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2024-05-27
作者(zhě):王兆虎
引言
電機在運行(háng)中,軸承的溫度過(guò)高或振(zhèn)動異常(cháng)是一種比較常見(jiàn)的問題,其原(yuán)因較多,根(gēn)據具體的故障,具體分(fèn)析。本文分析壓機高壓電(diàn)機軸承溫度高、振動大的原因,提(tí)出相應的處理措施,保證電機正常運轉。
01 高壓電機軸承溫度高、振(zhèn)動大的原因
1.1 軸承方麵問題引(yǐn)起(qǐ)振動
(1)軸承有嚴重的疲勞剝落、氧化鏽蝕、磨(mó)損的(de)凹(āo)坑、裂紋,或有過大噪音(yīn)無法調整時,則(zé)會造成軸承出現發熱、異聲、振(zhèn)動等(děng)情況。
(2)軸承運行過程中,軸承滾道和滾動(dòng)體產生(shēng)壓痕,軸承(chéng)內、外座圈的開(kāi)裂,也會導致振動甚(shèn)至造成設備地腳螺栓鬆動。
(3)軸向竄動是多方麵因素(sù)造成的,與轉子軸向受力、定位球軸承選(xuǎn)型、徑向配合性質及軸(zhóu)向裝配間隙有直接關係,目前YRKK-630型1250kW高壓電機軸向竄動較小,通(tōng)過采取定(dìng)位軸承(6238)措施得到了很大程度的改善,軸向竄動(dòng)引起軸承發熱與損壞(huài)的現象基本解決。
(4)軸承裝配質量的影響。
1.2 冷卻器風機產生振動
(1)葉輪本身不平衡所引起的振動,其(qí)產生的原因有:葉輪上的零部件鬆動、變形或(huò)產生不(bú)均勻的腐蝕、磨損,工作介質中的固體顆粒沉積(jī)在轉子上,檢修中更換的新(xīn)零部件重量不均勻,製造(zào)中葉輪的材質不絕(jué)對勻稱(chēng)。
(2)葉輪與主軸配(pèi)合間隙過大引起的振動,其主要原因是葉輪在製作(zuò)加工過程中加工精度有誤差,軸頭出現橢圓。還有在修複過程中檢修人(rén)員用細(xì)砂紙打磨軸頭,多次修複後,導致主軸頭與(yǔ)葉輪配合間(jiān)隙過大。加工精度有誤差、裝配有偏差等。
(3)主軸發生彎曲,其主要(yào)原因是風機長期(qī)處(chù)於停用狀態,在主軸(zhóu)葉輪(lún)自重的作用下,發生彎曲變形。這種情況經常(cháng)出現在正常運轉的風機停用後,進行(háng)檢修再次啟機時,出現高壓風機振動超標(biāo)的現象。再者主軸局部高溫(wēn)也可使軸彎曲。主軸彎曲引起的振動特征與葉輪不平衡基本相同。
1.3 聯軸器的連接問題
聯軸器的連接問(wèn)題是引起高壓(yā)電機振動的關鍵因素,主要包括以(yǐ)下幾(jǐ)點:
(1)萬向軸的平衡塊或組件不平衡補償。
(2)拚裝式兩(liǎng)個萬向軸方向不在同一平麵。
1.4 電氣方麵的缺陷(xiàn)引起(qǐ)的振(zhèn)動
(1)定子三相磁場不對稱,由於三相電壓不平衡,單相運行等原因導致磁中心錯位;定子鐵心或定子線圈鬆(sōng)動(dòng),使定子電磁振動和噪聲加大;電機氣(qì)隙不均(jun1)引起的電磁振(zhèn)動;轉(zhuǎn)子導體故障,有鬆動(dòng)的零(líng)件等。
(2)碳刷質量差(chà)造成滑環磨損不(bú)圓,從(cóng)而使碳刷跳動產生軸(zhóu)縱向(xiàng)跳動,產生振動,滑(huá)環與軸之間間隙較大(dà),也能產生不平衡造成振動。
02 軸(zhóu)承溫度高與振動的處理(lǐ)措施
2.1 加(jiā)油量不當,潤(rùn)滑油脂過(guò)多或過(guò)少時
應當按照工作的要求定期給軸承加油。軸承(chéng)加油(yóu)後(hòu)有時也會出現(xiàn)溫度高的情況,主要是加油過多。這時現象為溫度持續不(bú)斷上升,達到某點後(一般在比正常(cháng)運行(háng)溫度高10~15℃左右)就會維(wéi)持(chí)不變,然(rán)後(hòu)會(huì)逐漸下降。
2.2 所加油脂不符合(hé)要(yào)求或被汙染時
應根據實際情況,具體情況具體分析,針對出現的問題(tí)進行(háng)針對性分析,根據(jù)軸承的品牌(pái)質(zhì)量,選擇合適的潤滑脂,保持軸承的清(qīng)潔,嚴禁混用潤滑脂,更換潤滑(huá)脂務必(bì)將原來的潤滑脂清理幹淨,再添加潤滑脂。
03 結束(shù)語
綜上所述,高壓電機在維護保養過程中,根據各個部位的故(gù)障選用合(hé)適的方法處理,以保證電機的質量,通過(guò)檢修,對具體的故(gù)障采取對應的措施,加強對工作(zuò)人員的監督和管理,提升電機的檢修(xiū)質量,保(bǎo)證電機正常運轉。
來源:《中國水泥(ní)》
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