摘 要:由於設計原因,IS單級單吸離心(xīn)泵所用的滾動軸承用機油潤(rùn)滑,動(dòng)密封泄漏十分(fèn)嚴重,威脅到設備的安全穩(wěn)定運行。經過實踐將機油潤滑改為潤滑脂(zhī)潤滑(huá),解決了動密封匯漏問題,效(xiào)果良(liáng)好。
關鍵詞:離心泵;潤滑(huá);密封;振動
離(lí)心泵滾動軸承的潤滑主要是減小磨擦功耗,降低(dī)磨損率,同(tóng)時還起到(dào)冷卻、防塵、防鏽以及吸振等作(zuò)用。搞(gǎo)好設備潤滑是保證(zhèng)設(shè)備正常(cháng)運轉。減少設備磨損(sǔn),防止設備事故,降低動力消耗,延長修理(lǐ)周期(qī)和使用壽命的有效措施。
我廠焙燒爐循環水係統(tǒng)所(suǒ)使用的離心泵為單級單吸泵,各種技術參數如下:
型號為IS150-125-250,流(liú)量(liàng)200m3/h,揚(yáng)程20m,軸功率18.5kw,轉速1450r/min。
這類型號的水泵滾動軸承潤滑是由30#(冬)或40#(夏(xià))機械潤滑油潤滑。由於設計原因動密封泄漏非常嚴重,不但造成機油(yóu)大量浪費,軸承燒壞,而且汙染環境,不利於設備的安全運行(háng)及文明生產。在幾年的(de)工作中,為了解決這一問題,多次進(jìn)行小改小革。
設備(bèi)結構及軸承潤滑示意圖,如圖1。
1、潤滑方式改造的(de)曆程
1.1 毛氈密封(fēng)改為單層骨(gǔ)架油封
原軸承箱(xiāng)密封是用毛(máo)氈密封,示意如圖2。泄漏非常嚴重(chóng),每台泵耗油量約為300kg/a,造成大量機油浪費(fèi),地麵上油汙厚厚一層。
為了改(gǎi)變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:
①對軸承箱的內外端蓋進(jìn)行加工,車出一(yī)個Φ65mm,深12mm的圓(yuán)孔,適合放一個規格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②將毛氈取掉,把骨(gǔ)架油封用錘子輕輕打進去,並正確安(ān)裝。具體示意如圖3。
經過改(gǎi)造後,設備運轉正常,振動位移為0.04mm左右,軸承外測溫度(dù)為50℃左右,每台泵年消耗機油僅需50kg左右。保持了泵房清潔衛生,杜絕了由於缺油造成軸承(chéng)、軸損壞事故的發生,使設備運(yùn)行完好。
1.2 單層骨架油封改為雙層骨架油封
為了使泄漏量更加減少,根據軸承(chéng)箱端蓋的結(jié)構情況,又提出了改造方案,把軸承箱(xiāng)端蓋內孔加工(gōng)為(wéi)Φ65mm通孔。將單層骨架油封(fēng)改為雙層骨架油封,示(shì)意圖如圖4:

試運行表明,這種方法對防止漏油在(zài)短期內是非常有(yǒu)效的。但連續運行6個月以後,由(yóu)於骨架油封磨損(sǔn)又會增大泄漏量。
2、骨架油封的缺陷
將毛氈油封(fēng)改為骨架油封,使用了4a,雖然(rán)效果較好,但是也有(yǒu)明顯的缺陷。
在實際工作中,因為骨架油封壽(shòu)命較短,需要經常更換,在更換骨架油封時,需要將設備全部解體,一方麵增加工人勞動強度,另一方麵在設備解體檢修過程中,有時會造成葉輪、軸承(chéng)等零件的(de)損壞,不符合設備經(jīng)濟(jì)管理要求,但如果不換油(yóu)封(fēng),造成泄漏,不利於密封,也直接影響(xiǎng)軸承壽命。總之,實踐證(zhèng)明:骨架油(yóu)封沒(méi)有徹(chè)底解決這種結構的軸承箱漏油問題。
3、潤滑脂代替潤滑油
目前,又便(biàn)宜又無泄漏的(de)密封裝(zhuāng)置(zhì)還沒有,有的密封效果好,但價格昂貴,經濟上不可行(háng)。經過調查研究,決定(dìng)大膽試驗(yàn)——用潤滑脂代替潤滑油來潤滑。
3.1 改造方法(fǎ)
考慮到泵軸功率隻有18.5kw,流量隻有200m3/h;泵轉速為1450r/min,線速度為3.4m/s。從以上(shàng)兩點看,用潤滑脂潤滑是可行的。
3.2 具體方法如下
①把油箱內的機油放掉,對軸承箱(xiāng)進行清(qīng)洗。
②把軸承(chéng)箱兩端的端蓋及放油孔絲堵(dǔ)打開,以排除箱體內空(kōng)氣。
③用黃油槍把鋰基脂由(yóu)加(jiā)油孔向軸承箱內加注,加到潤滑脂從兩端蓋及放油孔(kǒng)擠出,視為加滿,並上緊(jǐn)軸承(chéng)端蓋及放油孔絲(sī)堵。用手盤車(chē),使潤滑脂在箱體內分布均勻。
啟(qǐ)動泵後,開出口閥門,使泵(bèng)在正常(cháng)情況下運行,監視泵兩端軸承溫(wēn)度及油質情況。用紅外線測溫(wēn)儀監測溫度,數據如表1所示:
表1 軸承(chéng)溫度隨運行時間的變化

經改造後(hòu)振動位移為0.04mm左右。
潤滑脂油質良好、無(wú)變化,水泵運轉(zhuǎn)正常,從溫度監測數(shù)據和(hé)振動(dòng)監(jiān)測數據可以看出,用潤滑脂代替潤滑油是可行的(de),能在同類型泵上推廣(guǎng)使用。
3.3 潤滑脂潤滑效果
潤滑(huá)脂不(bú)易泄漏,有利(lì)於水泵軸承(chéng)的潤滑,確保水泵安全穩定運行,大大減少加油量和(hé)加油次數。不但節(jiē)油(yóu),而且降低工人的(de)勞動強度。具體來說:
①節(jiē)省油費用(yòng)。使用(yòng)潤滑油脂每台水泵消耗為9kg/a,費(fèi)用為63元/a。而機油消耗量在骨架油(yóu)封(fēng)完好情況下4kg/月,費用為200元/a。每台(tái)泵可節約137元(yuán)/a,大大降低了潤滑費用。
②減(jiǎn)少檢修費用。骨架油封平均壽命為4個月(yuè),為更換骨架油封,每年需(xū)解體檢修3次左(zuǒ)右(yòu),改為鋰基脂潤(rùn)滑,減少人工費(fèi)。材料(liào)費、機械費,並避免(miǎn)了在檢修過程中造成設備零件的損壞。
③延長了設備運行周(zhōu)期。從振動。溫度等方麵(miàn)監(jiān)測,使用潤滑脂(zhī)密封(fēng)性能好,軸承運轉良好(hǎo),延(yán)長了軸(zhóu)承的使用壽命。
④改善了崗位環(huán)境。
4、結語
總(zǒng)之,用潤(rùn)滑脂代替機械潤滑(huá)油,對這種轉速低、流量不大的水泵是切(qiē)實可行的(de),並且有(yǒu)著明顯的經濟效益(yì)、環境效益,是(shì)使設備經濟合理運行(háng)的一項有效措施。