【摘要】韶關發電廠#10機在2004年3月18日分別(bié)發(fā)生兩次滿負荷運行時由於#1瓦軸振保護(hù)動作跳機的故障。通過對跳機(jī)時的異常振動和DCS記錄曲線進行分析、軸承解體(tǐ)檢查(chá),查(chá)找並(bìng)確定振動(dòng)跳機的原因,製定處理方案。通過對#1、2軸承進行改造,解決了軸係失穩(wěn)的(de)問題(tí)。 【關鍵詞(cí)】 軸承振動; 原因分析; 處理 1、 根據DCS記(jì)錄對振動原因的初步分析 #10機組為(wéi)東方汽輪機廠生產的300MW高中壓合缸機組,#1~#4軸承均(jun1)采用橢圓軸承。2001年3月投運以來,運行基本穩定。2002年12月~2003年1月,進行次檢(jiǎn)查(chá)性(xìng)大修。近期發現在做(zuò)第二組高壓汽門活動試(shì)驗時,#1瓦軸振有瞬間增大的現象。 DCS記錄顯示,3月18日上午10:39:05,機組負荷294.93MW,順序閥進汽,#1軸振(zhèn)X向突(tū)增到260微米,Y向增大到238微米(mǐ),軸振保護動作跳機。 跳機時#2瓦軸振2Y約145微米,2X約45微米(mǐ),#3、#4瓦軸(zhóu)振同時略有增大(dà);跳機時#2瓦瓦振顯著增加,由正常的8微米突增到92微米,#1瓦增加的幅度小,由正常的8微米增到35微米,其餘各(gè)瓦振均有增加(jiā),幅度(dù)不大。 記錄曲線顯示,在#1瓦軸(zhóu)振保護動作前的27s,即(jí)10:38:38,瓦(wǎ)振(zhèn)、軸振開始出現爬升,持續19s後,振動開(kāi)始突增,8s後,軸振保護動作跳機。 運(yùn)行人員反映當時運行(háng)上沒有任何(hé)操作,DCS記錄表明,跳機前膨脹、差脹正常,#1~#4瓦溫分別為72、84、66、58℃,潤滑油(yóu)溫39℃,油壓在此之(zhī)前(qián)呈現緩慢增加趨勢。 第二次跳機發生在同日下午16:17:59,進汽方式已改變為單閥,負荷293MW。跳機時1X、1Y分別為332微米和310微米,比次跳機時大(dà),其餘各軸振略有增加;#1、#2瓦瓦振分別為54和79微米(mǐ)。 振動(dòng)增大開始於16:17:39,15s後#1瓦軸振開始急劇增加(jiā),5s後軸振保(bǎo)護動作跳機。 與次跳機情況類似,運行上(shàng)沒有任(rèn)何操作,高壓缸膨脹、差(chà)脹正常,#1~#4瓦溫分別為70、83、69、60℃,潤滑(huá)油(yóu)溫41.6℃。 DCS曲線表明,兩次跳機前主蒸汽溫度、壓力十分穩定,但再熱汽壓(yā)有微量增加的趨勢。 由於缺少跳機時#1、2瓦振、軸振的頻譜記錄和間隙電壓(yā)數據,尚無法對當時異常振動的性質給出準確定論,但從(cóng)兩次跳機前振動發展的速率看,高中壓轉子的這種振動應該是軸係失穩。 這裏,首先可以排除(chú)TSI監測係統故障(zhàng),因為振動異常同時出現(xiàn)在幾乎所有的振動(dòng)測(cè)點,各測點Z大振動量值不同,而且上下午分別(bié)發生兩(liǎng)次,3300係統如果存在故障隻可能一塊板(bǎn)卡的兩個通道同時發生問題,不可能出現18日這樣的(de)情況。這也就是說,當(dāng)時(shí)#10機組的跳機確(què)實是振動過大造成的。 一般情況下,運行機組振動出現突發性增大有三個可能的原因,即轉動部件(jiàn)飛脫、軸係失穩、動靜碰磨。 如果發生葉片、圍帶(dài)等轉(zhuǎn)動部件飛脫,振動會階躍增(zēng)加到一個固定值,其後不會恢複(fù)。#10機(jī)的(de)問題顯然不在於(yú)此,因為如是(shì)這(zhè)樣,第二次啟(qǐ)機剛到3000rpm就會出現振動(dòng)異常。 機(jī)組正常運行中發生動靜碰磨也會引起(qǐ)振(zhèn)動增大,多數情況振動緩慢增大,少數情況振動急劇(jù)增大,這時通常(cháng)伴隨有運行操作或膨脹、差脹的異常(cháng);調門開度的變化(huà)也(yě)會造成軸頸和轉子位置變化,進而引起碰磨。 第三種引起突發性振動的原因是軸係失穩,有兩種失穩(wěn)形式,一種是油膜振蕩,另一種是汽流激振。 汽(qì)流激振的主要特征:一是振(zhèn)動的增大(dà)受運行參數的影響明顯,如負荷,振幅的增大呈突發性;二是應該出現較大量值的低頻分量,頻率為轉子的階固有頻(pín)率;油膜振蕩可以發生在變轉速情況(kuàng)下,也可以發生在定速運行時。 區別碰磨和失穩的關鍵判(pàn)據是大振動的頻率成分,但#10機組缺少這樣的數據。 對振動原因可以排除轉子熱彎曲(qǔ)和中心孔進油。 結合上述DCS記錄,同時考慮(lǜ)到: (1)當時運行沒有任何操作,外界沒有撓動; (2)機組跳(tiào)機後隨轉速下降時#1瓦軸振迅速減小; (3)過去(qù)該機組沒有發生過動靜碰磨; (4)大振動發生在高壓轉子(zǐ); (5)#1、#2瓦(wǎ)為橢圓瓦。 初步判斷#1、#2瓦的(de)大(dà)振動是高中(zhōng)壓轉子出現了失穩。 至於(yú)這種失穩是汽流(liú)激振,還是油膜振(zhèn)蕩,或是兩種的混合形(xíng)式(shì),尚無法定論。如果運行上確(què)實沒有調整高調門開度,可以排除汽流激振,則是單純的油膜振蕩型的(de)軸係失穩。 2、 對軸瓦解體檢(jiǎn)查的分析意見 3月27日停盤(pán)車和(hé)油泵,首先檢查了#1、2瓦,各測量數據如表1,表2所示(shì)。
表1 #1軸承(chéng)04年3月28日測量值

表2 #2軸承04年3月29日測量值

為保證測量準確,將#1、#2瓦下瓦均翻(fān)出與上瓦拚合測量垂直和水(shuǐ)平間隙,所得值與壓鉛絲和塞尺測得的頂隙、側隙吻合。上述數據中(zhōng),#2瓦頂隙偏大,左側隙偏小,其餘(yú)數據基本正常。 各瓦烏金瓦麵磨損狀況: 對#1瓦,上瓦完全(quán)無磨痕;下瓦在垂直正下方瓦麵有較輕微磨損,張角約45°。 對#2瓦,上瓦完全無磨痕(hén);下(xià)瓦有較嚴重磨損,垂直下方的大(dà)量烏(wū)金順轉向(xiàng)向左方轉移,在軸瓦的左側間隙中堆積,堆積層Z厚處約0.30mm,由於軸頸的旋轉,形成了與軸頸嚴格吻合的圓筒型連續烏金瓦麵。這個新形成的瓦麵寬度約為(wéi)#2瓦整個烏金麵寬度的2/3強,它完全改變了原有的橢圓型(xíng)瓦麵型線。 按穩定性的優劣(liè),各種類型軸承的排列順序依次為: 可傾瓦、多油葉瓦、橢圓瓦、三油楔瓦、圓筒瓦。 圓筒瓦的穩定性為Z劣,橢圓瓦的穩定性較好,但比可傾瓦差(chà)。 從#2瓦下瓦烏金的磨損遷移狀況看,#2瓦已經(jīng)由原來的橢(tuǒ)圓瓦變成了圓筒瓦,使得穩定性(xìng)降低。 聯係到#10機組運行情況,之所以發生這種變化有兩個可(kě)能的原因:一是因為#2瓦軸封漏氣嚴重,使得#2瓦標高受溫度(dù)影響上抬,負荷過重造成瓦麵磨(mó)損;二是(shì)因為油中帶水,油粘度降低,潤滑性能變差,油膜減薄,造成瓦麵磨損。 運行中#2瓦瓦溫Z高,說(shuō)明這個瓦相對鄰瓦負荷重。 瓦麵烏金的變化有個時間效應,因而,#10機組剛投運(yùn)時穩(wěn)定性沒有問題,隻是在運行到今天(tiān)才出現(xiàn)。同時,失(shī)穩的發生也是有一個從量變到質變(biàn)的過程,瓦麵的形狀逐漸變化到一定的臨界程度,才會發生明顯(xiǎn)故障。在這之(zhī)前做汽門(mén)活動試驗時出現的大振動實際上已經是本次故障的前兆。 發生失穩時整個軸段做低頻渦動,支撐(chēng)這個軸段的兩個軸承都會有所表現,時間(jiān)上是(shì)同時(shí)出現大振動,難於以此判斷是那個軸承的問題。#10機(jī)組雖然保護動作是#1軸振,但同(tóng)時#2瓦振也增大,起因在(zài)#2瓦是(shì)完全可能的。 上述分析僅是建立在DCS記錄(lù)和軸瓦檢查結果上,由於缺少詳細的振動測試數(shù)據,所得結論尚有待於啟機後(hòu)再核實(shí)。 廣義(yì)上考慮,當然(rán)還不能(néng)完全排除碰磨和汽流激振的可能。既(jì)便是碰(pèng)磨,當前(qián)也還缺(quē)少揭高缸(gāng)的足夠理由(yóu);如(rú)果是汽流激振,目前Z可行的處理方法也是提高軸承的穩定性以抑(yì)製汽流激振力(lì)。因此,將提高#1、#2瓦的穩定性作(zuò)為本次處理的方向應該是正確的(de)。 3、 處理(lǐ)方案 根(gēn)據上述分析,本次處理的方向是針對提高(gāo)高中壓(yā)轉子的穩定性,結合軸(zhóu)瓦檢查結果,決定采取下列措(cuò)施: (1)修刮#2瓦(wǎ)下瓦,上瓦中分麵磨削,要求(qiú)處理後的頂隙、側隙在標準值之(zhī)內; (2)上抬#1瓦0.05~0.08mm,單側墊塊下(xià)加墊0.03~0.05mm;此項的目的是增大#1瓦比壓,提(tí)高穩定性,同時可以降低#2瓦負(fù)荷; (3)#2瓦(wǎ)標高不做調整;中低壓對輪不解; (4)#3瓦側隙偏小不做(zuò)處理。 4、 處理後的振動測試和分析 (1)升速過(guò)程振動 #10機組(zǔ)經上(shàng)述處理後於4月4日19:35衝轉(zhuǎn),1250rpm和2000rpm兩(liǎng)次暖機,23:30到3000rpm。在(zài)升速過程、過臨(lín)界、到定速,各(gè)軸承瓦振、軸振正常。 (2)定速及帶負荷振動 3000rpm及升負荷各測點振動(dòng)如下表3所示。
表3 #10機組升負荷時歌測點(diǎn)振動情況

(3)閥切換的(de)振動情況 4月6日11:09負荷280MW,開始單(dān)閥切順序閥,11:20切換完成,升負荷(hé)。切換過程1X的振動變化如圖1所示。在(zài)切換(huàn)過程中,1X振動(dòng)基本沒有變化;1Y有波動,但Z終(zhōng)呈下降趨勢。 (4)汽門活動試驗的振動(dòng)情況 4月6日,進行了汽門活動試驗,首先做(zuò)組,關閉#2、#3高調(diào)門,開啟#1、#4高調門,各(gè)測點(diǎn)振動正常。然後進(jìn)行第二組試驗,關閉#1、#4高調門,開啟#2、#3高調(diào)門,開啟過程,1X、1Y振動突增,試驗兩次,均中途中止,為避免發生(shēng)跳(tiào)機,決定不(bú)再進行。 各測點振動正常。將單閥切(qiē)換(huàn)為順序閥,切換過程1X的振動變化如圖(tú)2所示(shì)。記錄數據表明如下特征: (1)隨#2、#3調門從25%開啟,#1瓦兩個方向(xiàng)軸振上升,增大(dà)的成分是一倍頻; (2)#2、#3調門開啟(qǐ)到約40%,#1瓦兩(liǎng)個方向軸振突增,增大的成分是半頻25Hz; (3)立即(jí)關小#2、#3調門,開大#1、#4調門,#1瓦軸振迅速減小; (4)上述#1瓦軸振增大和突(tū)增過程,#1瓦兩個軸振探頭的間隙電壓發生(shēng)規律性變化,#1軸頸向左方(fāng)偏下移動。 這些特征表明(míng),進(jìn)行第二組試驗時,#2、3調門進汽而#1、4調門不進汽,汽流(liú)作用使#1軸頸發生位移,移向#1軸承油膜不穩(wěn)定區域,激(jī)發起油膜半速渦動,造成突發性振動。圖(tú)3為第二組第二次試驗時1X頻譜圖。 6、 處理意見和建議 本次對#10機組的振動處理,解決了滿負荷順序閥運行#1軸振突發性振動的故障,其間對軸承的處理方向和實施措施(shī)是正確的。但由於當時缺(quē)少跳(tiào)機時(shí)和早先做汽門活動試驗的詳細振動數據,故本次對#1瓦的處理(lǐ)力度(dù)略顯不足。 對於該機組今後的運行,有(yǒu)下列(liè)建議: (1)冷油器出口油溫控製在41~43℃; (2)暫時不安排進行第二組調(diào)門活動試驗(關閉#1、#4高調門,開(kāi)啟#2、#3高調門); (3)加強#1瓦軸振監測; (4)盡量保持穩定負荷(hé)運行,避免出現大(dà)負荷波動。 7、對#1、2軸承(chéng)進行改造 2005年3月,#10機組小修,對#1、2軸承進行改(gǎi)造,將#1、2軸承改為可傾瓦軸承。揭高中壓缸,檢查、調整高中(zhōng)壓缸通流間隙和軸封(fēng)間隙,重(chóng)新調整中低對輪高差、張口等與高中壓(yā)轉子穩定性有關的參(cān)數。 #10機組小修後開機,從衝轉到定(dìng)速、並網、做超速實驗,各軸承振動情況良好,帶滿300MW負荷後,各軸承的振動和瓦溫如(rú)表4所示。
表4 300MW負荷下各軸承的(de)振(zhèn)動和瓦溫

2005年4月22日(rì)進行汽門活動試驗,左右兩組順利完成,其(qí)間#1、#2瓦各測點(diǎn)振動變化微小,沒有(yǒu)出現低頻振動。這表明本次更(gèng)換軸承消除軸係失穩取得(dé)了完全的成功,徹底解決(jué)了半速渦動的(de)問題。