振動和噪聲分析(xī)在滾動軸承故障診斷中的應用

2009-07-15

  黃勇波
(秦山第三核電有限公司)
  摘  要:舉例說明,對滾動(dòng)軸承運行中出現的振動和噪聲進行故(gù)障診斷與分析,能有效地解(jiě)決問題。 
  關鍵詞:滾動軸承;振動噪聲;故障診斷
  中圖(tú)分類號:TH 133.33 文(wén)獻標識碼:B
  當振動和噪聲相互(hù)伴隨時,振動和噪聲(shēng)問題常按其中一個來定性,這是因為人們能聽到噪聲及感到振動,但並不是依據它(tā)們的頻率。很少(shǎo)人能聽到(dào)低(dī)頻聲,而高頻(pín)振動人們也(yě)感覺不到。因(yīn)此,低頻是“振(zhèn)動問題”,而(ér)高頻是(shì)“噪聲問題”。根(gēn)據經驗,區分振動和噪聲的適宜界限為1000Hz。換句(jù)話說,認為(wéi)頻率為(wéi)1000Hz以下是振動問題,高於1000Hz為噪聲問題。 
  一、噪聲分析
  即使使用了Z先進的製造技術,滾動(dòng)軸承中也存在固有的振動和(hé)噪聲。由(yóu)於這種振動和噪聲並不影(yǐng)響軸承的性能,因此作為正常的軸承特(tè)性而被(bèi)人們所接受。較(jiào)為常見的噪聲如滾(gǔn)道噪聲,它是一種(zhǒng)平滑和連續的聲響,沒有什麽特別的措施來完全消除它,隻能通過提高軸承(chéng)的整體質量和精度可以減小它。其他的聲音均可認為是(shì)異常聲音需(xū)要進行故障分析和(hé)診斷。
  1.軸(zhóu)承輾軋(zhá)聲分(fèn)析
  秦(qín)山第(dì)三核電廠1#和2#機組的海(hǎi)水泵房(fáng)中各安裝有兩(liǎng)台循環泵,電機為(wéi)立式電機,功率3040kW。 
  從2003年開始(shǐ),2台循環泵電機的下軸承就出現了輾軋聲,它不同於正常運行時的滾道(dào)聲音,聽起來(lái)像(xiàng)滾珠(zhū)在金屬上的滑動,為“苛魯、苛魯”的(de)刺(cì)耳金屬聲,用聽診器可以定位噪聲源於電機下軸承。循環泵輾軋聲(shēng)問題曾經(jīng)困擾了一年,每次出現異音後,添加很少量的潤滑脂(從6g到85g)均能使異(yì)音消(xiāo)失。電機軸承座振動值合(hé)格(gé)(0.22~0.45mm/s),通過頻譜分析無異常。舊軸承送瓦房店軸承集團檢測確認無故障。目前狀況良好,但是由於根本原因沒有解決,因此仍然會偶爾出現異音。 
  軸承異常聲音來源分析:循(xún)環泵電機下軸承為分離型角接(jiē)觸球軸承(chéng)SKFS7234(舊號為6234M),輾軋聲(shēng)發生機(jī)理參見圖1。圖中的徑向負載使電(diàn)機(jī)轉子的不平衡力,由於軸承存在徑向遊隙,在非負載區的滾珠是不受壓力的,但是被保持架推動,所以滾珠在滾道表麵滑動,滑動摩擦而出現異常聲音。所以軸承輾軋聲Z直接的原因是軸承徑向遊(yóu)隙造成(chéng)的。 
  電機(jī)下軸承(chéng)的(de)結構參見圖2,軸承的外(wài)圈被下方均(jun1)勻分布的彈簧頂住,安(ān)裝後彈簧有預緊壓(yā)縮量。該彈簧使下軸承時刻受到預壓,對軸承微量磨損和軸向位移進行補償。當電機轉子軸受熱伸長下移時,內圈隨(suí)之下移,消除軸(zhóu)承徑向遊隙(xì),在此運行狀態下的軸承是不會發出輾軋聲的。當電機轉子(zǐ)軸(zhóu)相對定子少量軸向(xiàng)收縮(小於0.5mm)時,軸承內圈隨之上移,一般情況下,外圈由於彈簧(huáng)作用(yòng)也隨之上移,軸承仍處於預(yù)緊壓狀態。當外圈與軸承(chéng)座的配合較緊時,由於(yú)存在較大摩擦力(lì),被壓縮的(de)彈簧的彈力不足(zú)以推動軸承外圈上移,此時軸(zhóu)承處於鬆弛的無預壓狀態,所以(yǐ)軸承(chéng)軸向並沒有(yǒu)負載進而產生了徑向遊隙。在運轉過程中無負載區的滾珠被保持(chí)架推動而公轉(zhuǎn)並產生滑動摩擦而發(fā)出聲音,出現異音時電機下軸承溫度下降,從溫(wēn)度上(shàng)可以反映(yìng)出下軸承受到的載荷變小了。當加入較少量的油脂可以(yǐ)暫時填充較小(xiǎo)的遊隙而消除聲音,並不能從根本上解決問題,因為電機轉子相對定子(zǐ)的(de)伸縮是反(fǎn)複的。
  糾正措施:原設計中(zhōng)的預緊彈簧的目的就是要時(shí)刻消除軸承的遊隙並保持(chí)適當的預壓,所(suǒ)以要考慮到彈簧的推力(lì)要大於外圈與軸承座之間的摩擦力,因此要注意軸承外圈與軸承座的配(pèi)合,通過(guò)查(chá)閱(yuè)軸承手冊對於內孔直徑為170mm的軸承(軸承外(wài)圈可作軸向(xiàng)調整),軸承座孔的公差應(yīng)為(wéi)+51μm到0μm。在檢修時應檢(jiǎn)查軸承座孔的公差是否在要求的範圍內,並檢查預緊彈簧的強度,必要時更換。其目的就是使外圈承受一定的軸向負載來消除遊(yóu)隙。
  2.軸承(chéng)金屬敲擊(jī)聲分析 
  秦山第三核電廠1#和2#機組的海水泵房中各安裝四台海水泵,電機(jī)為立式電機,功率950k W,轉速596r/min,上軸承為圓錐滾子軸承,型號為SKF30320(舊號(hào)7320),黃銅保持架,滾子數目為12顆。 
  2005年3月,1#機組4號海水泵電機的上軸承開始出現異常聲音,為(wéi)非常清脆的“叮叮(dīng)”之聲,時(shí)大時小,間歇性,8s左右一次,用聽(tīng)診器能辨別聲音來源於電機上軸承,為金屬敲擊聲。當時懷疑風箱中有鬆(sōng)動部件,在拆除風箱之後,進行帶載試驗,發現異常聲(shēng)音依然存在。在線儀表顯示振動基本穩定在1.5mm/s左右,在噪聲(shēng)較為(wéi)明顯的(de)時候進行了頻譜分析(xī)和對比。出現噪聲時通過振動(dòng)頻譜(pǔ)分析發(fā)現40Hz的頻率較為明顯,無上軸承故障頻率。為了查明(míng)故障原(yuán)因進行了空載試驗,發現無噪聲,振(zhèn)動良(liáng)好,帶載試驗發現噪聲依舊。為了徹底查明故障,請專家進行了診斷,認為定子部件有鬆動。後送電機廠解體修理未發現鬆動部件(jiàn),進行了電機動平(píng)衡試驗,結果正常。更換了電機上軸承。在現場進行空載試(shì)驗,無噪聲,振動(dòng)良好,帶(dài)載後噪聲依舊。電機廠(chǎng)的專家來現場診斷,認為是軸承跑外圈。在(zài)電機運行時,打開軸承蓋目視檢查了軸承外圈,無任何跑外圈的現象。將電機的橡膠墊的壓縮量進行了調整,該電機異(yì)常聲音立(lì)即消失,振動由1.7mm/s立即下降(jiàng)到1mm/s並穩定。異常聲音(yīn)持(chí)續(xù)一個(gè)星期(qī)未出現,後又反複出現(xiàn),調整地腳螺栓無效。 
  異常聲(shēng)音來源分析:電機上軸承為圓錐滾子軸承,意(yì)味著電機轉子可以向上運動。電機下軸(zhóu)承為深溝槽球軸承,由於下軸承(chéng)安裝(zhuāng)後有lmm的位移量(liàng),這就意味著電機轉(zhuǎn)子在軸向可以移動1mm。電(diàn)機的傳動軸較長,萬(wàn)向節與電機軸相聯接,下端由球麵(miàn)滾子軸承支承(圖3),軸(zhóu)向遊隙為0.2mm。設備運行時,由於存在軸向振(zhèn)動,測量球麵滾子軸承振動發(fā)生的軸向位移(yí)為0.4mm,這樣在振動的(de)Z高位(wèi)置就(jiù)承載了電機轉子的重量而導致電機轉子向上(shàng)運動。上軸承內圈會隨軸(zhóu)上下運動,而外圈(quān)是隨電機定子上下運動(0.1 mm),這樣就會發生達外圈相對(duì)運動而發出金屬(shǔ)敲擊聲音。問題的關鍵是由於現有結構上的原因,長(zhǎng)軸在軸向的補償是通過橡膠(jiāo)墊來調節,而橡膠墊的壓縮量隻有0.1mm,就會出現調(diào)整地腳螺栓無效的情況。 
  糾正措施(shī):對此情形主要是要控製電機的安裝位置和上軸承的(de)間隙。用百分表測(cè)量軸的上端麵,用千斤頂把電機軸頂起,百分表調零,放下千斤頂來測量軸承軸向間隙,可以通過(guò)調整軸承背帽來調整上軸承的間隙。按照製造商手冊的要求,調整上軸承的軸向間隙在0.13~0.20mm內,就可以控製轉子向上的跳動高(gāo)度,也降低了輔承的振動。同時通過調整地腳螺栓來控製橡膠墊的壓縮量,使橡膠(jiāo)墊可以緩衝軸向的振動(dòng),使電機上軸承始終處於承載狀態,這樣(yàng)既可以消除異常聲音也可(kě)以降低振動。 
  二、軸承(chéng)故障振動頻譜分析
  一(yī)般情況下滾動軸承故障的(de)階段可分為(wéi)4個階段,即軸承剩餘壽(shòu)命的10%~20%、5%~10%、1%~5%、0%~1%。設備運行的(de)現(xiàn)場由於存在各種因(yīn)素的幹擾,由於測量手段等條件的限製,要在前兩個階(jiē)段(duàn)來發現軸承故障是很困難的。而在第三階段比較明顯的特征有:(1)可以聽到(dào)噪聲;(2)溫度略升高;(3)非常(cháng)高的超聲振動尖峰能量,軸承有故障;(4)振動(dòng)加速度總量和振動速度總量大增;(5)在線性刻度頻譜(pǔ)上(shàng)清楚(chǔ)地看出軸承故障(zhàng)頻率及其諧波頻率和邊帶頻率;(6)振動頻譜的噪聲水平明顯提高(gāo)。此時軸承剩餘壽命大於B-10規定的1%,通過振(zhèn)動(dòng)頻譜分析可以在此階段及時發現故障。 
  秦山第三核電(diàn)廠采用的振動頻譜分析儀,是美國ENTEK公司的DP-1500數字采集(jí)器(qì)和配套分析軟件EMONITOROdyssey Deluxe Software係統。DP-1500數據采集儀的主要功能是電信號數據采(cǎi)集(jí)和頻譜分析,重點用於旋轉機械的振動(dòng)測量,是一種小型、輕便、多功能和智能化的數據采集分析儀。它屬於(yú)精(jīng)密診斷(duàn)儀器,能較好地分(fèn)辨各種設備的振動故障。 
  1.軸承(chéng)外圈故障診斷與分析
  1#機組的4號再循環冷卻水泵功(gōng)率為1300kW,額定轉速(sù)740r/min,兩端軸承為油潤滑,采用球麵滾子軸承,型號為SKF22228CCKIW33。對這台非常重(chóng)要的設備進行在線振動幅(fú)值(zhí)監測和溫度監測,設立了(le)振動報警值和溫度報警值。為了及時發現設(shè)備故障和確認報警的真實性,同時也進行了定期的振動頻譜分析。 
  此水泵自調試結束後運行一年(nián)以來振動幅值和溫度都未出現報警,也未發現明顯的(de)噪聲,但是通過0.36~1000Hz的波段頻譜分析發現有(yǒu)12.5Hz,75Hz,150Hz,203.3Hz,304.8Hz,406.8Hz,508Hz,609.6Hz,711.9Hz,813.2Hz,915.2Hz,其中12.5Hz,75Hz,150Hz分別為1倍頻和葉片通過(guò)頻率以及通過頻率的2倍(圖4),調出軸承數據庫中的(de)故障特征倍率,發現(xiàn)軸承外圈的故(gù)障特征為8.12倍工頻,即101.5Hz。實際上這個頻(pín)率的幅(fú)值不(bú)明顯,而故障頻率的2倍到9倍的(de)諧波頻率比較(jiào)明顯,運行時間快到兩年的時候就有明顯的連續噪聲但溫度正常,通過測量振動,故障頻率的諧波更為明顯。所(suǒ)以決定更換(huàn)軸承和潤(rùn)滑油。檢修更換軸承後振動幅(fú)值減小,振動頻譜正常。
  故障原因分析:解體後發(fā)現外圈的滾道表麵(miàn)圓周方向上有4cm長度的擦傷(shāng)帶,由於裝配不良造成徑向遊隙過大,導(dǎo)致(zhì)了(le)在運行期間軸承(chéng)的滾子在滾動過程中產生滑動(dòng)而擦傷了外圈的滾道表麵。如果錐形軸套不到位或者鎖緊(jǐn)螺母鬆動,都會造成錐形軸(zhóu)套與軸(zhóu)承內(nèi)圈(quān)配合不良,使(shǐ)軸(zhóu)承安裝(zhuāng)後的遊隙偏(piān)大。
  糾正措施:更換軸承,按照軸承安(ān)裝要求重新安裝軸承,注意錐形軸套安裝到位,鎖(suǒ)緊螺母到位(wèi)。 
  2.軸承內(nèi)圈故障診斷與分析
  2005年(nián)9月,2#機組2號海水泵電機的上(shàng)軸承座振動趨勢有所(suǒ)增加,在線儀表顯示1.5mm/s升高到接近報警值(2.0mm/s),有時會觸發(fā)報警(jǐng)信號,而溫度正常。2.0mm/s的振(zhèn)動值並不高,但變化量卻超過了原來的25%,應進行振動測量和振動分析確認故障原因。在線儀表跟蹤監測表明,從穩定運行時1.0mm/s升高到1.6mm/s的時(shí)間為(wéi)4天。該電機為立式電機,轉速596r/min,功率950kW。上軸(zhóu)承為圓錐滾(gǔn)子軸承,型號為SKF30320(舊號7320),黃銅保持架,滾珠數目為N=12顆。軸承內圈(quān)的故障特征頻率為:BPFIr=0.6Nf=0.6×12×9.9=71.3Hz。
  采用美國ENTEK公司生產的DP1500及相關軟(ruǎn)件進行頻譜分析,實際測量(liàng)到頻譜中的主要成分有:71Hz、142Hz、213Hz、355.2Hz、426.2Hz、586.3Hz等等(děng),為內圈故(gù)障特征頻率的1、2、3、5、6、7、8倍(圖(tú)5)。
 
 
  故障原因分(fèn)析:解體後發現軸承內圈確實有(yǒu)故(gù)障,滾道(dào)表麵有10mm×10mm深0.5mm的破(pò)損,可能是鍛造加工中存在微小的(de)缺陷,在運(yùn)行過程中(zhōng)擴大造成的,運行過程中也可以聽到較為規則的金屬撞擊(jī)聲。所采用的糾正措施為更換軸(zhóu)承(chéng)。 
  三、結論
  滾動軸承(chéng)振動和噪聲異常的原因主(zhǔ)要是製造和安裝方麵的因素,但是通過振動頻譜分析和噪聲診斷分析等手段,是可以及時發現(xiàn)軸承(chéng)故障和分析出(chū)故障的Z終原因(yīn)的,這為解決問題提供了(le)合理可(kě)行的方向。
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