黃柳情
(大唐岩灘水力發(fā)電有限責任公司,廣西 大化 530811)
摘 要:岩灘發電公司4號機組各軸承采用了先進(jìn)的TNS型接觸式密封蓋,該密封蓋的密封(fēng)齒與轉軸表麵接觸,實現無間隙運行,徹底(dǐ)解決了軸承由於(yú)密封不嚴而產生(shēng)的油霧泄漏問題,對發電機組(zǔ)的安全生產(chǎn)、設備可靠性(xìng)以、現場文明衛生以及創一流達標起到積極的(de)作用。
關鍵詞:軸承密封蓋;油霧泄漏;技術改造;岩灘發電公司
1 前言
大唐岩灘水力發電有限責任公司是中國大唐集團公司廣(guǎng)西(xī)分公司的下屬企業,是廣西電網的主力(lì)電廠和主要調頻廠。位於珠江流域紅(hóng)水河中段的大化瑤族自治(zhì)縣岩灘鎮,是紅水河十個梯級(jí)開發的第五級,裝機容量為(wéi)4台(tái)302.5MW,其水輪機型(xíng)號為HLA286a—LJ—800型(1號、2號(hào)、4號機),HLA773a-LJ-800(3號機),Z高(gāo)水頭:68.5m,設計水頭:59.4m,Z低水頭(tóu):37m,設計流量:580m3/s,額定出力:307.1MW(1號(hào)、2號(hào)、4號機),329.94MW(3號機),額定轉(zhuǎn)速:75r/min;發電機型號為SF302.5-80/17000型,額定容量:345700KVA。均(jun1)係(xì)哈爾濱電機廠生產。首台機組於1992年9月投產發電,其後的2號、3號、4號(hào)機組分別於1993年8月、1994年6月、1995年6月相(xiàng)繼投運。因限於當時國內的技術水(shuǐ)平,四台機組軸承密封(fēng)方式均為間隙密封,設計單邊間(jiān)隙在1.5mm~2.0mm,由於間隙較大,機(jī)組運行時常發現有油霧從間(jiān)隙逸出,造(zào)成上(shàng)、下機架蓋板(bǎn)、風洞、機坑內砼地麵及頂蓋上有許多油(yóu)跡,給設(shè)備造成嚴重(chóng)的(de)油汙染,對發電機組的安全生產、設備可靠性、現場文明衛生以及創一流(liú)達標帶來很大困難(nán)。為此,自2004年初我們結合機組(zǔ)檢修分別對2號、4號機(jī)上導、下導、推力、水導軸承密封蓋進(jìn)行(háng)了(le)更新(xīn)改造,采用了(le)哈爾濱(bīn)通能電氣(qì)股份有限公司開發的TNS型接(jiē)觸式密封(fēng)蓋,機組運行至今未發現有油霧(wù)泄漏現(xiàn)象,根本上(shàng)解決了油汙染問題,為提(tí)高機組安全運行以及設備可靠性打下了基礎(chǔ)。
2 水輪發電機組各軸承(chéng)的特點
2.1 上導軸承、下導軸承均采用內部油自循環分塊瓦結(jié)構,各有12塊(kuài)鎢金瓦、12個抽屜式油冷卻器,軸承體(tǐ)為鑄鋼,是承受徑向動荷的主要零(líng)件;軸承密封蓋材料為(wéi)鑄(zhù)矽鋁ZL102。
2.2 推力軸承亦采用內(nèi)部油自循環,推力瓦為塑料(liào)瓦、大托盤、彈性油箱可調式支撐結構,總推(tuī)力負荷為27500kN。為了加(jiā)強油的(de)循環在軸承(chéng)內圓設置葉輪泵(bèng)。共有16塊推(tuī)力瓦,16個抽屜式油冷卻器;軸承密封蓋材料為(wéi)鑄矽鋁ZL102。
2.3 水導(dǎo)軸承為支撐式分塊瓦結構,共12塊鎢金瓦,軸承冷卻器為固定(dìng)式(shì)兩半(bàn)結構(gòu)。軸承體為鑄鋼,是承受(shòu)徑向動(dòng)荷的主要零件;軸承密(mì)封蓋材料為(wéi)鑄鐵。
2.4 各軸承密封蓋均為圓錐式四半(bàn)結構,合縫麵用橡皮墊密封(fēng)。通過連接螺栓將(jiāng)密封蓋固定在軸承座(密封支持座)上,密封蓋與旋轉軸的設計單邊(biān)間隙為(wéi)1.5~2.0mm,此外,在密封蓋(gài)上段靠近軸領部位設有羊毛氈以避免軸承蓋碰傷軸領工作麵。
3 對軸承密封蓋改造的必要性
4台機組因油(yóu)霧擴散造成發電機(jī)上下機架、風洞、水車室等地麵存在大量油跡,設(shè)備(bèi)也因油汙染產生鏽蝕、卡阻(zǔ)或操作不靈活(huó)等缺陷,主要表現在:
3.1 4台機組(zǔ)轉子製動器受油霧汙染後其活塞及活塞缸體容易產生鏽斑,活塞上下動作不靈活,經常(cháng)有卡阻現象,每次(cì)開停機運行人員(yuán)都要特別小(xiǎo)心,都要一一檢查製動器是否完全下落或完全頂起,稍(shāo)有不慎就會造成帶製動器開機事故。雖然每次大修都要對製動器進(jìn)行全(quán)麵分解檢查,每次都發現製動器活塞、活塞缸等有不同程度的鏽斑,進行處理後(hòu)回(huí)裝,不到幾個月又發現製動(dòng)器有卡阻現(xiàn)象。同時由於製動器活塞上下動作不靈活又導致了製動塊受到不均勻載(zǎi)荷的作用力,使製動塊受力不均勻,摩擦麵傾斜或(huò)邊角崩裂現象。4台機組分別投產不到5年(nián)其轉(zhuǎn)子製動塊就有許多出現邊角崩裂現(xiàn)象,於1996年機組檢(jiǎn)修時進行次(cì)更換,至2001年機組檢(jiǎn)修時又進行第二次更換。而1號、2號(hào)、4號機(jī)組製(zhì)動器也因活塞(sāi)及活塞缸鏽蝕嚴重(chóng)(Z深(shēn)的有(yǒu)0.55mm左右)、製(zhì)動塊邊角崩裂等缺陷被迫於2006年(nián)、2007年、2008年進行了更換。3號機組製動器(qì)也計劃於2009年冬結合機(jī)組檢修進行更換。另外,由(yóu)於製動器活塞及活塞缸鏽蝕還引起製動器在動作時振動加劇(jù),行程擋(dǎng)板經常脫落,導致(zhì)信(xìn)號頻發。
3.2 4台機組上(shàng)導(dǎo)、下導、推(tuī)力、水導、空氣冷卻器技術供水管受油霧汙染後(hòu)鏽蝕穿孔漏水,幾乎隨處(chù)可見滴漏現象,補(bǔ)焊時出現焊縫擴散(sàn)現象,加大了處理的難度。特(tè)別是在豐水期,機組滿負荷運轉時,無法停機處理,隻能用膠皮臨時擋(dǎng)住(zhù)水後,將水引至水溝。冷卻水管漏水不僅(jǐn)浪費水源、汙染(rǎn)環境,還會因冷卻水量不足而導致各軸承(chéng)瓦(wǎ)溫升高,使機組無法正常運行;如發電機(jī)上導軸承冷卻水管在機組運行時漏水,使轉子受潮,容易造成轉子(zǐ)繞組(zǔ)接地故障;發電(diàn)機進風溫度和水溫過高時,容易導致轉子繞組匝間短路及定子繞組短路等,這將使發電機組的(de)善後修複難度加大。所以,為杜絕以上事故發生(shēng),我們分別於2004年起結合機(jī)組檢修將原1號、2號、3號、4號機組的上導、下導、推力(lì)、水導、空氣冷卻器的技術供水管(低壓焊接(jiē)鋼管)更換為(wéi)不鏽鋼管(guǎn)。
3.3 在水車室內可發現下支架軸承座底(dǐ)部有(yǒu)油往下滴(dī),落在發(fā)電機大軸與水輪機(jī)大軸連接螺栓上,使連接螺栓生鏽,大修時難以(yǐ)拔出,我公司曾在2003年1號機組大(dà)修中有一顆大軸連接螺栓生鏽嚴重而被迫更換(huàn)。而下機架蓋板原使用的隔音及防振羊毛氈也因吸滿了汙油,經常有汙油往水車室內滴漏,造(zào)成頂蓋(gài)、接力器油分配(pèi)器等表麵有許多油跡,每次機組大小修都花費大量的時間進行清掃。
3.4 油霧的大量泄漏造成油(yóu)槽內油量不足,機組運行一段時間後必須往(wǎng)油槽內補充油量。
3.5 由於我公司(sī)機組及廠(chǎng)房振動較大,密封蓋在(zài)運(yùn)行一段時間後與轉軸之間的間隙變為不均勻,造成密封蓋局部偏磨,甚(shèn)至(zhì)發生(shēng)塑(sù)性變形,油槽內油(yóu)容易從變形處溢出,不僅增加了漏油量,而且羊毛氈被磨損後掉入油槽內,使透平油受到汙染,影響軸承的潤滑效果。
3.6 油霧的(de)擴散將嚴重(chóng)汙(wū)染定子線棒,損壞(huài)線棒絕緣,降低線棒的絕緣強度及使用壽命。
種種現象表明軸承內油(yóu)霧擴散對機組(zǔ)設備的損害程(chéng)度是不可低估的,所以我們不能把軸承密封蓋間(jiān)隙加大問題視為小事,必須結合(hé)實際情況,采取有力措(cuò)施解決密封蓋(gài)間隙加大(dà)而產生的油(yóu)霧泄漏問題。
4 TNS型接觸(chù)式密封蓋的特點(diǎn)及使用(yòng)後的效果
TNS型接觸式密封蓋是針對水輪發電機組上導軸承、下導軸承、推力軸承及(jí)水導軸承等密封蓋,由於密封齒與轉軸存在間隙、密封齒在運行中被磨損後間隙過大又無法補償,而導(dǎo)致密封(fēng)不嚴,造成軸承室潤滑油及油霧大量泄漏而研製的產品。此類密封蓋具有如下特點:
a) TNS型接觸式密封蓋其密封齒與轉軸表(biǎo)麵接觸,實現無間隙運(yùn)行;
b) TNS型接觸式密封(fēng)蓋其(qí)密封齒沿圓周為多等分結構,每瓣均(jun1)能與軸形成(chéng)徑向跟蹤(zōng),徑向前進量1mm,後退量2.5mm,因此在轉軸偏心運(yùn)行時,可以自動跟蹤,實(shí)現無間隙運行;
c) 與(yǔ)轉軸接觸材(cái)料采用(yòng)特種(zhǒng)複合材料,具有自潤滑特性;
d) TNS型接觸式密封蓋在運行中不操作轉軸,不引起轉軸震動及軸溫升高;
e) 每個(gè)上導、下導、推力(lì)及水導軸承密封蓋上各安(ān)裝4個油霧分離器,該分離器要具有減壓及將油氣分離的功(gōng)能;
f) 由於TNS型接觸式密封蓋與轉軸接(jiē)觸運行,因此在安裝時無需調整間隙,所以(yǐ)安裝十分方便。
我公司在2004年3月(yuè)份(fèn)結合機組檢修首先(xiān)對2號機水導(dǎo)軸承密封蓋進行了更新改造(zào),采用了哈爾濱通能電氣(qì)股份有限公司開發的TNS型接觸式密封蓋,經過近一年時間的觀(guān)察,發現水車室(shì)周圍環境油(yóu)汙染現(xiàn)象明顯減少,於是在2004年底及2005年上半年結合機組檢(jiǎn)修分別將2號機上導、下導、推力軸承密封蓋及4號機上導、下導、推力、水導軸承密封蓋更換為TNS型接觸式密封蓋(gài),機組運行至今未發現各軸承有油霧泄漏現象,上下機架蓋板、風洞、水車室及(jí)機坑內砼地麵等均無油跡現象,油霧泄漏(lòu)問(wèn)題得到了徹底解決。
5 經濟效益分析
將軸承密封蓋(gài)更換為TNS型接觸式密封蓋後(hòu),將延長設備使用壽命,保證機組的安全(quán),縮短檢修工期,降低檢修費用,從而達到提高經濟(jì)效益的(de)目的。如每(měi)年(nián)每台(tái)機組小修期用於處理發電機上導、下導、推力(lì)、水導軸承部分(fèn)油(yóu)汙的至少需要15人、8小時才能處理幹(gàn)淨,按機(jī)組額定功率(lǜ)30.25MW、電價0.13元/KW·h計算折合人民幣31.46萬元(yuán),經濟效益十分可觀。而發電機製動器、定子線棒等設備由於受油汙染後可(kě)能造成的經(jīng)濟損失是無法(fǎ)估(gū)量的。
6 結語
實際運行(háng)表明,TNS型(xíng)接觸式密封蓋在岩灘發(fā)電(diàn)公(gōng)司的應用是成功(gōng)的,可從根本上解決油槽蓋與發電機(jī)、水(shuǐ)輪機大(dà)軸因存在間隙而導致的油霧泄(xiè)漏問題;減少耗油和汙染發生(shēng);淨化發電機風洞(dòng)及水車室內部(bù)環境(jìng),縮短檢修(xiū)工期,降低檢修費用(yòng),同時可將機組的(de)安全穩(wěn)定運行提高到一個新的台階。