趙靈蓉 張(zhāng)書麗
(哈爾濱軸承集團公司航空航天軸承分廠)
摘 要:根據鉚釘斷口及軸承內外套失效後的形貌,分析軸承失效產生機理(lǐ)。
關鍵(jiàn)詞(cí):鉚釘;斷口;軸承失效
1、前言
軸承通常由四部分主(zhǔ)要部件構成,即內套、外套、滾動體、保持架。保持架的(de)作用是在軸承運轉時保持滾動體在(zài)正確位置,軸承(chéng)保持架一旦損壞通常會引起軸(zhóu)承發生整體失效。有時會因保持架(jià)的破斷將滾動體擠傷,甚至會將(jiāng)軸承抱死引發事故。可見保持(chí)架在軸承中的作用是不可忽視的。而(ér)作為連結保(bǎo)持架的鉚釘,則是保持架可靠運轉的保障,如果(guǒ)發生斷裂(liè)將會引起保持架的損壞(huài)。
某(mǒu)套深溝球軸承在交付客戶使用300h後,發生保持架鉚釘(dìng)斷(duàn)裂,客戶將失效軸承返廠(chǎng)分析其保持架鉚釘斷裂(liè)原因。
2、檢驗及(jí)分析
由於軸承失效件為鉚釘,在(zài)軸承拆套(tào)分析時並沒有采取將鉚釘破壞,取下保持(chí)架(jià)從而將內外套及滾動體分離的方式,而是采取將軸承外套用線切割從兩側切開,拆套分離的方式。采用這種拆套方式,保(bǎo)持了失效件的原始狀態,為(wéi)準確找到失效原因奠定了基(jī)礎。
拆(chāi)開軸承後,將斷(duàn)裂鉚釘取下在顯微鏡下(xià)觀察,兩個斷裂鉚釘的斷口經放大,可清(qīng)楚地看到頸(jǐng)縮和完整的剪切唇,斷口在顯微鏡下呈纖維狀,灰暗色,如(rú)圖1所示。鉚釘材質為ML15。ML15含碳量約為0.15%左右,屬於典型的低碳(tàn)鋼。一(yī)般來講,低碳(tàn)鋼試樣的軸向拉伸斷口是由三部分組成,即剪切唇(chún)、放射區、纖維區,並且在斷口附近還存在著明顯的頸縮現象。頸縮是塑性較好的金屬材料在拉伸過(guò)程中變形集中於局部區域的現(xiàn)象,它是應變硬化與截麵減(jiǎn)小共同作用的結果(guǒ)。低碳鋼試樣軸向拉伸(shēn)應力達到屈服點(diǎn)之前,塑性變形是均勻的(de),在軸向拉伸應力超過屈服點後,由於應變硬化(huà)跟不上塑(sù)性變(biàn)形發展,使變(biàn)形集中於(yú)局部區域產生頸(jǐng)縮(suō)。纖維區的形成是由(yóu)於軸(zhóu)向(xiàng)拉伸過程中,當應力達到材料(liào)的屈服點後,試樣局部區域產生頸縮,同時試樣的(de)應力狀態也由單向變為三向,且中心軸向應力Z大。在中(zhōng)心三向拉應力作(zuò)用下,塑性變形難於進行,致(zhì)使(shǐ)試樣中心部分(fèn)的(de)夾雜物或第二相質點本身碎裂,或使夾雜物(wù)質點與基體界麵脫(tuō)離(lí)而形成微孔。微孔不斷長大和聚合就形成了顯微裂(liè)紋。顯微(wēi)裂紋不斷擴展(zhǎn)和相互連接形成(chéng)鋸(jù)齒狀的纖維區,而灰暗(àn)色則是纖維斷口對(duì)光反射能力弱所(suǒ)致。在試樣拉伸斷裂的Z後(hòu)階段,試樣邊緣剪切斷(duàn)裂形成杯狀或(huò)錐狀的剪切唇。剪切唇表麵光滑,與拉伸軸約呈45°。通過觀察可以看出,斷裂鉚(mǎo)釘的斷(duàn)口形態形貌符合了低碳鋼試樣拉伸斷口的大部分特點,存在纖維區、剪(jiǎn)切(qiē)唇,存在明顯(xiǎn)的頸縮現象。在斷口上未觀察到明顯放射區是因為軸向力瞬時增大,塑性變形未來得及(jí)完全進行即發(fā)生了斷裂所(suǒ)致。該軸承屬角接觸球軸承,在軸向單方向雖然要承(chéng)受一定的載荷(hé),但受力時保持架與鉚釘不應受較大載荷,以至於引起保持架(jià)鉚釘拉伸斷裂。為了弄清引起保持架鉚釘拉伸斷(duàn)裂的原因,又對內外(wài)套及保持架進行了觀察分析。

確定鉚釘是由(yóu)於拉伸(shēn)而引起的塑性斷裂後就可以斷定保持架一定受(shòu)到了一個軸向的力的作用。下麵對(duì)這(zhè)個(gè)軸向力是怎樣產生又是怎樣(yàng)施加加以敘述。
通過觀察軸承的保(bǎo)持架與內外套(tào),發現(xiàn)兩半保持架結合部已產生較大縫隙,外徑、內徑和套圈溝道邊緣凸起對應(yīng)處被切刮出(chū)溝槽,如圖2所(suǒ)示。外套溝道兩側邊明顯有均勻分布的壓痕,形成26個波,兩側峰穀相(xiàng)對,溝邊凸起,如圖3所示。內套溝道(dào)出現不同程度剝落,溝形(xíng)變大變深,溝邊凸(tū)起,如圖4所示。鋼球表麵出現(xiàn)不同程度的剝落。
經化(huà)學成分(fèn)分析,軸(zhóu)承內套、外套(tào)和鋼球材質符合GB/T 18254-2002國家(jiā)標準中規定的GCr15鋼成分。各零件的組織硬度也均符合軸承鋼熱處理(lǐ)質量標準JB1255要求。由此可見軸承的失(shī)效可能與客戶使用有關。從兩半保持架被撐開和(hé)溝道邊緣凸起呈波浪形的特征,可以推斷故障是由於工作中的軸承受到軸向振動衝擊力(lì),使本應沿溝道呈圓周公轉的鋼球(qiú)產(chǎn)生軸向(xiàng)衝擊力,作用(yòng)於(yú)溝道兩側,致使溝(gōu)道兩側邊緣塑性變形,溝道邊緣(yuán)凸起形(xíng)成波浪狀(均勻分布的26個波,兩側峰穀相對,說明是有(yǒu)規律(lǜ)的振(zhèn)動);此軸向(xiàng)衝擊力同時作用於保持架(jià)兜孔兩側,致(zhì)使兩半保持架分離,鉚(mǎo)釘(dìng)受軸向拉伸力而被拉斷。鉚釘(dìng)的斷口可清(qīng)楚地看(kàn)到頸縮和完整的(de)剪切唇,拉伸斷(duàn)裂特征比較明顯。
由於(yú)不(bú)正常的軸向振動衝擊力超過軸承負荷極限(xiàn),促使(shǐ)軸承過早損壞(huài)。
3、結論
(1)軸承內、外套圈和(hé)鋼球材質符合GB/T 18254-2002國家標準中規定GCr15的鋼成分,熱處理(lǐ)質量符合JB1255規定。
(2)軸承工作中(zhōng)出現的不正常軸向振動衝擊(jī)力是造(zào)成軸承失效及鉚釘斷(duàn)裂的根本原因。
來源:《哈(hā)爾濱軸承(chéng)》2007年01期