張雷 周全 謝先峰
(大連深藍泵業有限公司)
目前(qián),國內2.8萬以上內壓縮流程空(kōng)分裝置中(zhōng),均用的是低溫離心液(yè)氧泵。大連大化(鬆木島)3萬內壓縮流程空分裝置中用(yòng)的(de)低溫離心(xīn)液氧泵,在運行過程中出現電機(jī)軸(zhóu)承發熱現象,導(dǎo)致係(xì)統連續跳車,無法正(zhèng)常生產。本文針對大連大化(鬆木島)3萬內壓縮流程空(kōng)分裝置低(dī)溫離心液氧泵(bèng)電機(jī)軸承發熱現象(xiàng)進行了分析,並提出了改造措施,Z後(hòu)采用了措施中的(de)方案2,該措施簡單易行,效果明(míng)顯。

圖1
引言
大連大化(鬆木島)30萬噸/年合成氨項目,配套兩套2.8萬空分,空分的設計(jì)廠家為開封空分集團,每套空分配套兩台低溫離心液(yè)氧泵(bèng)。該泵為瑞士的CRYOMEC公(gōng)司生產製造,泵參數:流量32.1m3/h,揚程1004m,轉速4943r/min;電機為變頻電機,功率(lǜ)225kw,電壓380V,頻率83Hz;電機的前軸承為一對角接(jiē)觸球軸承(SKF軸承)7214ACDGA-P4A,後軸承為單個深溝球軸承(AKN軸承)6314-C3 SQ77;軸承(chéng)采用脂潤滑;前(qián)軸承處設一對雙支鉑電阻測(cè)溫,繞組設PTC測溫;電機采用風扇冷卻。
故障現(xiàn)象
2010年04月份空分(fèn)裝(zhuāng)置開車,A套空分兩台(tái)液氧泵(bèng)電機均出現電機前軸承發熱現象,瞬間升至110℃以上,聯鎖跳車。停車後對兩台液氧泵(bèng)的電機進行拆檢,發現前(qián)軸承出(chū)現燒焦現象,保持架破(pò)裂,滾珠體出現劃痕,無法使用。
原因分析(xī)
該泵的結構為(wéi)立式多級結構(gòu);電機為特殊設計的電機;電機前軸承承受泵的(de)殘餘軸向力:轉速較高(頻率83Hz);前軸承為一對(duì)角接觸球軸承,布置遠離風扇的位置;潤滑方式為脂潤(rùn)滑。
1)立式結構及配(pèi)對角接觸軸承的影響。立式電機,配(pèi)置成(chéng)對角(jiǎo)接觸軸承(chéng),采用(yòng)脂潤滑方式進行潤(rùn)滑(huá),當轉速及(jí)溫度(dù)上升時,潤滑脂的粘度(dù)會降低,上部軸承的(de)潤滑效(xiào)果將降低,繼而導致軸承發熱(rè)。
2)殘餘軸向力的(de)影響。電機前軸承(chéng)承受殘(cán)餘軸向力約(yuē)650kg,遠(yuǎn)離電機方向,雖然負荷在軸承承受的負荷之內,但(dàn)隨著工況的波動,力的大小和方向會不斷改變(biàn),同樣帶來(lái)軸承的發熱(rè)問題。
3)高轉速的影響。高轉速(sù)也會帶來軸承發熱的問題;同時高轉速的變頻電機的設計理論(lùn)不是很成熟,大多靠經驗設計,頻繁(fán)的(de)電壓和電流改變會帶(dài)來繞組(zǔ)發熱,繼而使軸承發熱。
4)遠離風(fēng)扇布置及脂潤(rùn)滑的影響。遠離風扇的布置方式,不利於(yú)軸承熱量的帶走;同時脂潤滑雖然有一定的好處,但在該種工況,不利於軸承熱量的釋放。
小(xiǎo)結:該種工況雖然條件較為苛刻,但根本原因是電機(jī)的設計存在一定的問題,軸(zhóu)承(chéng)產(chǎn)生的熱量不能被有效的帶走(zǒu)。

圖2
改造措(cuò)施
方案1:Z佳的電機配置方案顯然(rán)是:既降(jiàng)低電機的轉速,減小電機(jī)軸承承受的殘餘軸向力,把軸(zhóu)承布置在靠近風扇的一側,同時采用油(yóu)潤(rùn)滑。但改動較大,成(chéng)本太高。
方案2:(參見圖3、圖4)更換原有電機的(de)前軸承蓋,在新的前軸承蓋上設水冷腔,接口尺寸為RC3/8,一進一出,利(lì)用現場(chǎng)的除(chú)鹽水,溫度50℃,水量3~4m3/h,通過水冷卻的方式,冷卻軸承。改動較小,成本較低。
綜合比較采用第二種方案,有效地解決了軸承溫度過熱的問題。經驗證,整機現場安裝就位後,前軸承的溫度維持在75℃。
結束語
此種改造措施的成功,不(bú)僅解決了(le)大化3萬空分裝置低溫離心液氧泵(bèng)電機軸承溫度過熱的問(wèn)題。同時該泵在國內的應用較多,類似的情況會相繼出現,此種改造措施會得到廣泛(fàn)應用。
來源:《泵工程師》2012年2月