改進潤滑方式,提高回轉馬達耐用性

2024-02-23

液壓挖掘機回轉馬(mǎ)達是其液壓係統核心部件(jiàn)和(hé)執行元件,回(huí)轉馬達在一定壓力和流量的液壓油驅動下產生持續扭矩和回轉動作,將輸入的液(yè)壓油壓力能轉換(huàn)為旋轉運動的機械能,使液壓挖掘機實現上部機身(shēn)回轉動作。

1.回轉馬達結構

回轉馬達主要由配油盤、斜盤、定子(zǐ)、傳動軸、缸體等組成,其中配油盤和斜盤固定不動組成定子,傳動軸與缸體連接並一起旋轉組成轉子,傳動軸兩端(duān)分別設有滾針軸承和圓錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承支承。回(huí)轉馬達結構和(hé)原理如圖1所示。

回轉馬達內有3對(duì)運動摩(mó)擦副,即柱塞與缸體柱塞孔(kǒng)、缸體與配油盤、滑履與斜盤。回轉(zhuǎn)馬達內的壓力油經過(guò)這3對運動摩擦副的間隙泄漏到缸體與馬達殼體之間的空間後,再經馬達殼體(tǐ)上的泄油口直接流回液(yè)壓油箱,即圖1b中的(de)泄油Dr。

圓錐滾(gǔn)子軸承位於(yú)回轉馬達底部,且靠近回轉減速器,相當於其與滾針軸承、減速器及傳動(dòng)軸4者(zhě)組成的杠杆機構的支點,受力很均勻,泄(xiè)漏的油液在其自身重力作(zuò)用下(xià)直接潤滑該軸承,因此一般不會(huì)損壞。

2.存在的問題

位於傳動軸上端的滾針軸承(chéng),其僅通過(guò)泄漏液壓油進行潤滑。由於該部(bù)位循環的液壓油量非常少,造成該軸承潤(rùn)滑不良,其內部的汙染物(wù)不能及時排出。在回轉馬達高速旋轉產生的高溫作用下(xià),滾針軸承(chéng)與汙染物(wù)之間產生幹摩擦,加劇了(le)其磨損。滾針軸承結構如圖2所示。

另外,由於滾針軸承(chéng)位(wèi)於傳動軸上(shàng)端,在其與圓錐滾子軸承、減速器和傳動軸4者組成的杠杆機構中,相當於杠杆端點,因此受力不均勻,易受傳動軸(zhóu)單方向力矩的作用,使滾(gǔn)針軸承在潤滑不良的情(qíng)況下出現疲勞磨損。

由於滾(gǔn)針軸承潤滑不(bú)良和受力狀況不佳,造成其產生振動和噪聲,縮(suō)短其使用壽命,進而對回轉馬(mǎ)達整(zhěng)體性能產生不利影響(xiǎng),導致回轉馬達產生(shēng)故障。改進前回轉(zhuǎn)馬(mǎ)達結構如圖3所示。

3.改進方法

我們在回轉馬達滾針軸承上新增加補油口,並通(tōng)過單向閥與液壓油箱連接,單向閥(fá)開啟壓力即為補油口背壓,一般為0.5MPa。補油口是為回轉馬達停止時釋放壓力(lì)與(yǔ)消除氣穴設(shè)置(zhì)的油(yóu)口,可為回轉馬達補充液壓油及釋放壓力。為了改進滾針軸(zhóu)承潤滑不良的狀(zhuàng)況,我們在回轉馬達(dá)殼體(tǐ)上增加了節流孔,形成補油口(kǒu)-節流孔(kǒng)-回油(yóu)口的油道。改進後回轉馬達結構如圖4所示。

4.改進效(xiào)果

按照以上方法改進滾針軸承潤滑方式後,市場驗證結果表明,回(huí)轉馬達耐用性能得到了大幅度(dù)提高,相(xiàng)關挖掘機(jī)再未出現滾針軸承損(sǔn)壞故障(zhàng)。

(來源:潤滑(huá)油情報)

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