàn)時間後,老化斷裂現象極為嚴重(chóng)。改(gǎi)造後密封體具有韌性和彈性的耐高溫鋼板製成的機械(xiè)彈性組成,煙罩靜密封與動密封垂直(zhí)彈性伸縮量保持50mm以上,煙罩和回轉體之間(jiān)采用機械彈性密封可有效的(de)防止冷風(fēng)竄入。
4 改造(zào)效果
1)改造後的360m2燒結機環冷機密封效果改進明顯,漏風率大幅度降(jiàng)低,設備工作效率顯(xiǎn)著提升。
2)提高了環冷機冷卻效果(guǒ),環冷機Z終卸礦溫度不超過50℃。
3)節約了(le)檢修及備(bèi)件更換費用,每(měi)年可為煉(liàn)鐵南區節(jiē)省密封橡膠板更換費100萬元,並且延(yán)長了環(huán)冷機下遊皮帶的壽(shòu)命,節省了環冷機下(xià)遊皮帶的檢修及更換費用。
4)密封改造後,保(bǎo)證環冷機的正常使用,無卡勁等故障發生。
5)環冷機密封係統改造後,現場環境得(dé)到明顯改善,能保證環冷機平台崗位粉塵(chén)濃度<8mg/m3。
5 結束(shù)語
通過分析燒(shāo)結環冷機漏風的原因,並對燒結環冷(lěng)機的底部密封(fēng)、三角梁處密封及煙罩密封進(jìn)行改(gǎi)造(zào),將原有的密封型式改為機械彈性密封,改造後環冷機的漏風率大幅度降低,且提高了環冷機(jī)的冷卻效果,解決了現場的實際問題,值得在鋼鐵行業技術推廣。
參考文獻
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(來(lái)源:冶(yě)金(jīn)信息裝備網)