空壓機電機前軸瓦損(sǔn)壞的原因分(fèn)析

2013-03-12

作者:夏建華 卓軍
(新疆獨山子石化公司煉油廠鉗工車(chē)間)
  摘 要:通(tōng)過對(duì)空壓機電機前軸瓦損壞原(yuán)因的分析(xī),找出根源,加以消除,並製(zhì)定了相應(yīng)的防範措施。
  關鍵(jiàn)詞:軸瓦;潤滑;超負荷;損(sǔn)壞
  我廠空分裝置(zhì)采用的空壓機是兩列四級活塞式壓(yā)縮機,在一次壓縮機停機消缺(quē)中,鑒於幾天前電機軸瓦潤滑油壓力比以(yǐ)往略有上升,達到了結.05MPa(正常為0.025~0.04MPa),為查明原因,對電機軸瓦進行(háng)檢查發現,前軸上(shàng)瓦有一層黑(hēi)色巴(bā)氏合金脫落層,下瓦瓦麵發黑,潤滑油有糊味,上瓦潤(rùn)滑(huá)油孔被巴(bā)氏合金堵住;後軸瓦完好(hǎo)無損。
  以下(xià)是對此次故障的原因分(fèn)析(xī)及處理過程。
  一、電機軸瓦潤(rùn)滑方式的(de)改變
  電機軸承原用甩油環潤滑。但由於電機轉速(sù)不高,甩油環太重,使用中(zhōng)存在油環轉動不靈活、甚至(zhì)卡住。為此我們對潤滑方式進行了(le)了改進,在上瓦座上鑽一(yī)通孔,增加一小(xiǎo)油泵,分(fèn)別對前後軸瓦進行強製潤滑(huá),采用(yòng)並聯(lián)方式。
  二、故障原因分析
  檢(jiǎn)查時(shí),把上瓦黑色巴氏合金脫落層揭掉,露出的巴氏合金麵平整光潔,顏色發亮,測脫(tuō)落層厚約3mm。檢查下(xià)瓦,瓦麵發黑,巴氏合金層厚度約(yuē)2.5mm,由此可推斷出軸瓦損壞的過程;下(xià)瓦由於某(mǒu)些原因是高溫下熔化,液態的合金被轉軸帶向上(shàng)瓦後被潤滑油冷卻,在上瓦麵上堆積,形成黑(hēi)的巴氏合金脫(tuō)落層,並將油孔堵住。
  看來下瓦高溫是成因。進一步分析認為,下瓦超載是升溫的原因。在(zài)下瓦超載時,油膜被破壞,軸與瓦麵金屬接觸,巴氏合金在幹摩擦(cā)高溫下熔(róng)化。
  檢查電機與壓縮機聯軸器的對中情況時發現(xiàn)電機靠背輪比壓縮機曲(qǔ)軸靠背輪高(gāo)出0.6mm以(yǐ)上。但在(zài)上次檢修找中時,電機略低,說明(míng)壓縮機(jī)下沉。在兩個月(yuè)前,維護人員巡檢時發現壓縮機機身有震顫,緊固地腳螺栓,可以緊動即說明問題。由上述情況可判斷此次故(gù)障是由壓縮機曲軸箱微量下沉引起,曲軸(zhóu)比電機(jī)軸低,對電機軸(zhóu)施加一向下的力,造(zào)成電機前軸下瓦超載。
  三、故障處理情況
  1.更換電機前瓦。
  2.軸瓦調整好後,機組聯軸器對中找(zhǎo)正,要求端(duān)麵和外圓跳動均控(kòng)製在0.05mm以內。
  3.軸瓦裝配前,對軸承箱內及潤滑油路(lù)進行了徹底清洗,確保沒(méi)有殘留物。
  故障處理完(wán)後,電機啟動,運行正常。
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