一起設備潤滑(huá)事故的分析

2013-06-28

王光周
(河南省鞏義市化肥廠)
  不久前,我廠一台氮氫氣體壓縮機發生(shēng)連杆拉斷、滑道燒壞、機殼打(dǎ)爛的事故。事故發後(hòu)生,操作工和修理工都不(bú)承擔責任,各執一理,爭論不休(xiū)。我們及時組織設(shè)備科有關工程技術人員,抓住手資料,做好跟蹤調查,分(fèn)析如下。
  損壞情況:4號壓縮機低壓(yā)側平行列連(lián)杆中部折斷,並(bìng)嚴重彎曲,斷痕表麵(miàn)全新,曲軸瓦無損(sǔn),十字頭摩擦麵呈微藍色,十字頭與滑道抱死,摩擦麵拉毛嚴重,局部出現凸凹相(xiàng)對一毫米之多。
  調查情況:據操作工說,事故前2小時發現油壓偏低,在0.05Mpa左右(正常油壓為(wéi)0.2Mpa),但誤認為是壓力表不準;事故發 生前4 0分鍾檢查仍未發現異常現象,潤滑油亦無變質、變色跡象。
  分析結果:拆機檢查油泵進口濾網幾乎全被堵死,油泵以後油路無(wú)堵(dǔ)塞(sāi)現象。此機油路為:油泵進口過濾網-機油泵-曲軸-連杆-十(shí)字頭銷-十字頭外部油槽噴入滑道。如果油(yóu)壓(yā)太低,在潤(rùn)滑油流到曲軸和十字頭銷處壓力消失已盡,短時間內雖有微量的油(yóu)進入滑道,但隨溫度的不斷升高,十字頭與滑道以(yǐ)每秒3.3米的速度作往複直線運動,若供油嚴重不足會造成金屬熱脹,導致(zhì)摩擦力逐漸增大,直到接觸麵拉毛、抱死、拉斷連杆、打(dǎ)壞機體。
  通過分折,我們認為事故(gù)發生前是(shì)有征兆(zhào)的,缺油部位溫升明(míng)顯,同時會發生異常聲音,電機電流增大或波動。作為操作工,應不斷(duàn)地巡回檢查各部位油(yóu)壓、油位、潤滑部位的潤滑情況,動力負荷、電流變化情況,如發現(xiàn)缺油或供油量偏(piān)小,一定要及時(shí)處理。因此,此次事(shì)故(gù)完全是潤滑、保養不周造成。
來源(yuán):《中(zhōng)國設備工程(chéng)》1993年第08期
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