國(guó)產減速器防漏油密封改造

2012-01-05

作者:曹大勇
(秦皇島港務集團有限公(gōng)司第六港務分公(gōng)司)
  K630、K629減速器是秦三期帶(dài)式輸送機驅(qū)動係統的重要部件,自1994年國(guó)產化改造以來,設備運行過程中存在輸入、輸(shū)出軸的滲、漏油現象,是影響設備運行狀況和現場環境(jìng)的一大頑疾。近年來港口吞吐量逐(zhú)年大(dà)幅(fú)提(tí)高,設(shè)備一直(zhí)處於高位連續運轉狀態,減(jiǎn)速器(qì)的(de)滲漏現象也更加頻(pín)繁,嚴重困擾著設備的正常運轉。
  1、統計分析
  從多年的設備更換維修統計可以看出,造成漏油的原(yuán)因主要是:長時間使用後骨架油封的高溫碳化失效;由於軸與密封件之間長時間(jiān)連續高速、高溫滑(huá)動接觸(chù)造成的密封(fēng)工作的研磨磨損。密封結構局部剖視圖見圖1,透蓋(gài)、軸承(chéng)杯由緊固件固(gù)定在箱體上(shàng),骨架油封通過緊(jǐn)配合安裝在透蓋內(nèi)部,防塵蓋由緊定螺釘固定在軸上和軸一起(qǐ)相對骨架油封(fēng)轉動。運行中一(yī)旦出現密封不嚴,潤滑(huá)油就會從油封和油(yóu)的密封間隙滲出,進人防塵蓋與(yǔ)透蓋形成的空腔內,Z終經防塵蓋和透(tòu)蓋(gài)的間隙滲漏到箱(xiāng)體外。
 

 
  在軸未(wèi)發生磨(mó)損的情況下,可以通過拆除透(tòu)蓋更換骨架油封處理滲漏問題,但是由(yóu)圖2可知,由於受部件間(jiān)空間位置限製(zhì),對於輸入軸,需拆(chāi)除電機、偶合器和(hé)聯(lián)軸器,維修時間長,工序多;對於輸(shū)出軸,不僅要拆除以(yǐ)上部件,還必須將(jiāng)減速器從滾筒軸上拆除下來,較之整體更換減速器所需維修時間還要長。一旦軸出現較嚴重磨損(sǔn),就隻有整體更換後對減速器解(jiě)體組修,換軸處(chù)理。如果輸入軸是弧齒(chǐ),為保證齒與齒的(de)配合,還必須同時更換與之齧(niè)合的二級輪,不但維修複雜、時間長,而且成(chéng)本高。


 
  2、改造方案
  針對上述問題(tí),通過專業軟件幹涉(shè)檢驗,對原(yuán)有零部件進行局部改造,在(zài)密封(fēng)處加設回油槽並(bìng)采用軸承鋼(gāng)材質的可更換耐磨定位環,不但解(jiě)決了滲(shèn)漏問題(tí),還可防止軸的磨損。改造原理見圖3,透蓋內、外安裝2級骨架油封,並在其間加工回(huí)油槽(經計算驗證,回油口高於Z高油位高度,不存在潤滑油的倒灌問題),耐磨定位套與軸套分別通過過盈配(pèi)合(hé)、0型密封圈以及(jí)定位(wèi)螺釘隨軸轉動。改(gǎi)造後,一(yī)旦內側(cè)骨架油(yóu)封、耐磨定(dìng)位套出現(xiàn)碳化、磨損(sǔn)情況,潤滑(huá)油(yóu)進入回油槽後,會由於軸的高速旋轉和軸套的遮擋飛(fēi)濺(jiàn)到回油槽(cáo)內壁,然後沿回油槽(cáo)內壁下流至回油槽的底(dǐ)部,沿回流孔流回(huí)油箱,其中極少潤滑油可能滲入到透蓋與軸套縫隙,但由於外露骨(gǔ)架油封的(de)遮擋和回(huí)油槽良好的回油效果(guǒ),使潤滑油全部回(huí)流(liú)至箱體內,滲漏問題徹底得到解決。這一改造方(fāng)案,通過控製耐磨定位套(tào)與軸的配合公差,使密封處已存在嚴(yán)重磨損的軸得以重新(xīn)利用,大大(dà)降低(dī)了設備維修成本和人(rén)員勞動強度。


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