一起(qǐ)備用凝(níng)結(jié)水泵啟動後軸承冒煙(yān)事故分析

2024-11-20

過程現(xiàn)象:

X年10月30日18時04分3A凝(níng)結水泵(bèng)濾(lǜ)網堵(dǔ),3B凝結水泵兩(liǎng)次備用(yòng)狀(zhuàng)態突然啟動,十幾分鍾後推力軸承溫度持續升高至91℃(第二次軸承(chéng)溫度很快升至75℃停泵),軸承冒煙。

原(yuán)因分析:

1) 油中帶水,因冷卻水管(guǎn)墊直徑較大,密封不嚴水進入軸(zhóu)承箱,同時更換冷卻水管時不注(zhù)意水(shuǐ)從軸承壓蓋與軸的密(mì)封處(chù)進入軸承室(shì),運行初期(qī)泵旋轉中,油質不良但油與水並(bìng)未分層,故障冷卻效果雖差,未造成燒瓦,當(dāng)泵停止備用時,油(yóu)水分層,積聚在底部(bù),推力瓦大部分浸在水位形不成油膜,在啟動初期即很快燒毀,(溫度(dù)顯示並不高70)且造成油質進一步惡化,引起導(dǎo)瓦燒毀。

2) 檢修過程(chéng)中換油時,電建放油未從底部放油絲堵放油,而(ér)是從推力軸承溫度變送器處放油,積水無法排出,油乳化造成推力瓦燒毀。

3) 凝泵推力軸承存在(zài)問題。

4) 泵的安裝工藝存在問題。

5) 油位過高,油溫較(jiào)高;45-55mm即油標的1/4~1/3;

6) 檢(jiǎn)查冷卻(què)水量設(shè)計偏低;

7) 閉式冷卻水(shuǐ)進水與旁路調(diào)整門同時關(guān)閉造成冷卻水斷(duàn)水。

防範措施:

1) 加(jiā)強油質檢查。

2) 倒泵時應注意觀察新啟動泵的運行狀況良好,方可停止運行泵。

3) 切停泵時(shí)必須解除聯鎖。

(來源:火電廠技術聯盟)

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