不對中故障診斷

2012-08-03

作者(zhě):申大勇
(錦州石化公司設備研究所)
  摘 要:介紹不對(duì)中的主要形式和故障特征,以及典型故(gù)障(zhàng)案(àn)例的診斷,說明通過頻(pín)譜分析診斷(duàn)不對中故障非常有效。
  關鍵詞:不對中;故障診斷;特征;頻譜分(fèn)析;軸(zhóu)心軌跡(jì)
  一、轉子不對中主要形式及故障特征
  1.主要形式
  轉子不對中(zhōng)主要形式包括兩種。一是轉(zhuǎn)子與(yǔ)轉子之(zhī)問的聯接不對中,這主要反映(yìng)在(zài)聯軸節的對中程度上(shàng),它既可在水平方向也可在垂直方向。不對中偏差包括角度不對中和平行不對中(zhōng),實際上偏差往往在(zài)兩個方向上同時存在。二是(shì)轉子軸頸在軸承或軸瓦中的安裝不(bú)對中,即指軸承安裝歪斜、軸瓦徑向間隙大。兩種對中問題相互聯係,任何(hé)一種形式的靜態或動態對中不良均會引起機器(qì)振動。
  2.故障特征
  角不對中產生較大的軸向振動,頻譜成(chéng)分為一倍頻和二(èr)倍(bèi)頻,還常見一倍頻、二倍頻和三倍頻都占優勢的情(qíng)況。平行不對中的振動特性類似角(jiǎo)不對中,但徑向振動較大。頻譜中二倍(bèi)頻較大,常常超過一倍頻(pín),這與(yǔ)聯(lián)軸節結構類型有關。軸承不對中將產生一倍(bèi)頻、二倍(bèi)頻軸向振動,通過對中無法消除振動。
  二、診斷實例(lì)
  在(zài)現(xiàn)場使用dataPAC1500數據采集器(qì)采集原始數據,采用相對振動測試方(fāng)法:氣壓機組轉子一電渦流傳感器BENTLY3300二次儀表數據采集器(qì)PM軟件計算機,組成(chéng)預測維修係統進行振動故障診斷。
  錦(jǐn)州石化股份有限公司一催化裂化(huà)裝置,該機組由兩部(bù)分組成,汽(qì)輪機驅動離心壓縮機。機組測點布置圖如圖1所示。
  1.故障特點
  2006年5月氣壓機組大(dà)修後開車一直平穩,7月12日機(jī)組的(de)BENTLY振動保護(hù)表(biǎo)幅值突然增加,汽輪機各點報警,但機(jī)殼上的振動沒有(yǒu)明顯變(biàn)化。汽輪機故障(zhàng)報警值(zhí)為45μm,停車報警值(zhí)為75μm。各點(diǎn)的振動幅值見表1。7月12日測得C點、D點垂直方向(xiàng)譜圖分別見圖2、圖3。圖中光標處所對應的頻率為工頻轉速110Hz,其幅(fú)值分(fèn)別為43.57μm、70μm,都是工頻(pín)占豐導且總幅值均已超標。在C點(diǎn)聯軸節處測得的機組軸心軌跡(jì)變化起伏較(jiào)大,呈“8”字型,為典型(xíng)的不對中信息。說明該處齒(chǐ)型聯軸節存在不(bú)對中問題。


  2.故障診斷及處理措施
  (1)故障診斷
  根據上述振動特點和振動頻譜特征分析得(dé)出以下(xià)結論:①雖然汽輪機各點報警,但汽輪機轉子已做過動(dòng)平衡(héng),因此汽輪機(jī)轉子不存(cún)在動平(píng)衡問題;②機組故障不是發生在汽輪機和離心壓縮機上,而是發(fā)生在(zài)齒輪聯軸節處;③汽輪機軸瓦振(zhèn)動的工頻分量過大,表明軸瓦問隙過大;④聯軸節處(chù)對中不好;⑤齒輪聯軸節處(chù)的螺栓可能有斷裂,使不平衡量增加,振動突然加大。
  綜合上述分(fèn)析結果,認為汽輪(lún)機二次表振動(dòng)突然報警是由於齒輪聯軸節處有螺栓斷(duàn)裂。為了不影響生產,減小因設(shè)備搶修所帶來的損失,機組在加密采集數據(jù)情(qíng)況下(xià)繼續(xù)運行。機(jī)組經過一段時(shí)間的(de)帶故(gù)障運行,二次表和機殼(ké)上的振動都呈上升趨勢。測得汽壓機組聯軸節兩側軸(zhóu)心軌(guǐ)跡圖都呈“8”字型,聯軸節處對中趨(qū)於惡(è)化(huà)。頻譜圖隻有工頻分量增加,說明(míng)不平衡量正在加大,應停車檢修。
  (2)故障原因
  8月13日汽壓機組檢修,發現齒輪聯軸節兩側已(yǐ)有五個螺栓斷裂,這是引起(qǐ)振動過大的(de)主要原因,同時汽輪機軸瓦有磨損(sǔn)。機組在對中不良的情況下運行(háng),由於螺栓預緊力過大,螺栓受到剪(jiǎn)切力的作用,因此發(fā)生斷裂。齒輪聯軸節處的螺栓斷(duàn)裂又影響了轉子的動平衡,從(cóng)而使機組振(zhèn)動(dòng)突然加大。另外,軸瓦(wǎ)問隙過大也是引起振動加大的原因。
  (3)處理措施
  檢修時對齒輪聯軸節的螺栓孔外沿進行了倒圓處理(lǐ)。並調整(zhěng)了汽輪機的軸瓦(wǎ)問隙,軸瓦問(wèn)隙由原來的130μm調整到100μm。
  8月19日機組一次(cì)開車成功,各點振動位(wèi)移變化都在正常範圍之(zhī)內,運行一直平穩。2008年(nián)大(dà)修(xiū)時把(bǎ)齒式聯軸節改換成金屬疊片式聯(lián)軸節,運行至今沒有出現非計劃停車,實現了大機組的長周(zhōu)期運行。
來源:《中國設(shè)備工程》 2010年(nián)04期
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