ZLY1045減速(sù)器(qì)高速軸定位軸承座損壞的處理

2011-12-16

作者:李昌海 周朝陽 孫宇
(淮海中聯(lián)水泥集團有限公司)
  1、故障現(xiàn)象及分析(xī)
  某公司(sī)2號Φ4.2m×13.2m水泥磨傳動方式(shì)是兩邊雙傳動,使用的減速(sù)器型號ZLY1045,功率2000kW,輸入轉速(sù)985r/min,速比9.022,是重(chóng)慶齒輪箱有限(xiàn)責任公司生產的(de)。在巡檢中發現1台減速(sù)器高速軸(zhóu)軸承軸向振動增大,振速Z大值12mm/s,為此停機檢查(chá)。該減速器高速軸有(yǒu)3個(gè)支承(chéng)軸承,兩端為自由軸承,中間為定位軸承,打開後發現中間定位軸承座位端麵開裂約1/2,造成軸承軸向定位失敗,這是(shì)軸承軸向振動大的主要原因。
  軸承座開裂原因分析
  1、從軸承(chéng)座損壞斷麵看,此軸承座存在氣孔、夾渣等鑄造缺陷(xiàn),造成強度下降。
  2、因減速器傳動齒(chǐ)為斜齒,從圖1可知,從主傳(chuán)端看,高速軸順時針運轉(zhuǎn),齒輪齧合時使軸承產生軸向(xiàng)力,且受力方(fāng)向指(zhǐ)向輔傳端。
  3、自使用開始,帶(dài)動此減速器的電動機的電流就比另1台高10A左右,說明此減(jiǎn)速器受力大,另外,此減(jiǎn)速器已使用15年之久。
  以上因素綜合導致軸承(chéng)座的疲勞(láo)破(pò)壞。
  2、措施
  因軸承座下半部和減速器箱體是整體鑄造,現場根本無(wú)法修複,如拆除運回廠家處理,需要30天,周期太長(zhǎng),根本不現實,於(yú)是技術人員經分析研究,將靠近輔傳端的軸承進行(háng)定位處理(原為自由軸承)。
  1、通過測量,在靠(kào)近輔傳軸承的外壓蓋與軸(zhóu)承之間加工1個定位擋套,尺寸為Φ350mm×3700mm×30mm,且做成兩半(bàn),不需要拆對輪就能安裝。在壓蓋(gài)下調整加墊,使壓蓋止(zhǐ)口與擋套之間保持0.2mm~0.3mm的間隙,作為(wéi)軸承受熱(rè)膨脹間隙,以(yǐ)免軸承發熱。定位(wèi)設計結構示意見圖2。
  2、對大齒輪(lún)與兩側小齒輪齧合間隙進行壓鉛比較,減速器座損壞一側的大小齒輪齒(chǐ)頂隙平均比另一側小2mm,齒側隙(xì)小(xiǎo)0.1mm,由此(cǐ)說明這一側減速器受力大。將該側小齒輪、減速器、電動機向外調整2mm,結果兩邊電流相(xiàng)差2A~5A,趨於平穩。
  3、對減速器放油後清理,檢查減速器內部,Z後更換(huàn)新油。
  3、實施(shī)效果(guǒ)
  我(wǒ)們(men)采取上述措施僅用36小時就完成了,開機試車,減速器(qì)軸承振速(sù)Z大值2.6mm/s。投入生產使用兩年(nián)多,設備(bèi)運轉正常。
來源:《水泥》
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