“萬靈霸”潤滑油添(tiān)加劑在電(diàn)動機滾動軸承中的應用

2011-01-04

作者:隋遇(yù)庚 (北京第二熱電廠)
  我廠是一座火力發電廠,各類工業水泵、離心風機等由電(diàn)動機拖動的設備,大量應用(yòng)於生產工藝流程中,而且是長期連續運轉的。這些設備運(yùn)轉(zhuǎn)的好壞,耗能的多少直接(jiē)關係全廠生產的安全和經濟指標。“萬靈霸”抗磨節能潤滑油添加劑的問世,為提高潤滑(huá)性能,減少機械磨損和節約能源提供(gòng)了廣闊(kuò)的前景(jǐng)。但(dàn)是在使用單位如何確定它的使用效果,就成為至關重要的,關係到能否推廣使用的問題。我廠在電動機滾動軸承潤滑脂中(zhōng)使用了“萬靈霸”添加劑,取得一定的(de)經驗,特別是在確定使用效果和節能效(xiào)果方麵,采用適合生產現場條件又(yòu)簡單易行的辦取(qǔ)得了準(zhǔn)確的結果。
  一、潤滑(huá)狀況的改善和節能效果的測定
  1.基本原則
  眾所周知,任何轉動機械的軸承,在運轉時(shí)都要消耗功率,改善潤滑(huá)性能隻能減少這部分損失而不(bú)能消失。添加劑加入潤(rùn)滑油或潤滑脂中(zhōng)能夠在摩擦表麵上形成一(yī)層堅固的油膜,改(gǎi)善潤滑狀況,減少金屬表麵的摩擦損失,達到保護軸承和(hé)降低損失的目的。如果能夠測定軸承在潤滑脂中使用與不使(shǐ)用添加劑時,軸承摩(mó)擦損失的變化,就可以得到其(qí)改善潤滑(huá)的(de)效果,也就是節能效果。要測定(dìng)軸承中摩擦(cā)損失的(de)變化,隻能從測定電機輸(shū)入功率入手,這就需要使電機在這兩種情況下所(suǒ)帶(dài)的外部機械負載完全相同才能進行比較(jiào)。如何才能作到電機(jī)負載完全相同呢?將(jiāng)電機與所帶動的機械脫開,使電機(jī)處於空載下運轉(zhuǎn),這才是電機(jī)負(fù)載Z恒定的工況。因此(cǐ)選定在電機空載運轉的情況下作軸承潤(rùn)滑狀況的對比性試驗。測定這兩種情況下(xià)電機(jī)輸入功率(空載損耗功率)的變化,才可以取得(dé)Z準確的結果。
  2.試驗條件、方法和結果
  以一台供全廠軸承冷卻水用的工業水泵電機作(zuò)試驗(yàn)對象。
  電機銘牌.J02—92—2 55kW 380V 2960r/min
  (1)首先測(cè)量不加添加劑的電機空載損耗功率
  將電機按常(cháng)規(guī)檢修,清洗軸承後加(jiā)入常規潤滑脂,回裝後電機不與(yǔ)水泵聯結(jié),接通電源,用二功率表法,使用低力率瓦(wǎ)特表,測量電機空載損耗功(gōng)率(lǜ)。起動後測得功率為3.152kW,1小(xiǎo)時後穩定在2.88kW
  (2)測量加入添加劑後的電機空載損耗功率
  再將電機拆開洗掉原潤滑脂,加入含有添加劑的潤滑脂後,用同樣的程序測量空載損耗功率,其結果如下:
  對照以(yǐ)上兩次試驗(yàn),在電機其(qí)他條件未(wèi)變的情況下,由於在潤滑脂添加了“萬靈霸”添加劑之後,其空載損耗降低了2.88-2.27=0.61kW。由此完全可以確認,降低功率部分是由於改善潤滑狀況所(suǒ)產生的。也就是“萬靈霸”添加劑產生的節能效益。占電機額定功率的0.61/55×100=1.12%。
  3.節能效果的理論分析
   大家知道(dào),中型電動機的效率無論(lùn)是Y係列或J0係列電機的效率均在90%左右。其(qí)中10%的(de)功率消耗(hào)在各種(zhǒng)損失中。電機的(de)損耗有(yǒu):鐵損、銅損、機械損耗和附加損耗。按電機設計資料可知,機械損耗約占總(zǒng)損耗的1/3。機械損耗由以下(xià)幾部組成:(1)轉子表麵與空氣的摩擦損(sǔn)耗(hào);(2)軸承摩擦(cā)損耗;(3)通(tōng)風損耗。這3種損耗中通風損耗Z大,約占機械損耗的70%~80%。可見軸承的摩擦(cā)損耗隻占機械損(sǔn)耗的2%左右。由此可見軸承潤滑中加入“萬靈霸”添加劑之後,降低1%左右的損耗(hào),是符合自(zì)然規律的,也是可信的,證明了添加劑所(suǒ)起的作用(yòng)。如果測量出更大的節(jiē)能效果反而是(shì)不科學的。
  二、使用“萬靈霸”添加劑的技術經濟分析
  1.應(yīng)用添加(jiā)劑後,對改善潤滑狀況,降低機械摩擦作用是明顯的
  從上麵測試結果就充分說明了這個問題。對降低軸承(chéng)溫度和振動,延長滾動軸承的壽命是大有好處的。但是在生產現場條件下,短(duǎn)時期內不易取得較為準確的數據,需要進一步作長期的觀察和統計(jì)。
  2.使用添加(jiā)劑的方法簡單易行
  在電機軸承中使用含有添加(jiā)劑的潤滑脂的方(fāng)法非常簡單,隻需將添加劑事先(xiān)按5%容積比例摻入所(suǒ)采用的潤滑脂中拌(bàn)勻,靜置48小時後待用,按(àn)常規的作法將其加(jiā)入軸承內即可。這項工作並未給檢修和維護工作增加麻煩(fán)和難度。
  3.節能效(xiào)果顯著
  以此電(diàn)機為例,使用添加劑後,僅僅由(yóu)於減少功率損(sǔn)失0.61kW一項,每天可節(jiē)電l4.6kW•h,每年按5000運行小時計算,可節電7300kW•h。電價按規定的0.22元/kW•h計算折(shé)合人民幣為1604元。
  使用添(tiān)2nN的費用:一台中型電機兩個軸承使用潤滑脂按2kg計,每年換一次潤滑脂,大約需100ml添加劑,每升添加劑按360元計算(suàn),添加劑的費用一年(nián)僅為36元。全年的經(jīng)濟效益為1604—36=1568元。投入產出比(bǐ)為1586/36=43.6。可(kě)見僅僅由於(yú)節能產生的經濟效益就很可觀。
  三、添加劑在我廠的(de)使用情況
  在試驗基礎上證實了它的使(shǐ)用效(xiào)果後,決定在全(quán)廠電動機軸承中推廣使用。從1993年(nián)初開始,結合(hé)電機檢修逐步(bù)在中型電機中使用(yòng)。到目前為止,使用電機的數量已有20餘台。並(bìng)正在對這些電機的軸承壽命進行長期的觀測,以使(shǐ)Z終(zhōng)確定對(duì)延長軸承壽命的效果。
  四、添加劑在發電廠中的應用前景
  發電廠(chǎng)既是發電企(qǐ)業,又是用電大戶(hù)。例如一座200MW的發電廠自用電(diàn)率一般為(wéi)7%,功率達14MW,其中絕大部分消耗在泵類和風機類機械中。這些機械全部(bù)由電動機(jī)拖動。全廠有各類電機上百台。采用添加劑後,如有(yǒu)l%的(de)節能效果,全年(nián)可節電70萬kW•h,合人民幣(bì)15萬(wàn)元,經(jīng)濟效益十分顯著。
  另外水泵和(hé)風機軸承潤滑係統中有壓力循環潤滑、油環(huán)潤滑和油浴潤滑等方式,均可采用(yòng)添加(jiā)“萬靈霸”以改善(shàn)潤滑和降低機械損耗,目前正在進行試用,有待進(jìn)一步總結。
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