作者:成學(xué)奎 許紅(hóng)軍
(大唐淮北發電廠運行分場)
1、問題
國產四缸四排氣N320型汽輪發電機組,大修改進前汽輪機熱(rè)耗值8422kJ/kW•h(設(shè)計值7925kJ/kW•h),比設計值高497kJ/kW•h,高、中壓缸,缸效明顯(xiǎn)偏低,其中高壓缸(gāng)效(xiào)率≤80%(高壓缸效率設計值87.1%,中壓缸效率設計值92.9%)。為實(shí)現機(jī)組節能降耗,要求機組熱耗值應達到或高於(yú)設(shè)計(jì)值100kJ/kW•h。利用機組大修之機,對汽輪機主(zhǔ)機高、中(zhōng)、低壓缸全部氣(qì)封、部分軸封及(jí)低(dī)壓缸(gāng)1、3、4葉頂(dǐng)氣封進行改進,全部改為(wéi)蜂窩(wō)式氣封,共(gòng)改進75道。
2、方法
軸上及葉片頂部原凸台、凹槽結構形狀(zhuàng),保留不變,不對汽輪機轉子(zǐ)和葉片進行任何改變。原氣封體(套)及退讓彈簧形(xíng)狀不作變動。將原(yuán)長短齒交替(tì)形狀的氣封(fēng)環拆掉,換上蜂窩式氣封。將原不可調式(shì)葉頂氣封改(gǎi)成(chéng)可調式蜂窩式氣封。為保證機(jī)組(zǔ)的經濟性和安全性要求,結合對300MW機組節能降耗的規定,參照原廠家(jiā)氣封間隙標準(zhǔn),經過技術人員討論研究,決定改進的間隙標準,按原製造廠提供間隙標準的下限執行。
3、效(xiào)果
通過對機組氣封改進,軸承溫度及振動檢查正常。運行工況良(liáng)好,通過測量和試驗(yàn),給水流量(liàng)、汽耗率、熱耗率皆(jiē)有降低。熱耗值由改進前的8422kJ/kW•h降為7983kJ/kW•h,機組(zǔ)煤耗降低約17g/kW•h,達到對機組節能降耗的要求。
蜂窩氣(qì)封不會傷及軸徑(對(duì)軸徑的磨損僅為鐵素體梳齒式氣封的1/6),對轉子的(de)安全性(xìng)有重要作用。有(yǒu)效消(xiāo)除機組汽流激振的發(fā)生。每年因煤耗降(jiàng)低,節省(shěng)費用200多萬(wàn)元(yuán)。同時,機組熱級間泄漏損失有所降低。由於蜂窩氣(qì)封具有良好(hǎo)的收水性,是消除油中帶水的重(chóng)要措施之一,既省下因油質乳化而損耗的大量潤滑油,也因此改善了設(shè)備工作(zuò)環(huán)境。改進後的葉頂氣封,隔板(bǎn)不再需要返(fǎn)廠修理,隻需更換蜂窩氣封即可。節省大量檢修、運輸及人工費用。
來源:《設備管理與維修》2009年06期