重慶地鐵6號線列(liè)車拖車接地軸端軸箱溫度異常升高故障的分析

2024-04-10

何曉玲 徐(xú)放 黃(huáng)濤

【重慶軌道交通(集(jí)團)有限公司】

關鍵詞:接(jiē)地軸端;炭刷(shuā);溫升;異常磨(mó)耗;接地回流

轉向(xiàng)架輪(lún)對軸箱裝置不僅起到固定軸端的作用,而且還通過一係減振彈簧連(lián)接著轉向架(jià)和輪對,是轉向架上非常重要的部件之一。軸箱通過軸承(chéng)內圈與車軸進行連(lián)接,軸承外圈固定在軸箱體內,軸承內圈通(tōng)過過盈配合固定在車軸上,滾柱跟隨車軸的轉動而轉動。軸承滾柱通過潤滑脂保持良好的運行(háng)狀態,一旦潤滑(huá)脂因外(wài)部因(yīn)素被汙染,潤滑性能下降,將會導致熱軸故障,嚴重影響行車安全。

1 轉向架軸端組成、作用和接地軸端故障情(qíng)況

重慶地(dì)鐵6號線列車采用B型車結構,轉(zhuǎn)向架(jià)軸端組成包括4種結構,分別為防滑軸端、接地軸端(duān)、普通軸端和ATP測速軸端。其中,接地軸端對當前(qián)單節車(chē)起到接地回(huí)流的作用。

接地(dì)軸端的結(jié)構主要包括軸端(duān)蓋、接地盤、炭刷、摩擦盤、軸端壓板等,接地軸端內部含有3塊(kuài)炭刷,通過炭刷與摩擦盤的接觸將(jiāng)電流引入輪對,將接地電流引入(rù)軌道。

2018年10月(yuè)重慶地鐵6號線在日常檢修過程中發現06003編組列車6車3位軸箱溫度異常升(shēng)高,用紅外線測溫槍測量軸(zhóu)箱上表麵溫度達到1159, 其他軸箱均為129-149。經對故障軸端分解檢(jiǎn)查,故障情況如下。

(1) 檢查發現端蓋內部有大量炭粉,且已有部分結塊,正常應為幹(gàn)燥粉末狀。軸承外側一圈粘結了大量泥狀炭粉且已幹結。如(rú)圖1所示。

(2) 炭刷接線全部破(pò)損斷裂,炭刷(shuā)異常過度磨(mó)耗,已變形為不正常狀態,且(qiě)個別已經碎裂(liè)。接地摩擦盤狀態正常。

(3) 拆解檢查發(fā)現軸箱內側和(hé)軸承外圈已完全結合到一起,已無法使用常規手段退出軸承外圈,軸承內圈表麵(miàn)已呈黑色,滾子和保持架之間的潤滑脂已全部被燒黑變成硬塊(如圖2)。

針對06003編組6車3位故障,更換了輪對、軸箱、接地裝置。

2018年12月06003編組列車(chē)6車6位軸箱溫度異常升高,達到659,分解檢查故障情況同06003編組(zǔ)6車3位。

2019年(nián)1月到6月對該項目所有列(liè)車進行了(le)整體排查,檢查發現2起軸箱溫度異常升高故障,分別為06001編組1車3位06020編組6車3位,故障位置同樣均為拖車接地(dì)軸端,故障仍為同一現象。

2019年6月15日檢查06003編組6車(chē)3位經處理後故(gù)障是否(fǒu)已得到有效解決,再次打開端蓋檢查,發現炭刷仍存在異常磨耗(hào),且軸承側(cè)已經附著了(le)大量(liàng)炭粉(如圖3所示)。距離故障處理間隔時間僅(jǐn)為6個月(yuè),運行公裏數63509km。

2 軸箱溫度升高原因分析

對接地軸箱分解(jiě)檢查,軸箱軸(zhóu)承內部的潤滑脂已嚴重變性,潤滑脂內可見大量金屬異物。將失效的潤滑脂分不同(tóng)點位進(jìn)行取樣,分別取軸承中央側,A列內圈(quān),A列密封蓋6列內圈6列密封蓋處,如圖對以上5個部位分別進行成分檢測,經檢查發現(xiàn),該5個位(wèi)置潤滑脂內均(jun1)可見大量金屬異物,金屬異物多為純銅、碳素鋼等,其中,潤滑脂銅粉含量嚴重超標,鐵粉含量未見(jiàn)異常(檢查成(chéng)分參見表1)。

根據上(shàng)述檢測結果,軸承潤滑脂失效的原因為“潤滑脂內銅粉含量超標”;因潤滑脂內(nèi)含有(yǒu)大(dà)量(liàng)銅粉引起軸承潤滑脂溫度升高,溫度的升高及銅粉的不斷增加加速潤滑(huá)脂失效,造成熱軸。

接地軸箱部(bù)位(wèi)含有(yǒu)銅元素的部件有“接地炭(tàn)刷”及 “接地摩擦盤”,經檢查,接地摩擦盤並未磨耗過限,但接地炭(tàn)刷存(cún)在(zài)嚴重的異常磨耗現象。

(1)炭粉進入軸(zhóu)承內部原因分析(xī)

接地軸端內炭粉的正常堆積狀態如圖5紅色部分所(suǒ)示,摩擦盤(pán)安(ān)裝在軸端(duān)壓(yā)板上,接地裝置體安裝在前蓋側,前(qián)蓋(gài)與壓板間有迷宮密封,炭粉堆積量在前蓋側,正常情況下可以(yǐ)防止炭粉進入軸承(chéng),但是,若炭粉在前蓋側堆積(jī)量過多則可以通過“迷宮結構”到達軸承。

(2)接地(dì)炭刷磨耗(hào)

故障位置接地炭(tàn)刷均存在嚴重的異常磨耗,且(qiě)存在偏磨現(xiàn)象,故障(zhàng)接地炭刷的尺寸為43.8mm,比新品炭刷短9.2mm;根據接地(dì)炭刷設計文件及其餘(yú)車輛的實際(jì)使用情況,接地炭刷12-13萬km磨耗量約為2-3mm,但故障車(chē)輛在更換新品炭刷後僅運營42336km。

同時,接地炭刷異常磨耗(hào)的現象僅出現在拖車,溫升異常的接地軸端也僅發生在拖車。

綜上所述(shù),拖車因(yīn)接地炭(tàn)刷異常磨耗產生大量炭粉堆集在軸箱前蓋側,堆(duī)集的大量(liàng)炭粉通過軸箱“迷宮結構”到達軸承,從而汙染軸承(chéng)油脂使軸箱溫度升高,溫度的升高及不斷滲入炭粉再次加速軸承油脂的失效。

3 接地炭刷異常磨耗分析

炭刷磨耗主要分為機(jī)械磨耗和電磨耗。

機械磨耗和炭刷安裝工藝、刷架尺寸、炭刷材質、摩擦盤材質、機械振動等相關,針對各項分析如下:

(1)軸溫異(yì)常(cháng)位(wèi)置的安裝工(gōng)藝、刷架尺寸進行了仔細分析(xī),尺寸和安裝均?合標準要求。

(2)炭刷材(cái)質、摩擦盤材質經分析均符合標準要求,且同一批次大量的接地炭刷及摩擦盤安裝於同一列(liè)車,僅拖車出現接地炭刷異(yì)常磨耗。

(3)拖車車(chē)輛存在振動可能性(xìng)電磨耗和整車接(jiē)地回流方式、電流大小等有關。針對電流大小(xiǎo)的問題,對拖車接(jiē)地回流進行理論計算與實際測量,結果如下:

拖車理論工作接地電流:210kVA/1.5kV=140A,拖車有2個接地軸端,平(píng)均分配到一個拖車接地軸端的電流為70A。

空載(zǎi)狀態下(xià),拖車實測電流數據如表(biǎo)2。

根據實測電流,可(kě)得出如下(xià)結論(lùn):

(1)拖車的實測電流比理論計算電流(liú)大(6車實測總電流(liú)170A,較計算總電流值多出30A;1車實測總電流250A,較(jiào)計算總電流值多出110A)。

(2)拖車電流回流存在不均的現象。根據上述結論,對重慶(qìng)地鐵6號線接地回流(liú)電路進行分析。

4 車輛接地回(huí)路分析

地鐵車輛接地回路按(àn)照布置分為功能回流接地和安全接地(dì)#功能回流接地是高壓電源(yuán)負端的回流,通過接地回流裝置與列車(chē)軌道(dào)相連,高壓電源(yuán)的負端首先通過導(dǎo)線與車體絕緣的匯流排相連,然後通過導線與轉向架上接地回流裝置相連,經軌(guǐ)道臨末回到變電站高壓負端#接(jiē)地係統特性要求,回(huí)流的功能接地與保護接地應分(fèn)開,高壓電路與低壓電路接地應分開,即(jí)在(zài)工作接地與保護接地中(zhōng)間設置一個接地電阻,可以避免雜散電(diàn)流通過動車流向其他車。

重慶地鐵6號線車輛接地回(huí)流電路如圖(tú)6所示(shì),拖車(TC)和動車(MP、M)設備功能接地回路分別經過本車接地匯流排,再接入接地軸端,而車體安(ān)全接地同樣匯集在本車接地匯流排,且本車功能接地和安全接地之間未設置接地電阻(zǔ)#拖(tuō)車每個轉向架隻有1個(gè)接(jiē)地軸端,正常情況下,拖車的2個接地軸端回流(liú)裝置隻給輔助電源裝置回流#而動車每個轉向架有2個接地軸端,即動車的4個接地軸端(duān)回流(liú)裝置隻給(gěi)當(dāng)前動車(chē)的牽引係統回流#車體之間通(tōng)過2根95mm2跨接電纜連通,所以拖(tuō)車(chē)增加的電(diàn)流來自動車。

若拖車一(yī)個軸端的3個炭刷接(jiē)線全部斷裂,則另一個接地軸端內部的3個炭刷將會(huì)承受所有的電(diàn)流(liú)。尤其在AW3載(zǎi)荷下,電流更大,大電流又會反作用於炭刷,拖車炭刷長期承受大電流,又會(huì)加速(sù)炭刷的磨耗,形成惡性循環。

5 接地回流電路整改的探(tàn)索

重慶地(dì)鐵(tiě)6號(hào)線其他項目列車均為動車回流方式,且接地軸端(duān)炭刷及軸箱結構各部件均屬相同產品,一直以來運營良(liáng)好,從未發生類似問(wèn)題#具(jù)體方法為將拖車接(jiē)地電流引入相鄰動車進行回流,拖車不設置(zhì)接地軸端(duān),現對該故障批次列車(chē)拖車接(jiē)地回流方式進(jìn)行探索性試改,來驗證其是否會減少電磨耗,且該方案(àn)也可消除因拖車(chē)振動較(jiào)大導致(zhì)炭刷機械磨耗較嚴(yán)重(chóng)的可能性。從而根本解決炭刷異常(cháng)磨耗,解決熱軸(zhóu)問題。

具體整改方案如(rú)下:

(1)取消原拖車接地匯流排到拖車軸端接地線,將拖車的工作接地引至相鄰的動車匯流排接地回流。

(2)將車體(tǐ)的安全回流(liú)電路與工作接地電路完全隔開。

6 整改驗證

選取06020編組進行首列車試改(gǎi),對MP車(chē)整改後的接地電流進(jìn)行運行(háng)測試,電流數據符合車輛設計要求#經過近1個月的運行驗證,拖車接地炭刷在隻有機械磨耗的情況(kuàng)下,未出現異常磨耗情(qíng)況,MP車(chē)接地炭刷未出現異常磨耗。

7 結束語

軸箱軸承及軸(zhóu)端裝置等各部件的正(zhèng)常工作對保障整個列車安全運行有著非常重要的意義,而列車電路合理且正確的設計對(duì)全車各部件的(de)正常工作又有著長期且深遠的(de)影響#所以對於軸箱(xiāng)高溫故障這類運營問題,不能單純從機(jī)械角度進行分(fèn)析處理,而(ér)要綜合考慮,多方分析驗證。本文詳細論述了接地軸端高溫故障的分(fèn)析過程、分析方法,從機械、電氣角度分別進行(háng)分(fèn)析(xī),並模擬正常(cháng)運行(háng)模式進行接地電流檢測,發現接地(dì)電流異常,再結合車輛電路(lù)設計圖紙,對比其他項目列車的(de)正常運(yùn)營情況,進行探索性試整(zhěng)改,並對整改結果進行驗證跟蹤,整改效果良好,從根本上解決了接地(dì)軸端的高溫故障(zhàng)。

來(lái)源:《鐵(tiě)道機車車輛》

(版權歸原作者或機(jī)構所(suǒ)有)

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