韓振禹
(遼寧省撫順石化(huà)工程(chéng)建設有限(xiàn)公司第(dì)六分公司,遼寧(níng)撫順 113004)
摘 要:闡述了楔形環密封型羅茨風(fēng)機在(zài)生產運行中存在的問題,分析了導致風機(jī)不能長(zhǎng)周(zhōu)期運轉的(de)主要原因,針對設備運行中各(gè)種不(bú)利因素,對設備實行了多(duō)處改造(zào)後,提高了風機的運行穩(wěn)定性,增加了聚乙烯產品的生產能力,為裝置平穩生產做出了突出貢獻。
關鍵詞:羅茨風機;楔形環;熱膨脹;改造;軸承箱
聚乙烯裝(zhuāng)置的GB-101羅茨風機由於輸送溫差大,設備經常因(yīn)密封環(huán)失效,使潤滑油(yóu)進入風(fēng)機殼體內,對輸送介質產生了汙(wū)染,同時也因潤滑不良,造成軸承抱軸、主軸斷裂等設備事故發生,嚴(yán)重影響了設備的平(píng)穩運轉(zhuǎn),通過對設備內部結構(gòu)的改造,改善了設備的密封效(xiào)果,增加了設備(bèi)的運轉周期,提升了輸送介質的純淨度,確保了生產裝置的產品質量。
1 羅茨風機的工作原理及性能(néng)參數
羅(luó)茨風機為容(róng)積式風機,輸送的風量與轉數成比例,葉(yè)輪端麵和風機前(qián)後端蓋(gài)之間及風機葉輪之間始終保(bǎo)持微小(xiǎo)的(de)間隙,在同步齒輪的帶(dài)動下,風從風機(jī)進風口(kǒu)沿殼體內壁輸送到排出的一側,風機內腔不需要潤滑油(yóu)。具有高效節能,介質純淨、精度高,壽命長等特點,軸承箱與(yǔ)風機腔(qiāng)的密封有漲圈式、迷宮式、填料式及楔型環式4種形式,以輸送空氣為主(zhǔ),也可用來(lái)輸送煤氣、氫氣、乙炔、二(èr)氧化碳等易燃、易爆及腐蝕(shí)性氣體。聚(jù)乙烯裝置的淨化器再生(shēng)風機(jī)GB-101,為DANTECLTD公司生產,技術參數為:轉速1500r/min,功率37kW,殼(ké)體及轉子材質均(jun1)為碳鋼,吸入壓力(lì)185kPa,排出壓(yā)力400kPa,流量1418.4m3/h,傳動方式采用(yòng)皮帶連接,軸(zhóu)承箱與風機腔為楔型環式密封。
2 GB-101淨化風機不穩定原因分析
當風機向反應釜供給冷風時(shí),工作(zuò)溫度正常,風機(jī)運轉平穩。當供熱風時,工作溫度急劇升高,轉子溫度(dù)上升達到1000-1200℃,再加上轉子工作(zuò)時與氣體產生的摩擦熱使轉子的溫度進一步升高(gāo),這時使轉子的熱膨(péng)脹量比風機簡體的熱膨脹量大得多(duō),同時產生了脹差。造成移動端(duān)的楔形環間隙增大,使(shǐ)楔形環的封油作用大大下降。同時造成潤滑油被吸入機體,導致潤滑油內(nèi)漏嚴重,使軸承及齒輪因缺油造成嚴重(chóng)燒損等故障發生。
根(gēn)據碳鋼的(de)熱膨脹線型理論a=1.15x10-5m/(m•℃)
已知:轉子長度LI=350mm、簡(jiǎn)體長度L2=350mm,轉子溫度tl=1200℃、筒體溫度t2=600℃,則:
風機轉子與風機簡體(tǐ)脹差為:1.15×10-5x350x(120-60)=0.24(mm)。
根據風機結(jié)構產生的脹差方向,由風機的定位軸承(NU2308)向徑向支撐軸(zhóu)承(NJ3308)方向膨脹,造成同步(bù)齒輪端的楔形環間隙增大(原間隙隻有0.10mm)使楔形環的封氣(qì)甩油、封油(yóu)作用大下降。同時造成潤滑油被吸入風機,油耗增加。
又由於(yú)高溫的氣體(tǐ)泄漏使潤滑油溫度上升,粘度下(xià)降、氣化(huà),潤滑(huá)能力下(xià)降(jiàng),造成齒輪和滾動支撐軸承燒毀,使風機(jī)的溫度進一步上升,轉子膨脹進一步增大,使轉子與牆(qiáng)板發生摩擦(cā)。即嚴重的動、靜摩擦,造成設備事故。
3 提高GB-101淨化風機運行穩定性的措施
改造過程的技術關鍵(jiàn)在於怎(zěn)樣才能使楔形(xíng)環在熱膨脹過程中楔形間隙不變(biàn),保持在(zài)0.10~0.12之間。由於(yú)風機軸承室是鑲在風機牆板內,兩者之間有0.01~0.03的徑向間(jiān)隙。軸(zhóu)承室壓蓋通過3個M8螺絲與牆板同定,一端用SKF-NU2308雙(shuāng)列向心球(qiú)軸(zhóu)承定位,另一端用NSK-NJ3308短圓柱支撐軸承(膨(péng)脹(zhàng)端),所以才造成這一端在脹(zhàng)差的(de)作用(yòng)下使楔(xiē)形環(huán)間隙增大,根據風機結(jié)構圖可以看:
(1)膨脹(zhàng)端轉子(zǐ)軸上的鎖緊被帽鎖固了同步(bù)齒輪(lún)間隔套NJ3308軸承內圈楔形密封環氣封(fēng)套和轉子成為一體部件(動部件)。
(2)而軸承室和NJ3308軸(zhóu)承外圈由軸承室壓蓋螺絲(sī)壓緊固定在牆(qiáng)板上,成為一體部件(靜部件)。
為了保證楔形環的楔形間隙(xì)不(bú)變,第1步把膨脹端改為NU2308軸承,變成定位端(duān)(圖1),另一端軸承不變(原定位(wèi)端)也是NU2308軸承,但軸承室進行了改造使軸承室與牆板不固(gù)定,原軸承壓蓋的3個緊(jǐn)固螺絲孔由Ø9改為Ø12.5鑲入3個滑(huá)動配合(hé)的短(duǎn)套(tào),短套的長度比壓蓋厚度長出0.5mm,原壓蓋螺絲隻起到導向止轉(zhuǎn)作用,不起壓緊(jǐn)固定軸承(chéng)室的作用。

軸承的壓緊是通(tōng)過原(yuán)軸(zhóu)承室(shì)3個(gè)頂絲孔的M10的內螺紋,用M10×20短螺絲通過壓蓋固定。這樣使軸承室與軸(zhóu)承楔形環(huán)氣封套成(chéng)為一體(tǐ)部件。第2步為了減少風機熱吹時(shí),氣體(tǐ)泄漏對滑油的影響,氣封的氣環由1道改為3道(圖2)。改造後風機整體結構圖(圖3)。
改造後的特點:
(1)保證驅動端軸承的支撐穩定性(不竄動);
(2)原定位側(cè)改為膨脹側,保證了楔形環間隙不變;
(3)氣封套(tào)上氣封環的增加減少了(le)氣體的泄漏量;
(4)改造設(shè)計簡單,原設計(jì)改動量少,易進行(háng)機(jī)械加工。
4 改造(zào)後產(chǎn)生的效果
設備經過改造後,運行平穩,檢修頻率和維修成本大幅降低,職工勞(láo)動強(qiáng)度得以減輕,同時也避免了潤滑油進入係統中造成的介質汙染,為裝置降本增效、安穩長滿優運行做(zuò)出了突出貢獻。
來源:《當代化工》2012年05期