歐春保
摘 要:河(hé)南某電廠#1爐#2磨煤(méi)機負荷側小牙輪軸向振動28絲左右,其餘側振(zhèn)動8絲左右,軸向(xiàng)振動遠超於規程規定值10絲。利用(yòng)檢修機會(huì),對#1爐#2磨煤機振動因素仔細排查分析,通過對大(dà)齒輪翻(fān)麵,小(xiǎo)牙輪軸(zhóu)承(chéng)更換(huàn)等措施,成(chéng)功解決磨煤(méi)機小牙輪振動大問題(tí)。
關鍵詞:磨煤機;小牙輪(lún);軸承;振動
1 概況
河南某電廠(chǎng)2×210MW機組配備東方鍋爐廠生產的DG670/13.7-20型(xíng)鍋爐,每台鍋爐配2台(tái)雙進雙出鋼(gāng)球磨,冷一次風機直吹係統。磨煤(méi)機型號為MGS4060B型低速筒式鋼球磨煤機,生產廠家為沈重機械廠。磨(mó)煤機出力55t/h,筒(tǒng)體轉(zhuǎn)數16.6r/min,鋼球裝載量為65t,傳動方(fāng)式為大小齒雙(shuāng)側傳(chuán)動。
2017年11月份以來,#1爐#2磨煤機負荷側小牙輪軸(zhóu)向振動28絲(sī)左右,其餘側振動8絲左右(yòu),軸(zhóu)向振動遠(yuǎn)超於規程規定值10絲,長期運行會造成設備損壞。
2018年3月(yuè)利用#1機組檢修機會,對#1爐#2磨(mó)煤機振動因素仔細排查分析,提出解決方法。通(tōng)過對大齒輪進行翻麵,小牙輪軸承更換,大小(xiǎo)齒輪重新(xīn)齧合裝配,聯軸器中心找正,大齒輪噴射油更換等措施,成功解(jiě)決#1爐#2磨煤機小牙輪振動大問(wèn)題。
2 檢查分析
(1)大小齒輪齒麵磨損。大小齒輪齒麵磨損是造成磨煤機振動的重要因素(sù)。在磨煤機運行中,依靠小齒輪(lún)與大齒輪齧合傳遞動力,帶動大罐轉動,作為磨煤機傳動的作用力初(chū)始點。如果出現漏粉、噴油堵塞(sāi)及(jí)噴(pēn)射裝置故障(zhàng)時,會造成磨(mó)煤機大小齒輪嚴重磨損。利(lì)用檢修機(jī)會(huì)對大小齒輪齒(chǐ)麵進(jìn)行檢查,發現大齒輪齒麵有點蝕、凹槽、台階等現象。大齒輪齒麵損壞,大小齒(chǐ)輪齧合產生(shēng)的(de)作用力方向就不為小齒輪的切線方向,將對小齒輪軸產生推力,從而造成小齒輪軸承振動。
(2)大小齒輪齧合不好。大小齒輪齧合正常值為齒頂間隙8-10mm,接觸率達到60%左右。由於大小齒(chǐ)輪齧合不好,齒頂、齒側數據太大或太小,大齒輪(lún)變形等原因,大小齒麵受力不均勻,從而造成小齒輪軸承振(zhèn)動。檢查結果為齒頂間(jiān)隙12mm,大小齒輪的接觸(chù)率為50%左右,齒頂間隙比正常值大2mm,接觸率比正常值小10%左右(yòu),大小齒輪齧合不良,作為磨煤機傳動的作用力初始點(diǎn),大小齒麵受力不均勻,從而造成(chéng)小齒輪軸承振動。
(3)軸承磨損。針對#1爐#2磨煤機小牙輪軸承振(zhèn)動大的現象,利用檢(jiǎn)修期間對軸承進行了全麵的分析與(yǔ)檢查,發現小牙輪軸承內套轉動,軸承遊隙測量0.48mm(標(biāo)準≤0.40mm)超標,保持(chí)架磨損損壞,潤滑脂(zhī)缺少且脂(zhī)質變差。軸承與(yǔ)軸頸初始配合緊力小,運行期間內套轉動,軸頸磨損變細,軸承保持架(jià)磨損,軸承間隙增大超標,軸承內潤滑脂(zhī)不足,造成軸承摩擦發熱,進而保持架磨(mó)損損壞,加劇了小牙輪軸承振動。
(4)大齒輪潤滑油(yóu)粘度低。當前磨煤機噴射油使用#680潤滑油(yóu),潤滑油(yóu)粘度較稀,粘附性能和抗磨極壓性較差,齒(chǐ)輪潤滑(huá)不足,潤(rùn)滑劑粘附性能不足導致齒輪表(biǎo)麵潤滑劑量比較少,齒輪油比較嚴重的點(diǎn)蝕,塑變,擦傷等異常磨損,潤滑劑也(yě)比較髒,容易把雜質帶上齒麵造成二次磨損,不易保(bǎo)護大小牙輪齧合麵,齒輪磨(mó)損速度較快。
(5)聯軸器中心誤(wù)差(chà)。小齒輪、減速機與電(diàn)機(jī)三者通過聯軸器連接,兩個相互連接(jiē)的軸與軸(zhóu)之間隻能有一個(gè)中心線,如果兩個(gè)中心不在同一軸(zhóu)線,工作時工作(zuò)機械將由於附加的力而產生振動,運轉時間越長則振動越(yuè)大。檢修規程規定其中心偏差應小於0.2mm。經現場檢查磨煤機電機側小牙輪左右中心偏差明顯偏大,達0.26,超出規程規定。兩個中心不(bú)在同一軸線工作時工作機械將(jiāng)由於附加的力而(ér)產生振動。
(6)減速(sù)機因素。減(jiǎn)速機齒輪磨損、點蝕、起台階,地腳螺釘鬆動等。引起磨煤機振動超標,對減速機(jī)進行(háng)全麵檢查,減速機情況良好。
3 處理方法
(1)對大齒輪進行翻麵。利用檢修機會,對大齒輪進行翻麵,將齒(chǐ)麵清理幹淨,消除大齒輪齒麵缺陷。大齒輪翻麵後,確保軸向晃度(dù)≤2mm,徑向晃動≤1.0mm,各項技術指標滿足(zú)要求。(2)大小齒輪重新進行裝(zhuāng)配。經過裝配後,推力側齒頂(dǐng)間隙8.53mm,支力側齒頂間隙8.50mm,工作麵兩側0.03mm,大小齒輪的接觸率大於60%。(3)小齒輪進行更換。對兩側小齒輪軸承(chéng)進行更換,裝配,推力、支力側頂隙分別為0.15mm和0.14mm,推(tuī)力、支力側軸承遊隙分別為0.33mm和0.34mm。(4)大齒輪潤滑油更換。經過考察後,選用高級重負荷開式齒輪專用(yòng)潤滑脂,齒麵潤滑(huá)良好,油膜非常厚,該產品的極(jí)壓性能達到了7840N(800kg),在非常苛刻的重載條件下,仍然可以確保齒(chǐ)輪(lún)在平滑的狀(zhuàng)態下運行,齧合麵保護作用良好,有效(xiào)防止齒麵剝落和點蝕。(5)聯軸器找正。小(xiǎo)牙(yá)輪聯軸器找正徑向Z大(dà)值0.05mm,軸向Z大值0.06mm,麵距(jù)8.3mm,電機側聯軸器找正徑向Z大值0.04mm,軸向Z大值(zhí)0.02mm,麵距7.0mm,符合檢修規程要求。
4 治理結論
經過對磨煤機小牙輪軸(zhóu)承振動因素仔細排查分析,製定處理方法。通過對磨煤機大齒輪翻麵(miàn),大小牙輪齧合找正,小牙輪軸承更換,潤滑油更換(huàn),聯軸器找正(zhèng)等處理措施(shī),磨煤機各(gè)軸承(chéng)振動值(zhí)控(kòng)製在5絲以內,成功解決了磨煤機振動大長期遺留的問題。
5 經濟效益核算
磨煤機振動治理後,確保(bǎo)設備安全運行,減少了磨煤機停運次數,減少發電損(sǔn)失和人(rén)工成本。
按照(zhào)每次停磨(mó)處理需要32小時,每小時損失負荷5萬kW,每年磨煤機故障停(tíng)運4次,可減少負荷損失640萬kWh。
32×5×4=640萬kWh
按(àn)照公司電價邊際利潤(rùn)0.1元/KWh計算,一年可(kě)以(yǐ)節約64萬元。
640×0.1=64萬元
每次停(tíng)磨(mó)人(rén)工成本1萬(wàn)元,每年磨煤(méi)機故障停運(yùn)4次,可減少(shǎo)人工成本4萬元。
64+4=68萬元
每年可為公司(sī)減少損失68萬元。
6 結束語
磨煤機正常運行關係機(jī)組的穩定運行,通過本(běn)文活動(dòng),成功地解決(jué)了磨煤機小牙(yá)輪軸承振動值偏大問題,消除了設備(bèi)事故(gù)隱患,為磨煤機的安全經濟運行提供了保障,同時給其它輔機振動處理有(yǒu)很好的借鑒。
參考文(wén)獻:
[1]尹立(lì)新.鍋爐設備檢修[M].中國電力出版社,2005.
[2]鍋爐輔機檢修[M].中國(guó)電力出版社,2008.
作者簡介:歐(ōu)春保(bǎo)(1983-),男,河南南陽人,本科,工(gōng)程(chéng)師,火電廠鍋爐點(diǎn)檢長(zhǎng),從事發電廠鍋爐專業技術管理工作。
來源:《山東工業技術》2019年7期