輥壓機又名擠壓磨、輥壓磨,自1985年世界上台輥壓機投入工業性試驗以來,經過多年的使用實踐證明它是一種新型水泥節能粉(fěn)磨設備,具有替代能耗高(gāo)、效率低球磨機預粉磨係統,並且降低鋼材消耗及噪聲的功能,適用於(yú)新廠建設(shè),也(yě)可用於老廠技術改造,使球磨機係統產量(liàng)提高30%~50%,經過擠壓(yā)後的物料料(liào)餅中0.08mm細料占20%~35%,小於2mm占65%~85%,小顆粒的(de)內部結構因(yīn)受擠(jǐ)壓而充滿許多微小裂紋(wén),易磨性大(dà)為改善。
自上世紀80年(nián)代中期,由合肥水泥研究設計院、天津水泥工業(yè)設計研究院(yuàn)、洛陽礦山機器廠、唐山水泥機械廠(chǎng)四家單位聯合引進(jìn)德國KHD公司(sī)輥壓機設計製造技術,在做好引(yǐn)進樣機的轉化設計和製造的同時,相繼開發出各自的(de)國產化輥壓機,並在1990年前後通過鑒定。
某公司擁有一條4500t/d水泥(ní)熟料生產線,配置了輥壓(yā)機HFCG160/140+V型選粉機+Φ4.8m×9.5m磨機的水泥聯合粉磨係統;輥壓機(jī)配套的是重慶齒輪箱有限責(zé)任(rèn)公司製造的JGXP1120減速機。
2009年8月1日水泥(ní)磨係(xì)統投入運行,輥壓機係統運行穩定,可靠性高(近兩年水泥磨可(kě)靠性高達99.50%,停機次數少於10次,因此輥(gǔn)壓機可靠(kào)性很高),但是(shì)輥壓機減速機輸出端漏油問題一直困擾著我(wǒ)們,造成潤滑油的異常消耗,嚴(yán)重時影響到設備的正常運行,Z關鍵的是造成現場環境汙染(潤(rùn)滑油的泄漏屬於(yú)危廢,是嚴重的環保問題)。該(gāi)公司(sī)專業技術人員經過不斷的摸索改進及與專業廠家結合(hé),對密(mì)封實(shí)施了多(duō)次改(gǎi)造,Z終取得了(le)較好的效(xiào)果。
1 減速(sù)機輸出端漏油的原(yuán)因分析
(1)盤亙磨損(sǔn)造成漏油,而且磨損後回到油站,易(yì)造成過(guò)濾器堵塞。
(2)外(wài)側骨架油封(Φ680×630×25mm,聚四氟(fú)乙烯)磨損(sǔn),油封位處磨損深度5mm左右,密(mì)封效果差導致漏油。
這種接觸式密封件一般(bān)對設備(bèi)各項配合尺寸精度要(yào)求很高(gāo),否則以投入運行就會造成不同(tóng)程度的滲油,隨著配合間隙的增大,漏油更加嚴重,不能保證設備(bèi)長期處於運行穩(wěn)定狀態,更大的弊端(duān)是長時間運轉(zhuǎn)對配合軸位置有一定(dìng)的磨損,形成(chéng)深淺不一的小溝槽,即使更換新的(de)密封也不能徹底解決泄漏,特別是活動輥側的減速機(jī)振動大(dà),密封唇口的追隨性不是很好,更易產生油的泄漏。
2 減速機輸出端漏(lòu)油處理效果
(1)更換骨架油封。由於油封配合軸位的磨損比較嚴重,采取過更換整體油封(進口油封高(gāo)達1.8萬元、國產油封有5000元(yuán)左右的,也有不到500元(yuán)的),進口油封、國產油封(fēng)都使用過,不能徹底解決漏油,且使用壽命短;也采取了在油封端蓋上增加一個過(guò)渡端蓋與之配合,用(yòng)於再增加1個骨架油封,即2個骨架油封進行密封,一個(gè)油封錯開軸原來的磨損部位,但是使用時間也到不了半年,而且每次更換油封需要拆裝減速機,需要停(tíng)機(jī)2天檢修;為了節(jiē)省檢(jiǎn)修時間,也用過品牌產品的剖分式油封,便於拆卸更換,材質變軟,雖(suī)有一定的補償,也未徹底(dǐ)堅決漏油的問題。
(2)在(zài)線修複油封位磨損。輥壓機空心軸油封(fēng)位軸徑為Φ630mm,磨損深度達5mm,寬度20mm左右,針對磨損情況及(jí)部位,聯係維修單位到場對磨損部位采用冷焊修複方法進行在線修複(該公司新型維修(xiū)技術有冷焊修複、塗覆高分子材料等修複(fù)磨(mó)損部位,某公司在該公(gōng)司采用高分子材料,借用模具,塗覆修複高溫(wēn)風機軸承位磨損已使用2年(nián)多,運行(háng)效果較好)。
停機後該公司拆出減速機,將(jiāng)受(shòu)損部位(wèi)完(wán)全暴露(便於維修單(dān)位施(shī)工),拆除後技術人員測(cè)量受損(sǔn)部(bù)位的偏(piān)差和麵積等數據告知維修單位(便於修(xiū)複材料的(de)準備);維修人員到場與該公司技術人員結合好方案,具備施工條件後(hòu),雙方技(jì)術人員用測量工具核實、確定相(xiàng)關數據,對設備表麵打磨、除油、除水、除(chú)鏽,保證設備表麵幹燥、清潔、粗糙;一定要保證周圍環(huán)境的幹淨,以免雜物參入修複材(cái)料中影響質量,覆蓋材料後進行數據核實驗收,使其達到使用要求(qiú)。采用在線修複油封位,雖然彌補了磨損形成的溝(gōu)槽(cáo),但是受到現場條件限製,修複後達不到高精度的要求,使用效果雖較好,但是使用壽命半年左右就會出現滲漏油。
(3)改(gǎi)造為雙密封及回(huí)油裝置。根據現場(chǎng)的(de)實際運行工(gōng)況及密封的需求,與湖(hú)北新置廠家技術人員結合,選用雙密封及回油裝置,達到良好的密封效果,改造示(shì)意圖如圖1所示。

圖一
四氟片可(kě)以起到隔離作用,使大部分油從回油槽回到(dào)箱體內;少量的油從四氟片通過後,前端密封圈(剖分式油封)負責將油封住,不讓其溢出;集油槽(cáo)將道油封滲出的油集(jí)中,從外部的回油(yóu)管道排回(huí)箱體;如(rú)有少量的油滲出(chū),第二(èr)道密封(剖分式油封)即可完全將油密封在密封腔內。
法蘭及油封均為剖分式,安裝比較方便,後續維(wéi)修不需拆裝(zhuāng)減速機;本(běn)次利用輥壓機檢修,將原裝(zhuāng)密封及法蘭拆除,清(qīng)理安(ān)裝部位的油汙,四氟片先裝置Z裏側,然後(hòu)將DSF-E型剖(pōu)分(fèn)式油(yóu)封套在軸上(shàng),粘接剖分兩端,使其成整圓,在剖分式法蘭的內側端麵均(jun1)勻塗抹(mò)密(mì)封膠(因法蘭為剖分式,需要使用高質量的密封膠,避免法蘭連接處及貼合處滲油),再將法蘭套在油封外圓,用聯接螺栓鎖緊成整圓,將法蘭和(hé)油封(fēng)一起推至(zhì)與(yǔ)設備端(duān)麵貼合,用(yòng)螺栓固定(dìng),聯接回油管與油站或箱(xiāng)接通,使之起到回油(yóu)作用。非(fēi)接觸式的設計,確保對(duì)設備無磨損,同時產品(pǐn)本身也無磨損,多通道梳齒迷宮密封結構,確保密封(fēng)不漏,完全超越傳統密(mì)封性能。
3 結語
通過對輥壓機減速機(jī)輸出端密封(fēng)方案和技術的不斷摸(mō)索、改造,Z終實施了雙密封及回(huí)油裝置技(jì)術,每台減(jiǎn)速機一次性投入不到(dào)3萬元,改造後密封性能好,大(dà)大減少檢修工人的勞動強度、崗位衛生清(qīng)理的難(nán)度及潤滑油的(de)消耗,提高了設備的可靠性,降低了維修成本,Z關(guān)鍵的是解決了長期滲(shèn)漏油的問題,提升現場整體環境(jìng)。