太陽升電站臥式水輪機推力軸承故障分析處理

2010-11-18

作者:劉克仁 (城步苗族自治縣太陽升水電站)
  太陽升水電站共裝設四台混流式臥(wò)式水輪發電機組。3、4號機組於1989年8月投產;1、2號機組於1990年5月(yuè)投產。四台機組自運行以來,多次發(fā)生推力軸承燒損事故(gù)。為提(tí)高推力軸(zhóu)承的安裝、檢修和運行質量,探索推力軸承的工作性(xìng)能,摸清燒瓦事故(gù)的原因,我們對推力軸承運行故障作出了如下分析與探討(tǎo):
  一、推力軸承結構特(tè)點和參數
  1.結構特點:本臥式水輪發電機組,采(cǎi)用三支點軸承。推力軸承和前導軸承裝(zhuāng)於同一(yī)軸承座內。軸承采用自循(xún)環潤滑。水冷卻(què)係統。推力軸承為機械調整結構。調整機(jī)構(gòu)固定於軸(zhóu)承座上。
  2.參數:
  額定出力1250KW
  額(é)定轉速1000rad/min
  推力(lì)負荷5.6t
  瓦塊數10塊
  潤(rùn)滑油(yóu)30號(hào)透平(píng)油(yóu)
  二(èr)、推力軸承(chéng)安(ān)裝
  由於(yú)本機組鏡板與主軸聯成一體。刮瓦方法與常規方式有所不同。常規刮瓦方(fāng)式有兩種,一種是鏡板工作麵朝上,瓦加在鏡(jìng)板上研磨刮瓦,為初刮瓦。安裝以後,用盤車精刮;另一種方法是鏡板壓在瓦上,用研磨機研磨利瓦。對小型(xíng)臥式機組,我們采用推力在研磨平板上研磨刮瓦,刮(guā)削精(jīng)度及進油邊斜度按標準進行(háng)。推力瓦的(de)受力調整,采用(yòng)固定主軸,用塞尺檢查(chá)調整推力瓦和鏡板之間(jiān)的間隙。再轉動主軸90℃,固定主軸,再用(yòng)塞尺檢查每塊推力瓦與鏡(jìng)板之間的間隙是否(fǒu)相等。如此反複檢查間隙,直(zhí)到主(zhǔ)軸(zhóu)在互成90℃的四個方位上(shàng)每塊推(tuī)力瓦與(yǔ)鏡板(bǎn)之間的(de)間隙完全相等為(wéi)止,至此(cǐ),使每(měi)塊推力瓦受(shòu)力均衡。
  三、推力軸承磨(mó)損原因的分析與處理(lǐ)
  4號機組1990年8月在(zài)運(yùn)行加負(fù)荷時,引起推(tuī)力瓦(wǎ)溫(wēn)度急驟上升,推力瓦已(yǐ)全部磨損,鏡板(bǎn)麵已被劃傷,其磨損深度(dù)有的圈痕達0.2mm深。采用常規方法對鏡板研磨拋光,更換(huàn)推力瓦。開機啟動,空載運行1h,推力瓦溫(wēn)度就達60℃。從此溫度看。顯然不能帶負荷運行、停機抽(chōu)瓦檢查發(fā)現推力(lì)瓦仍有磨損,磨損處(chù)表麵光(guāng)亮呈鏡麵狀,磨損部位在扇(shàn)形瓦(wǎ)塊的外半圓上。
  1.鏡板表麵光潔度要求很高,按設計要求達到11級(jí)精度以上,硬度(dù)要達到HB-180~220。4號機組鏡板由於上次(cì)處理未能達到要求,鏡板工作(zuò)麵呈(chéng)暗灰色(sè),光潔度下降,劃痕較多,並有很多圓形線條(tiáo),且線條均在外圓部分與推力瓦磨損部(bù)位相(xiàng)吻合(hé)、因此決定將鏡板送邵陽水輪(lún)機(jī)廠車削磨平拋光。
  2.軸向水推力(lì)過大引起推(tuī)力瓦溫(wēn)度過高,在機組靜態下裝百分表於前(qián)軸承端蓋上端,啟動機組(zǔ),觀察百分表變化範圍,結果發現,前軸承向蝸殼方(fāng)向傾斜、機(jī)組緩慢轉動。百(bǎi)分(fèn)表從零(líng)逐漸上(shàng)升(shēng)。當轉速達到額定轉速時,百分表讀(dú)數為0.25~0.30mm。逐漸(jiàn)增加負荷,百分表讀數又成正(zhèng)比例上升。當機組帶額定負(fù)荷125kW•h,百分表讀(dú)數達0.75~0.90mm。從推力(lì)瓦磨損痕跡明顯判(pàn)斷:前軸承向前傾斜的(de)原因:一是前軸承(chéng)座機械強度不夠。二是水推(tuī)力較大。對(duì)於前輪承座機械強度問題,由於我們加工條件有限,不考慮(lǜ)處理。因此(cǐ)隻能從減少水推力這方麵想辦(bàn)法,查看水(shuǐ)渦輪泄水孔,原設計有10個φ12mm泄水孔、泄水(shuǐ)孔(kǒng)的作(zuò)用,主要(yào)是使水輪機頂(dǐng)蓋下空(kōng)間與工作輪下(xià)空間相溝通,以減少從上迷宮環漏水對頂蓋的壓力、減少這一壓力就可以減少水推(tuī)力(lì)。泄水(shuǐ)孔較小,迷宮環漏水較大,所(suǒ)以水推力增加、為此我們加大泄水孔直徑到φ17mm,帶額定負荷運行,前軸承向前傾斜隻(zhī)有φ0.40mm左右了。
  3.推力瓦潤(rùn)滑條件的好壞,是機組能否安全穩定運行的必(bì)要因素之一。推力軸承潤滑應考慮到(dào)推力(lì)總負荷、額定轉(zhuǎn)速、扇形瓦形成油膜(mó)的條件、油的物理性(xìng)能(néng)等因素。上述因素中,對形(xíng)成良好油膜的條件是很難準確計算的。臥式機組與立式機組相比,潤滑的條件(jiàn)就存在很大的差異,立式機組的整個推力(lì)瓦和鏡板的工作麵全都浸(jìn)入(rù)潤滑油中.機(jī)組啟動前還頂起轉子以使油膜能迅速形成、而臥式機組鏡板隻有下緣(yuán)15~20mm浸入潤滑油中(zhōng),唯有靠鏡板不斷旋轉、以鏡板的外(wài)緣部分粘帶一些潤滑油(yóu)上來才能潤滑鏡板工作麵。又(yòu)由於鏡(jìng)板外線是一光滑(huá)柱麵。因此所帶油量極少,油膜很難建立。極易造成於磨擦,因此,我們(men)又利用軸承有外循環潤滑油(yóu)的條件,從外(wài)部直接引(yǐn)入冷卻油至鏡板工作麵,從而改善(shàn)了潤滑的狀況。
  通過以上努力,4號機組運行1年多來,推力瓦溫度相(xiàng)當穩定,在夏季Z大氣濕下(xià)帶滿負荷運行。推力瓦Z高(gāo)溫度也隻有50℃。今年,我們將4號機組處理經(jīng)驗用於(yú)其它三台機組,也同樣獲得好的結果,這證明我們的分析判斷(duàn)及采取的措施符合實際(jì),可供安裝和檢修臥式(shì)機組參考。
《農村電氣化》 1994年08期
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