專用軸承斷裂原因分析

2013-08-09

班君 李潮丹
(哈爾濱軸承(chéng)集團公司技術(shù)中心,黑龍江哈爾濱 150036)
  摘 要:從軸承化學(xué)成份、組織及硬度等方麵分(fèn)析了軸承外圈因焊接溫度傳感器,試(shì)驗過程中在試驗器上發生斷裂的原因。
  關鍵詞:軸(zhóu)承外圈;組(zǔ)織;硬度;組織應力
  
1 前言
  某專用軸承外圈高度為13.5mm,厚度為2.0mm。在(zài)試驗器(qì)上試驗使用時,軸承外圈的外徑上焊接有一個溫度傳感器,溫度傳感器用一(yī)寬為8mm、長為10mm金屬薄板包裹,延縱向焊接在外圈的外徑上,金屬薄板的兩端與外圈外徑用點焊
連接,縱向有兩排焊點,每排焊點7~8個,橫向用(yòng)一排焊點連接,共5個焊點。溫度傳感器的作用是測量軸承出油口及進油口的油溫,軸承在(zài)試驗過程中外圈(quān)斷裂,外(wài)圈斷裂的部位恰巧在焊接溫度傳感器的位置,斷裂為縱向斷裂(liè),貫穿整個外圈。
  圖1、圖2是外圈斷裂的外觀。
  2 對軸承外圈的解剖分(fèn)析(xī)
  把軸承外圈(quān)切割(gē)成兩塊試(shì)樣,一塊在斷裂處切割,做金相(xiàng)分析用,另一塊切割(gē)在未(wèi)斷(duàn)裂處,做
化學(xué)成份分析。
  2.1 軸承外圈的化學(xué)成份
  軸承外(wài)圈的化學成份見表。
  根據表(biǎo)中成份可以看出,軸承外圈的鋼種符合Cr4M04V鋼。
  2.2 外圈組織性能的檢驗
  對外圈硬度檢驗(yàn):63.5 63.0 63.5 HRC
  對外圈組織檢驗:經金相顯微鏡觀(guān)察,外圈的
淬回火組(zǔ)織為4級,如圖3。在顯微鏡下觀察外圈焊接溫度傳感器的外徑處,可看到外徑處原(yuán)有的淬回火組(zǔ)織已(yǐ)發(fā)生轉變,從外徑到心部發生轉變組織深度為0.5mm,如圖4所示。
  3 分析結果
  由圖4可(kě)以觀察到軸承外圈外徑處原始組織發生轉變。說明焊(hàn)接溫度傳感的溫度已超過Cr4M04V鋼的相(xiàng)變點溫度,焊接使外圈的外徑處原始組織發(fā)生轉(zhuǎn)變,軸承外圈外徑在焊接時使過冷奧氏體發生(shēng)馬氏體相變,形成硬而脆(cuì)的淬硬層組織,產生組織應力。組織應力是由組織的比容不同引起的,即軸承外圈外徑處的(de)組(zǔ)織(zhī)與軸承外圈心部組(zǔ)織不一(yī)致,產生應力。在焊接過程除了(le)存在組織應力外,還有可能存在其它應力,如熱應力、殘餘應力、收縮應力等,引起應力集中,成為該軸承套圈失效源,導致了軸承外圈在試驗過(guò)程中的脆(cuì)性斷裂。
  
4 結論
  (1)JB2850-80高溫軸承零件熱處理(lǐ)質量標準規定,軸承零件淬回火硬度為61.0~64.0 HRC,淬回火組(zǔ)織按第二級別圖評定(dìng),第二~四級合格。該軸承外圈的材料、硬(yìng)度及組織按標準規定均合格(gé)。
  (2)軸承外圈斷裂的直接原因是焊接溫度傳感(gǎn)器時引起(qǐ)應力集中(zhōng),使軸(zhóu)承外圈在試驗過程中脆性斷裂。
  參考文(wén)獻:
  【1】孫(sūn)智,江(jiāng)利,應鵬展,等。失效分析(xī)基礎與(yǔ)應(yīng)用【M】.北京.機械(xiè)T業出版社,2005.
來源(yuán):《哈爾濱軸承》第26卷第3期 2005年9月(yuè)
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