磨球機小齒輪軸的調整安裝

2008-11-19

尖山公司是國家“八五”重點工程,主要生產鐵精礦粉,其選礦采用三段磨礦,五段磁(cí)選,旋流器分級,細篩再磨工藝,共有L、M、N三個係列年設(shè)計處理原礦量400萬t,生產精礦161萬t,是(shì)太(tài)鋼集團公司鐵精礦原料的主要生產基地,生產任務十分艱巨,設(shè)備必須保持(chí)良好狀態,特別是球磨機的運轉正常與否十分關鍵,然而在1998年1月(yuè)14日和1998年(nián)2月7日我廠一段(duàn)MQG3600×4500球磨機連續出現二次傳動小齒輪打齒故(gù)障,我廠多次組織專業技術人員進行現場測量,調整,是Z終才得以(yǐ)解決。在此談談打齒原因及處理(lǐ)情況。

  1、打齒原因

  1998年1月14日N15一段(duàn)球磨機傳(chuán)動小齒輪斷齒,當進認為是時腳鬆動,小齒輪軸與中間軸沒有保證同軸度,采取的措施是緊固(gù)地腳螺栓,更換小齒輪並調整大小齒輪間隙及(jí)聯軸器間隙達到理想狀態,可運行到1998年2月7日又出現打齒故障,同(tóng)時軸承底板振斷一次,地(dì)腳螺栓振斷一根,這次引起分廠重視,進行係統栓查,發現底板各(gè)找平墊板鬆動(dòng)或缺少(shǎo)而引起分廠重視,進行係統栓查,發現底板各找平墊板鬆動或缺少而引起(qǐ)底板嚴重不(bú)平,運行中振(zhèn)動大是造成打齒的主要原因。

  整改措施  為保險起(qǐ)見,我們對軸承底板進行加厚,由原δ=50變為δ=85,並且正反兩麵進行加工,防止墊片接角不良,造成(chéng)錯位。

  2、準備工作(zuò)

  2.1 基礎檢查

  對舊基礎進行清理,並(bìng)對基礎表麵的水平度、標(biāo)高(gāo)、地(dì)腳螺栓(shuān)的(de)位置和高度按圖核對。

  2.2基礎研磨配板(如圖1)根據(jù)底板載(zǎi)荷,選用120×120墊板共13組,每組共3塊,一塊平墊(diàn)板與基礎進(jìn)行研磨,二塊斜墊板的斜度為1:15每(měi)組墊板長邊應垂(chuí)直底板的底邊並外露(lù)於底座25mm。

   3、底座的安裝

  傳動小齒(chǐ)輪的定位(wèi),依靠(kào)底(dǐ)板(bǎn)上的定位螺孔,因此主要的工作量是固定底板,依次為:

  3.1 標高的確定

  標高以底板的上表(biǎo)麵(miàn)為基準,將平尺放在其中(zhōng)心線上,平(píng)尺兩端伸到底板兩側預設的水準點(diǎn)上麵。然後四周用楔鐵架起達到初(chū)步標高在緊固地腳前,應讓標高略高出0.3--0.5mm克(kè)服緊固之間隙。

  3.2 水(shuǐ)平度的找正

  直接用方水(shuǐ)平儀在底(dǐ)板止進行測理,用楔鐵時行調整,反(fǎn)複進(jìn)行多次直到調整水平誤差不過±0.3mm。在(zài)調水閏的同時標高(gāo)也隨之變化,所以兩者要(yào)同時進行調整,直到雙方都滿足要求為止。

  3.3 配置斜墊(diàn)板

  斜(xié)墊板的配置是在底板的水平(píng)標高確定之(zhī)後進行的,這時底板由四塊楔鐵支承著,底(dǐ)板底麵到研磨好的基礎墊板(bǎn)上距離便是配置斜墊板所需的厚度,斜墊(diàn)板配置完畢後(hòu),退(tuì)出調整楔鐵,再進行測量調整。

  3.4 緊固地(dì)腳螺栓

  對底(dǐ)板的水平度,標高作精密檢查,誤差在清度範圍之(zhī)內,進行地腳緊固,確認預緊力(lì)後再進行(háng)測量,滿足要求後,對各層墊板進行點焊,防止振動鬆開,錯位,出現以前現象。

  3.5 進行二次灌漿

  為保護墊板及均(jun1)勻傳(chuán)遞載荷必須二次灌漿,同時(shí)灌漿時注意不要碰動(dòng)墊板和底板。

  4、傳動(dòng)小齒(chǐ)輪的調整

  底板安裝完畢後,將軸承(chéng)座放到底板(bǎn)上然後(hòu)放置小齒(chǐ)輪軸,並調整間隙,根據小齒輪模數m=25頂(dǐng)間隙標準為6.25mm根據經驗調節到模數的0.3倍左右,我們調節頂間隙為8.1mm,側間隙為東1.16mm、西1.16mm滿足設計要求1.13-2.25之內,同樣中間軸與小齒輪軸軸間間隙(xì)均為2mm,徑(jìng)向偏差為0.5mm,在彈性柱銷齒式聯軸補償範圍Δx±1.5—±5、Δy±0.3—±1.5mm之內,符合要求,具(jù)備試車條件(jiàn)。

  5、運行效果

  自小齒輪底板調整以來(lái),N15球磨機(jī)一直運行良好,傳動平穩,大小齒輪麵磨合均勻,達理想狀態。隨(suí)後1998年(nián)5月(yuè)我們對M15一段球磨機也進行了調整處理效果很好,為我廠1998年(nián)完成120萬t精礦(kuàng)任務提(tí)供了有力的(de)保證,特別是1999年設備保持良好運行(háng)狀態(tài),1—6月份球磨機作業率達93.1%超過設計指標90.4%居全國,為我廠上半年時間任務雙過半奠定了基礎。(太(tài)鋼尖山礦業公司選礦廠)

久久午夜羞羞影院免费观看_亚洲人成人一区二区三区_国产精品对白刺激久久久_色情a片做爰片_天码AV无码一区二区三区四区_亚洲AV永久无码精品天堂2_九九网在线视频观看A片日韩_亚洲欧洲精品成人久久曰影片