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2024-05-08
嚴波
(中遠海(hǎi)運船員管理有限公司廣州分公(gōng)司高級輪機長)
一、事情經過
某輪為23萬噸礦砂船,壓載泵電動機/馬達的(de)廠家(jiā)為ABB MOTORS,額定功率為450KW,額定電流為735A,高度1680mm,外(wài)徑(jìng)880mm,輸出端軸承型號6324/C3,非輸出端軸承型號6319/C3,重量400KG。
筆者上船接班伊始,發現NO.2壓載泵軸封漏水(shuǐ)較大。第二天組織人員拆檢,發現軸封定環裂開幾(jǐ)段,裂開的原始位置是定環的定位(wèi)半圓(yuán)孔,據此初步認為是定環外徑過(guò)小、安裝在壓蓋上過鬆、泵軸旋轉過程中(zhōng)定環隨動環旋轉撞擊定位(wèi)銷引起的。作為(wéi)國(guó)產(chǎn)仿製軸封,定環與壓蓋上的定環座之間是通過O-ring密(mì)封的;因該O-ring線徑過小,改用其它粗線徑的O-ring,就將其(qí)剪開(kāi),自行粘了一條(tiáo)O-ring裝複。後續開往澳洲途中換了一次壓載水,無漏水情況,於是以(yǐ)為問題得到了解決。但在澳(ào)洲靠泊後,排水接近尾聲(shēng)時,軸封出現了漏水,說明(míng)問(wèn)題(tí)依舊存在。上一任輪機長交班時曾(céng)解釋過原因,認為是水泵軸變形導致整台泵振動過大而(ér)損壞(huài)軸(zhóu)封的(de)。從澳洲回國靠泊後,有鑒於泵的(de)軸封易於損壞之情況,就安(ān)排外協單(dān)位修理(lǐ)。原計(jì)劃將泵軸連(lián)帶葉輪吊岸,檢查泵軸是否變形,並對泵軸及葉輪進行(háng)動(dòng)平(píng)衡試(shì)驗。後來考慮馬達軸承自出廠到現在已10年未更換,便安排都送岸維修。靠泊期間,航修人員(yuán)校正過中線,對做了動平衡的(de)葉輪、泵軸及換新(xīn)的馬達兩端軸承進行回(huí)裝。令人始(shǐ)料不及的是,在開往澳洲途中用該壓(yā)載泵(bèng)換水,第一天使用了12小時,第二天下午(wǔ)約(yuē)1530L時聞到一(yī)股(gǔ)燒焦的味道,發(fā)現NO.2壓載泵正在冒(mào)煙。停下檢查,發現聯軸節(jiē)處馬達側已變藍,馬達下端(輸出端)蓋燒焦、油漆皮發黃/翹(qiào)起/脫開,用工具試圖盤車未能成功,說明馬達軸承(chéng)已被咬住。因水(shuǐ)泵處無軸承(chéng),故可認定是馬達軸承損(sǔn)壞。測量馬達三相電(diàn)阻及絕緣,所幸未接地(dì)及短(斷)路。
二、原因分析
1.受力(lì)分析
該壓載泵是豎/立式泵,電動(dòng)機轉子旋轉運動所產生的周向力/切向力(lì)由(yóu)軸承的滾珠和圓槽承受;轉子自重(chóng)及葉輪的重量主要由軸承(chéng)內圈承(chéng)受,因葉輪是雙向吸入式,所以工作過程中產生的軸向力幾乎可以(yǐ)抵消。內圈的力由軸承下端/密封蓋承擔,外圈垂直向(xiàng)下(xià)的力也是由(yóu)軸承下端/密封蓋承擔,而軸承的(de)下端/密封蓋則通過(guò)四個螺(luó)絲與馬達下端蓋連接。也就是說,下端蓋同時承(chéng)受葉輪、轉子的(de)重量及旋轉產生的(de)力。
2.損壞分析
通常情況下,馬達的(de)軸承安裝在前/下、後(hòu)/上端(duān)蓋時,軸承的前(qián)、後端都有軸承密封端蓋,以便(biàn)於裝配、檢查軸承。臥/平式泵馬達的軸承蓋起定位及承受軸向力的作用,不承受馬達轉子及葉輪(lún)重量,受力較輕;豎/立(lì)式馬達軸承端/密封蓋承受較大的力(前麵已作了分析)。
如圖(tú)1所示,軸承的(de)下端/密封蓋由內圈與外圈兩部分組成(二者可以相對運動)。端蓋內圈與軸承內圈對應,軸承(chéng)轉動時,端蓋內圈也一起轉動。也就是(shì)說,端蓋的內圈(quān)與馬達轉子軸同步旋(xuán)轉。端蓋的外圈與軸承外圈對應且是靜止的,故可形成(chéng)動態的迷宮密封,以(yǐ)對潤滑油進行密封,多餘的潤滑油(yóu)則由管(guǎn)子排出。損壞的原因主要是潤滑(huá)油的質量及/或牌號有問題,所以在使用初(chū)期就有(yǒu)潤滑油從迷(mí)宮密封處漏出,這或者是潤滑油脂過稀,或者是潤滑油不耐高溫。當軸承內的潤滑油脂失去潤滑功能後,軸承的滾珠開始幹磨,隨著發熱量的增大,滾珠發熱變大,滾珠在圓槽的自由轉動受阻,與圓(yuán)槽的摩擦阻力增大,於是軸承外圈的狀態開(kāi)始發生變化。正常情況(kuàng)下,軸承外(wài)圈與軸承座是過盈配合的,由於軸承外(wài)圈受到滾珠(zhū)拖動,由靜止狀態開始轉動,即所謂的“走外圈”。軸承外圈與軸承座(zuò)摩擦,隨著摩擦增強、溫度增加,磨(mó)損進(jìn)一步加劇——經測量,軸承的外徑與軸承座(zuò)/孔的間(jiān)隙達0.4mm。正(zhèng)常情(qíng)況下,軸承下端/密封蓋內圈隨著軸(zhóu)承內圈的轉動而同步旋轉。當軸承下端/密封蓋內圈缺乏潤滑而與外圈幹磨時(shí),隨著摩擦阻力的增加,軸承下端/密封蓋內圈與(yǔ)外圈不再是相對運(yùn)動,而是逐漸變成不(bú)動,相當於一體。但是馬達轉子軸的(de)力足以克製摩擦力而旋轉,於是軸(zhóu)承與軸(zhóu)的配合麵(端麵及圓柱麵)就由靜止狀態變(biàn)成相對運動狀(zhuàng)態——剛開始,軸承的溫度高於(yú)軸的溫度,馬達軸脫離軸承內圈的(de)束縛自由轉動,隨著(zhe)軸溫度的升高,間隙變小,再(zài)後來在高溫下軸承內圈與軸配合的圓(yuán)柱麵及(jí)端麵發生熔裂、咬(yǎo)著,臨末(mò)演變成軸承材料部分熔在軸上,軸表麵上的部分材料同(tóng)樣也被撕裂在軸承內圈。軸承廠家——SKF的資料顯(xiǎn)示,軸承是2011年的隨機(jī)備件(jiàn),所以質量(liàng)肯定是有問題的。這表現在:(1)軸承座/孔的尺(chǐ)寸保持完好,幾乎毫發無損(sǔn)(所幸軸承座/孔完好,不然將更難修複(fù));(2)部分(fèn)材料粘結在軸上,說明軸承的材質比軸差,正常情況下,軸承的材(cái)質如強度、硬度等應該(gāi) 比軸(zhóu)好。
圖1 軸承下端蓋
三、修複措施
將馬達吊出,聯軸節經(jīng)加溫後拆出,軸承下(xià)端/密封蓋拆開,試圖(tú)把損壞的軸承拉出。因為過緊,采用加溫+拉碼的方式也未能將其拉出。據此(cǐ)估計軸承內圈、軸粘結在一起。無奈之下,隻能(néng)采取(qǔ)破開軸承的(de)辦法。因(yīn)為(wéi)軸承大,使用手(shǒu)提式切割機費時、費工具,於是決定使用(yòng)氣割(務必防止灰(huī)塵、火星等(děng)雜物飛濺到電動機內部而引起電動機絕緣電(diàn)阻的變化,可以用一塊鍍鋅鐵皮擋(dǎng)在(zài)轉子、定子前麵):外圈離軸較遠,隻好在軸上鋪墊保護物,再使用(yòng)氣割(gē)把外圈割掉,取走滾珠及(jí)擋圈;內圈靠軸太(tài)近,不易控(kòng)製,為了安全起見,使用手提打(dǎ)磨/切割機小心切削(特(tè)別是軸(zhóu)的位置要更加小心)。
如圖2所示,軸(zhóu)承內圈全部清理(lǐ)後,轉子軸上軸承位置的殘留物及軸磨損情況讓人吃驚;軸的圓柱麵拉痕(絲(sī))及台階位的堆(duī)積物讓人難以找(zhǎo)到參考麵、無從下手。圓柱麵(miàn)的修複(fù),既要考慮表麵的平整度、同心度,又(yòu)要(yào)考慮過(guò)盈配合(hé)。因為轉子長且重,船上無法把轉子從馬(mǎ)達上取出,隻能就地修複(fù)。就地修複的難處在於位置受限,轉子軸不能(néng)像在車(chē)床上勻速旋轉,從而難以保證轉子的尺寸精度。為了解(jiě)決(jué)問題,就在轉(zhuǎn)子軸上安裝了一個臨時軸承,下端用一個支撐架托著軸(zhóu)承,保持轉子軸的水平,並(bìng)用一台(tái)減速電動機帶動勻速轉動軸(zhóu),從而在一定(dìng)程(chéng)度上彌補了無法上(shàng)車床的不足。因操作(zuò)中受限於使用銼刀,修複異常艱難,隻能在不斷的(de)轉運過程中依靠目測修整(zhěng),費時、費力且需(xū)不斷地測量軸的外徑(jìng),以免過度(dù)修整而破(pò)壞軸。將原馬達(dá)換下來的舊軸承放在油(yóu)鍋(guō)加溫至100℃,再(zài)快速地安裝到轉子軸(zhóu)上,然後將部件逐一回(huí)裝;調整好中線後水泵試運行,電流正常,盡管振動略偏大,但可以(yǐ)短時間使用。因排水的需要,兩台壓載泵需同時工作(zuò),並適當調整兩台壓載泵使用的時間,配合(hé)裝貨進度快速排水,並未影響裝貨時間。
圖2 磨損的軸蓋
四、振動的解決
此次修(xiū)理的初始原因是密封裝(zhuāng)置容易損壞,而密封裝置損壞的原因在於水泵振動過大,所以如何(hé)解決振動問題是根(gēn)本。水泵擋水盤與(yǔ)裝軸封的孔是同心的,通過測量軸的表麵與擋水(shuǐ)盤的距離可以確定泵軸是否(fǒu)在泵的中心(xīn)位置。經測量(liàng),前(艏)距離是95mm,後(艉)98mm,定環的內徑(jìng)是(shì)102mm,定環的外徑與定(dìng)環座有幾絲的(de)間隙(xì),泵軸在此(cǐ)處的直徑是100mm。也就是說(shuō),泵軸外徑與定環內(nèi)徑之(zhī)間的間隙是2mm,前後各1mm。如果軸晃/振(zhèn)動厲害或定環和軸不同心,就會碰到定環的內壁,從而損壞定環。從以前拆出的已損壞的軸封可以看到,幾乎都是定環損壞。消除軸封易損壞的故障,需從以下三(sān)方麵著手:(1)確保泵軸與馬達輸出軸的同心度;(2)確保泵(bèng)軸與壓蓋/定環同心;(3)減少泵的振動。
1.確保泵軸與馬達輸出軸的(de)同心度。其方法是(shì):盤車,測量(liàng)馬達聯軸節的跳動量,評估馬達軸承的跳動量。若經測量,跳動量隻有幾絲,就說明馬達軸承沒問題;若裝上舊泵軸後,在端(duān)部測量的跳(tiào)動量達幾十絲(sī),或者裝上新泵軸後,情況有所改善,則說明舊泵軸還是存(cún)在一定程度的彎曲、變形。泵軸聯軸節與馬達聯軸節通過精加工,凹凸(tū)圓(yuán)環將達(dá)到很好的定位作用,從而確(què)保馬達與泵軸的對中,同(tóng)心度高。正常情況下,兩邊聯軸節上緊螺(luó)栓後(hòu),兩(liǎng)個端麵之間若0.02mm的塞尺不能(néng)插入,外表麵就在同一圓麵內,拆開螺栓後,泵軸連同葉輪會自行掉下來,自然分開;不能自然分開的話,說明存在卡阻,需要查明原因。
2.確保泵(bèng)軸(zhóu)與壓蓋/定(dìng)環的同(tóng)心度。其方法是:將泵蓋向船艉方向拉動1.5mm,如果拉不動(dòng),就說明馬達的下端蓋凸緣與機架上內孔相接觸(凸圓、內孔起定位作用)。這時把壓蓋轉動180度後裝配,情況將(jiāng)會有(yǒu)所改(gǎi)善——軸封定環(huán)的內圈/環與軸的距離較轉動前均勻(軸封定環與泵軸的距離通過前後、左右四個位(wèi)置確定,一旦距離不一,泵軸旋(xuán)轉中就會晃動,從而容易觸碰定環而將定環損壞)。
3.減少泵的振動。俗語雲:基礎不牢(láo),地動山搖。泵(bèng)架(jià)是用鋼板彎曲成圓(yuán)形、兩端加蓋鋼板燒焊而成的,上、下有兩個大孔,用於裝馬達並固定在水泵上。泵架前、後(hòu)(艏艉方向)開了兩(liǎng)個大小不一的檢查(chá)/檢(jiǎn)修方孔,用於(yú)拆裝聯軸節和盤車(chē),兩端鋼板之間由四(sì)條加強(qiáng)肋板支撐,以增強上蓋板的支撐力,承受馬達的(de)重量。有些船舶是在馬達的吊孔環位置加固,方法是通過兩根帶可調節的撐杆,一(yī)端固定在牆壁上或其它結(jié)實牢固(gù)的地方,一端通過螺栓連接到馬達(dá)的(de)吊孔環,通過(guò)轉動調節頭而使撐杆頂住(zhù)馬達,但作用/收(shōu)效甚微。
如圖3所示,多加裝了四根肋板,有效地加強了泵架上(shàng)、下兩塊圓板的力,能更好地承受重達3噸的重量及水泵葉輪旋轉(zhuǎn)的力,減振效果明顯。
圖3 泵架加裝肋板
本文來自(zì)《中遠海運安(ān)全》
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