改進密封裝置解決油缸漏油(yóu)

2013-01-04

作者:韓成賀 王天赦

  摘 要:通過實例說明合理地改進密封裝置,就能很好地(dì)解決液壓設備的漏油問題。
  關鍵詞(cí):液壓設備;油缸;密封裝置(zhì);密封
  就目前我國(guó)液壓設備的使用情況而言,漏油現象相當普遍。漏油不僅降低設備的效率,造成能量損失,浪費(fèi)工(gōng)作油液(yè),而且汙染機器(qì)設備和工作(zuò)環境,形成不安全隱患。漏油的產生,除(chú)密封元件質量不穩定或損壞,密(mì)封部(bù)分零件的加(jiā)工精度不高外,密封(fēng)裝置結構不合理也是產生漏油的(de)一個重要原因。因此,在不影響設備使用功能的前提下,要對不合理的密封裝置進行改進。我們在實際工作中,曾通過改進密封裝置,成功地解決(jué)了兩台液壓設備(bèi)主油缸的漏油問題(tí)。
  1 液壓推車機油缸密封裝置的改進
  該液(yè)壓推車機用於我公(gōng)司隧道(dào)式烘烤(kǎo)窯,屬流水線上的熱工附屬設備。推車油缸為雙作用活塞式,缸徑150mm,杆徑90mm,行程1800mm,額定(dìng)推車力100kN。該設備在(zài)使用(yòng)過程中發現前缸蓋(gài)處漏油(yóu)。屢次更換密封圈,但仍未能解決問題(tí)。由於停機檢(jiǎn)修頻繁,直接威(wēi)脅流水線生產和產品質量。
  通過對該油缸前缸蓋(gài)的密封裝置進行分析,發現漏油的原因(yīn)是該處的密封(fēng)裝(zhuāng)置不合(hé)理,換裝(zhuāng)YX型(xíng)密封圈時將其密封唇口破壞所(suǒ)致。如圖1所示,在換裝密封圈時,需先拆下前缸蓋,取下舊密封圈,將新(xīn)密封圈裝入溝槽,再將裝好密(mì)封圈的(de)前缸蓋套入活(huó)塞(sāi)杆。因(yīn)活塞杆前端螺紋處有凸台,裝入時缸蓋內的密封圈受到溝槽約束不能向外膨脹,且裝入方向正對密封(fēng)圈唇口,因此用力裝入後即將密封圈的唇(chún)口切掉,使密封圈密封失效而造成漏(lòu)油。這種密封裝置不僅易損壞密封圈,且每次換圈(quān)時(shí)都要拆下前缸蓋,造成油缸前腔油液流失。
圖1 改進前的密封裝置
  1.活塞杆;2.防塵圈;3.前缸蓋(gài);4.YX型密封圈
  對密封裝置(zhì)的改進如圖(tú)2所示。改進後換裝密封圈時,不必拆下(xià)前缸(gāng)蓋,隻拆新增加的小壓蓋,用鉤子取出舊圈(quān),再套入一個新圈(quān),壓緊小壓蓋即可。由於密(mì)封(fēng)圈向活塞杆套入時,外徑無約束,因此不會(huì)劃傷密封(fēng)唇口。改進後,不僅前缸蓋處的漏油問題得到解決,而且換圈時不用再拆下前(qián)缸蓋(gài),節省了維修時間,前腔油也不會流(liú)失和汙(wū)染環境。
圖2 改進後的密封裝置
  1.小壓蓋(gài);2.YX型密封圈
  2 窯(yáo)車升降機油缸密封裝置的改進
  該窯車(chē)升降機用於我公司隧道窯,其升降油(yóu)缸為單作用柱塞式,柱塞直徑250mm,升程1000mm,額定升力200kN,其密封裝置如圖3所示(shì)。柱塞(sāi)與導向銅套的密封采(cǎi)用YX型密封圈,導向銅套與缸體的密封采用兩道O型密封圈。該密封裝置的密封效果良好,但更換時卻極不方便。每次更換(huàn)需先拆去柱塞,打開缸蓋,再拆下(xià)導向銅套,才能取下這兩道O型密封圈(quān)。由於受導向(xiàng)銅套(tào)與缸體配合和O型密封圈預壓(yā)膨脹的影響,導向銅套(tào)很難拆下。為此我們(men)曾製做了一套工裝,雖然費力地將其拆下,但極(jí)易造成(chéng)導向銅套變形或毛邊,使柱塞不易裝(zhuāng)入,需重做新的或修配導向銅套,使每次更換密封件(jiàn)都要(yào)耗費(fèi)較長時間(jiān)。而該機屬於流水線上熱工附屬設(shè)備,不允許有較長的(de)停機待修時間。這樣在生產實際中即使密封圈已損壞漏油,但為了滿足生產需要也(yě)不能停機修理,因此造成液壓油連續泄漏,既(jì)汙染工作環境(jìng),又造成(chéng)油液浪費。
圖3 改進前的密封裝置
  1.缸體;2.缸蓋;3.柱塞;4.防(fáng)塵圈;5.導向銅套;6.Yx型圈;7.O型(xíng)圈
  通過認真分析研究,對該密封裝置進行了改進。如圖4所示,將缸蓋的止扣處倒角為11.2×45°,在缸蓋的倒角與導向銅套上麵形成的截麵為三角形的環形空間裏,裝(zhuāng)入一道(dào)截(jié)麵為8.5mm的O型密封圈。密封著自導向銅套與缸體配合(hé)間隙的泄(xiè)漏油,其效果與原(yuán)來的密封裝置一樣(yàng)。改進(jìn)後每次更換密封圈時非常簡(jiǎn)便,不用(yòng)再費力費時地去拆導向銅套,使檢修時間(jiān)大大縮短,成本費用相應降(jiàng)低,有效地避免了液壓(yā)油的泄漏。
圖4 改進後的密(mì)封裝置
  1.O型密封圈
  從以上的兩(liǎng)個例子可以看出,隻需對密封裝置的不合理部(bù)分進行改進,就可解決液壓設備看似不易解決的漏油問題。目前,液壓(yā)設備廣(guǎng)泛用於各個(gè)行業,而其設計者或生產者又(yòu)不可能(néng)全麵了(le)解每個行業對(duì)它的具體要求(qiú)。隻(zhī)有在(zài)生產使用中通過具體分析,合理地改進密封裝置,使(shǐ)其符合設備的使(shǐ)用條件和維(wéi)修要求,才能很好地解決液(yè)壓設備的漏油問題。
  作者簡介:韓成賀 男(nán),1964年生,工程師,主要從事機械設計、設備管理工作。
  作者單位:洛陽耐火材料集(jí)團有限責任公司(sī)(471039)
來(lái)源:《機械工程師》1999年第5期(qī)
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