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在線留(liú)言
高壓電機軸承發熱原因及解決措施
2013-03-22
唐軍
(新(xīn)疆博樂南崗建材有限公司)
現代新型幹法水泥生產線生產過程的連續性強,要求各主要環節穩定協調高(gāo)效,因此對電氣設備(bèi)的(de)安全運行也提出相當高的(de)要求。我公司2000t/d新型幹法水泥生產線由新疆設計院設計,循環風(fēng)機(jī)和高溫風機的電機型號都是:YRKK630-4,功率1400kW,10kV。自去年(nián)3月投產以來,兩台(tái)高壓電機的軸承(chéng)發熱問題已成為製約熟料產量(liàng)的關鍵因素。
1 軸承發熱情況(kuàng)簡介
從2008年3月投產以來統計,全年2台高壓電(diàn)機靠連軸器部位就有16次發熱,停機檢查(chá),每次都要把(bǎ)聯軸器撤掉,都需要8小時以上,軸承溫度Z高118℃,循環風機的軸承發熱,就直接造(zào)成停磨6次;高溫風機(jī)電機(jī)的軸承發熱就造成停窯10次。每次停窯都在12小時以上,累積停機120小時以上。
2 軸承發熱的原因分析
(1)電機軸承溫度高,懷疑是設備(bèi)的聯軸器的間隙調(diào)整不(bú)當,有點振動,造成軸(zhóu)承(chéng)溫升過高。
(2)電機設(shè)計的合理性、製造質量、安裝質(zhì)量等。
(3)軸(zhóu)承質量問題引起的發(fā)熱,軸承(chéng)間隙大(dà)。
針對高壓電機軸承經常發熱,我們不斷地從以上幾個方麵及電機製(zhì)造質(zhì)量、結構潤滑(huá)及冷卻等方麵進行(háng)檢查和調整,但每次更換軸(zhóu)承後,開機不到三天,軸承的(de)溫度Z高達(dá)120℃左(zuǒ)右,三(sān)天後溫度可(kě)控製在85℃左右,但1月以後,問題又出現了。有次我們(men)意識到,電機軸承(chéng)的發熱可能是軸承的內套在磨(mó)軸承的(de)外端蓋。我們先後(hòu)請來了維修高(gāo)壓電機的師(shī)傅和廠家技術人員來現場檢查,也都說風機的振動是造成(chéng)電機軸承發熱的主要因素。Z後我們又請來了廠家的工程師,先後來過幾(jǐ)次(cì),Z後(hòu)問題也沒有得到解決。
3 解(jiě)決措施
針對這一現象,2009年1月(yuè)15日在檢修期間,我們把電機端蓋全部卸開,發現電機靠聯(lián)軸(zhóu)器的一端,軸承外蓋已經被磨損了1cm,且(qiě)被磨損得高低不平,鐵和鐵的磨損是(shì)造成軸承發熱的主要原(yuán)因。經測試,前端軸承與軸承內套相差4mm,外油(yóu)端(duān)相差2mm,合計相差(chà)6mm。Z後,用紙墊子將內套墊起4mm,外套墊起2mm,使轉子有效麵剛好固定於電機定子中心。
4 效果
2月18日安裝完畢,開機試運行幾個月來,軸承溫度都在65℃左右(yòu),問題得到了解決。
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