摘要:空心圓柱滾子軸承為應力腐蝕磨(mó)損失(shī)效。造成腐(fǔ)蝕的原因是潤滑(huá)添加劑中Cl-和滾動體與內(nèi)外環間預應力聯合作用的結果。其磨損具有層(céng)狀剝落特(tè)征。
關鍵詞:空心圓住滾子軸承,應力腐蝕磨損
空心圓柱滾子軸承作為一種(zhǒng)新型滾動(dòng)軸承已成(chéng)功地(dì)在磨床主軸等方麵獲得了應用。其結構特(tè)點是:滾動體空心度大於50%,無保持架和滾(gǔn)動體與內外(wài)環之同始終存在預應力。近來,為了克(kè)服油膜軸承在使用維(wéi)護等方麵的缺點,尤其是對出口產品(pǐn),已(yǐ)將部分磨床主軸改用滾動軸承支撐。但因設(shè)計等方麵的困難,該位置隻能采(cǎi)用油(yóu)霧或(huò)油脂潤滑。為改善其(qí)潤滑性(xìng)能,采用了兩種措施。而改變泄油孔位置使軸承箱中有少量存油造成飛濺潤滑(huá)和在油中添加某國進口的(de)潤滑添加劑。設備經(jīng)短時使用後,軸承因磨損而失效。檢查發現(xiàn)。由於造成油(yóu)霧的壓縮空氣中含有水分,使軸承箱中存有少(shǎo)Z積水,軸承失效(xiào)形式為:在滾動體和內外環(huán)的滾道麵上有(yǒu)一(yī)些近似每間距的磨痕,往往一邊較(jiào)平直而另一邊表現為不規助的邊界。通過XPS、SEM及顯微硬度分析,找(zhǎo)到了引起失效的原因。
1.SEM觀察
首先對失效零件進行了常規的金相及硬度檢查,表明產品質量合格,滾道表麵顯徽(huī)硬度為740HV。說明使用中表(biǎo)麵溫度正常,沒有發生(shēng)高溫引起(qǐ)表麵材料(liào)軟化的現象。
用JSM-35C型SEM對失效軸承滾道觀(guān)察表明,磨損(sǔn)部位布滿了腐蝕坑,如圖la、b所示,剝落(luò)較平直一邊的形貌見圖1c,為(wéi)較深的蝕坑,而具有不平直邊界一側的(de)形貌為較(jiào)淺的蝕坑(如圖1d)。並有層狀剝落特征。

(a)空心圓柱滾動體表麵(miàn)蝕坑

(b)外環滾道表麵蝕坑

(c)滾動體(tǐ)剝(bāo)落平直一側

(d)滾動體剝落不規則一側
圖(tú)1 磨損表麵的SEM形貌
2.XPS分析
采用XSAM800型多功能表麵分析(xī)儀對腐蝕表麵進行了(le)元素及價態的(de)分析。試臉結果表明:腐蝕表麵(miàn)硫的(de)含量非(fēi)常少,氯主要是以FeCl2的形式存在,氧的存在形式較複雜,除以FexOy形(xíng)式存在以外,還有部(bù)分以某種(zhǒng)酸根或某種有機物的形(xíng)式存在。碳的分析也證明了確有有機物的存在。
3.結果(guǒ)分析
使用中(zhōng)軸承箱雖然存在部分積水,但(dàn)軸承直接與水接觸的其(qí)它部分並未發生鏽蝕,因而腐蝕不是由水所造成(chéng)。根據上述試臉結果和空心圓柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承結構特點分析可知。
軸承為應力腐蝕磨(mó)損失效。剝落表麵分析指出,腐蝕產物為FeCl2。由於氯(lǜ)離(lí)子半徑小,吸附力強(qiáng),易於在金屬表麵富集;而當設備在較長時間閑置不用時,因滾動體與內外環的接觸(chù)點始終存有預應力(lì),使其具備了應力腐蝕(SCC)的條件.在Cl-和應力的聯合作用下,光滑零件表麵產(chǎn)生點蝕。這就是內外環滾道表麵剝落呈現(xiàn)數組等間隔分布的原因,等間隔剝落(luò)的組數即為長時間停(tíng)車產(chǎn)生應力腐蝕的次數。每當設備再次工作(zuò)時(shí),在接觸應力的(de)作用下已經疏鬆的組(zǔ)織很容易剝落(luò)。其後,這些相對粗糙的表麵將更有利於氯離子的吸附,該部分的腐蝕磨損即呈加速狀態。在腐蝕和接觸應力的交互作(zuò)用下,磨(mó)損表現出層狀剝落特征。另外,剝落主要向一邊擴一展(zhǎn)的(de)原因(yīn)可能是油滲入腐(fǔ)蝕裂紋中,在接觸應力作用下沿滾(gǔn)動方向的裂紋被(bèi)封閉,油契效應使裂紋得以向另一側擴展的結果。
上述分析表明(míng),對空心圓柱(zhù)滾(gǔn)子軸承來說由於預應力的存(cún)在,在選擇潤滑及使用(yòng)工況時應避免(miǎn)腐蝕介質的(de)存在,否則將造(zào)成應力腐蝕失(shī)效。
FexOy的存在是表麵在空氣中(zhōng)自然氧化的結果(guǒ)。有機物(wù)則為添加劑中的其它組分(fèn)。
4.結論
空心圓柱滾子軸承為應力腐蝕磨損失效。造成腐蝕(shí)的(de)原因是潤滑添加劑中Cl-和滾動體與(yǔ)內(nèi)外環間預應力聯合(hé)作用的結果。其磨損具有層(céng)狀剝落特征。(作者(zhě):羅虹,劉家淡;來源:清華(huá)大學)