提升(shēng)機潤滑係統(tǒng)加裝冷(lěng)卻裝置

2012-08-29

作者(zhě):李誌(zhì)剛 劉書業(yè) 竇廷安
(金嶺鐵礦召口分礦)
  摘(zhāi) 要(yào):介紹在提升(shēng)機潤滑係統(tǒng)中加(jiā)裝冷卻裝(zhuāng)置的情(qíng)況。加裝後可實現潤滑油的降溫,延長了減速箱運行周(zhōu)期。
  關鍵詞:提升機;潤滑係統;冷卻裝(zhuāng)置;降溫
  山東金嶺鐵礦召口分礦主(zhǔ)井後三米提升機(KJ2×3×1.5D)設計能(néng)力為年提升鐵礦石50萬(wàn)t。近年來,隨著企業機製改革,生產效(xiào)率不斷提高,提升(shēng)機的礦石提升突破了設計能力,達到57.7萬t。長期超負荷運轉,使設備出現了許多(duō)問題。為了滿足生產的需要,我們不斷對提升機進行(háng)技術改造,其中(zhōng)在潤滑係(xì)統中增(zēng)加冷卻裝置的(de)改進,消除(chú)了提升機夏季運行潤滑油溫度過高的隱患。
  一(yī)、原因分析
  提(tí)升機夏季運(yùn)行(háng)時潤滑係統油溫過高的原因有(yǒu)兩點:一是在提升機設計中(zhōng),潤滑係統沒有油冷卻裝置(見圖1)。係(xì)統中的齒輪油在油泵的作用(yòng)下對齒輪(lún)和軸承(chéng)進行強製潤(rùn)滑。封閉的(de)係統回路無法將產生的熱量有效散發出來。二是提升機負荷量和運轉時間的增加使油溫不斷升高。這都(dōu)需要在(zài)潤滑(huá)係統中增加冷卻裝(zhuāng)置。
 
  二、改造(zào)過程
  潤滑係(xì)統增加的冷(lěng)卻裝置如圖2所示,具體實施如下。
  1.在提(tí)升機(jī)房外安裝一個自製圓桶儲水罐,體積(jī)約為5m3,儲水罐頂部安(ān)裝DBNL-20型玻璃鋼冷卻塔(tǎ)。
  2.在提升機潤滑油泵出口一側安裝BBO.1VⅡBm2板式換熱器。
  3.在潤滑油泵(bèng)出口(kǒu)閥門以外接三通。一路接原線路,一路接板式換熱器,再返回原潤滑回路中,並在其間裝閥門。
  4.冷卻水從冷卻塔上部以(yǐ)噴灑狀自上而下流到儲水罐(guàn)內,而空氣在風機的作用下形成風流自下而上流動,進行(háng)水的冷卻降溫。經降溫後的水用管道泵打進板式換熱器,再返回冷卻塔。
  5.提升機夏季運行時關閉(bì)原回路閥門,打開通往換(huàn)熱器的閥門,油流經過換熱器(qì)降溫(wēn)後再返回原路對(duì)減速箱潤滑。當冬季不需要對潤滑油降溫時,關閉通往換熱(rè)器的閥門,打開原回路中的閥門,油流直接對減速箱潤滑。
  三、效(xiào)果
  投資9310元對提升機潤滑係統加裝(zhuāng)冷卻裝置後,潤(rùn)滑油的溫度由原來近60℃降為37℃。減速箱內齒輪和各軸承的工作狀況明顯好轉(zhuǎn),齒麵的點蝕(shí)逐(zhú)漸(jiàn)消(xiāo)失。減速(sù)箱的動(dòng)、靜密封的漏油現象也(yě)隨之消失。經過近兩年的運行,潤(rùn)滑係統工作良好,延長了潤滑油和齒輪軸承的(de)使用周期,減少了停機檢修次數,節約了備件材料,保證了提升機安(ān)全經濟運行。2003年該機提升鐵礦(kuàng)石64萬t,取得了良好的經濟效益。

來源:《中國設備工程》 2004年09期
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