Hardinge立(lì)式加工中心主軸故障的排除(chú)

2012-07-02

作者:謝(xiè)立英 高虹 孫榮春
[西安航空發(fā)動(dòng)機(集團)有限(xiàn)公司(sī)]
  摘 要:介紹立式加工中心(xīn)主軸坐標偏(piān)移的診(zhěn)斷與對策,可(kě)供參考。
  關鍵詞:位置精度:主軸;坐標偏移;主軸驅動
  我公司43車(chē)間Hardinge立式加工中心係美(měi)國哈挺公司台灣分公司的產品(pǐn)。該機床自2004年10月投產,在初期的頭10個月內使用正常(cháng),此後加工件的位置精度開始超差。我們先後從兩方麵解決了這個問題。
  一、主軸後軸承無法預緊
  經查,機床X、Y坐標的位置精度和相關幾何精度均合格。某(mǒu)加工(gōng)件加工情(qíng)況如圖(tú)1所示(shì),該件有52個均布孔,位置度要求為φ0.10mm。該工序加工約4h,零件加工後,在三坐標(biāo)測量儀上測量,發現孔位移度有周期(qī)性漸(jiàn)變(biàn)。
  檢查發現(xiàn),機(jī)床主軸旋轉(zhuǎn)一段時間後,回(huí)轉中心線對工(gōng)作台麵(miàn)的垂直度發生變化,隨著運(yùn)轉時間的延(yán)長,該(gāi)變化將達到Z大值,主軸停轉後,回轉中心線回(huí)複到初始狀態。
  鑒於此,在冷態和以480r/min轉速運轉40min後(hòu)分別測量:(1)機(jī)床主軸箱升降運動對工作台(tái)麵的不垂直度;(2)主軸套筒(tǒng)在主軸旋(xuán)轉時的熱(rè)效應位移變化;(3)主軸旋轉(zhuǎn)中心線對工作台麵的不垂直度;(4)環規內孔刷圈;(5)主軸運轉前後的溫度差。
  其中,第1、2兩項在兩種狀態下測量無變化,說明機床X、Y坐(zuò)標無漂移,且主軸箱部(bù)分無熱(rè)膨脹(zhàng)伸長;3、4項則變化顯著,說明該故障(zhàng)隻與主軸自身有關,且很有可能與主軸自身熱效應有關(主軸運轉前後的(de)溫度差為3°)。
  又(yòu)對比檢測了主軸旋轉中心線的徑向跳動,使用(yòng)初期為0.008/300mm,故障期(qī)則為0.015/300mm,該項精度的明(míng)顯變化(huà)說明主軸裝配狀態很(hěn)有可能(néng)已改變。該主軸Z高轉速(sù)為(wéi)8000r/min,主軸(zhóu)前軸承為角接觸球軸承(四套、雙列背(bèi)靠背安(ān)裝,進口、特製規格);後軸承為內環錐孔向心短圓柱滾子軸承(進口、特製(zhì)規格(gé))。該主軸軸承為特種油脂潤滑,首次(cì)加注後免維護;主軸無降溫冷卻裝置。因故障鎖定在主軸自身,遂對主軸進行分解、檢查。
  (1)主軸芯軸。前(qián)後軸承安裝軸頸處的不同軸度小於0.001mm,合格。
  (2)主軸前後軸承潤滑正常。
  (3)檢(jiǎn)查軸承調整隔墊,使每個調整隔墊的平行度在(zài)0.002mm以內。
  (4)檢查主軸前軸承安裝預緊後的精度,徑向跳動均小於0.005mm,正常(cháng)。
  (5)裝(zhuāng)配主軸後軸承,將(jiāng)主軸安裝在套(tào)筒內,檢測主軸整體精度。徑向跳動小於0.005mm,但用力抬主軸(約200N的力(lì)),主軸與套筒(tǒng)產生0.03mm的相對位移。多次調整四套(tào)前軸承的預緊力,該值(zhí)無明顯(xiǎn)改變。
  多(duō)次改變後軸(zhóu)承的軸向預緊力,均未作到真正(zhèng)預緊。檢查發現,軸承內(nèi)環內錐孔與主軸接觸不好。通過修配主軸和(hé)軸承內(nèi)孔的接觸麵,改(gǎi)善了預緊的可(kě)靠性。修複後複查精度(dù)及剛性,主軸徑向跳動小於0.005mm,剛性(xìng)小於0.01mm,完全符合要求。
  二、電(diàn)機溫升導致主軸箱(xiāng)溫度過高(gāo)
  在使用一個半月後,問題再次出現。按此方法再次(cì)調整主軸,無法解決回轉軸線偏移現象。再次複檢機床,發現主軸(zhóu)電機運轉一段時間後,溫度過高。由此懷疑主軸箱可能出(chū)現了熱膨(péng)脹。
  為此作了如下檢(jiǎn)查(chá)。如圖2,在主軸箱和主軸套筒上架三個百分表,並測量①、②點的溫差。起始時,百分表讀數均置零,上、下兩點(diǎn)溫差亦為零;以480r/min旋轉2h後,上、下(xià)兩點溫差為7℃,百分表自上至下變化依次為0.07mm、0.04mm和0.01mm。
  對主軸電機進行溫度測量。冷態時電機內部溫度為23℃,旋(xuán)轉2h後(hòu),內部溫度為97℃,外殼溫(wēn)度70℃。進一(yī)步檢測發現,該溫(wēn)升(shēng)確實造成主軸箱溫度上升,且主軸箱上(shàng)下部存在溫差(上部38℃,下部(bù)31℃),導(dǎo)致主軸箱熱膨脹0.07mm。
  該機(jī)床(chuáng)選用日本FANUC公司αi係列交流主軸伺服放大器(SVM)及伺服電機,其特(tè)點(diǎn)是體積小、功(gōng)耗低(dī),需要電源模塊配合使用。其主(zhǔ)回路控製示意圖見圖3。
  用(yòng)數字萬用表測量:(1)三(sān)相主電源線壓202V;(2)直流母線電壓300V左右;(3)伺服放大器輸出三相電機電壓平(píng)衡。以上數據(jù)均無異常,說明主供電回路正常,PSM電源模塊工作正(zhèng)常。
  初(chū)步判斷引起電機發熱的原因可能有以下幾點:(1)三相繞組絕(jué)緣不(bú)良,與外殼之間的絕緣電阻變小;(2)線圈有匝間短路;(3)負載過大。
  首先檢查電機三相繞組對地的絕緣情況,結果正常;其次在電機運行過(guò)程中(zhōng)觀察負(fù)載表,屬正常。Z後,更換(huàn)另一個同型號電機後測試,溫(wēn)升基本相同,說明發熱原因(yīn)並非匝間短路。
  在反複檢測(cè)過程中發現(xiàn),空載時(shí)主(zhǔ)軸電機在不同的轉速下用卡鉗(qián)表測得的電(diàn)流值有很大的差異,相對應主軸電機(jī)的振動情況也(yě)有很大不同。見表1。
  同時用同樣功率的FANUCαi係列主軸伺服電機運行(háng)情況作對比實驗,發(fā)現在不(bú)同的轉速段,測(cè)得的電機電流值變化,約為電流值的三分之一。由此可知(zhī),該主軸電機運行時的異常電流導致了主軸的不正常溫升。
  查閱FANUCαi係統的主(zhǔ)軸伺服電(diàn)機手冊(cè),發現主軸參數P4133設置有誤。經改正後(在調(diào)整、修改之前,用PC卡將SRAM中的(de)原廠機床數據作好備份),斷電,再接上NC電源,係統開始進行標準(zhǔn)參數自(zì)動(dòng)設定,並從放大器(qì)側向NC側裝載。上述工作完成後,再進行(háng)空載測試,主軸電機運行電流Z大值(zhí)由38A下降到22A,且在其它頻率段的(de)電流也相應降低了。然而該電流依然偏大,電機發熱的現象也依然存在,隻是溫(wēn)升的時間延緩了許多。
  經FANUC公司技術人員分析,Z終確定該電機(jī)與驅動模塊匹配性能不好(hǎo),造成電機效率低。選配合適的驅動模塊後,Z終解決了電機溫升異常的問題(此(cǐ)時電機Z大電流約11A,電機空轉2h,內部溫升僅14℃)。因電機發熱造成的主軸箱熱膨脹因(yīn)素(sù)基本排除。
  此外,還采取了隔離熱傳遞的措施。經(jīng)查,原機床廠有主軸(zhóu)冷卻選購配置,隨即對該機床加裝了主軸冷卻裝置,其原理(lǐ)是(shì)將電機的安裝基座板改製成中空,其間通(tōng)入循環冷卻水,阻隔了電機的熱傳導給主軸箱,從(cóng)而進(jìn)一步消除了主軸箱的熱膨脹。
  通過以上措施徹底消除了主軸熱效應造成的坐標偏移現象,提高了設備精度可靠性。
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