華傑(jié) 200125 上(shàng)海耀誠華潤滑技(jì)術(shù)研究所
摘 要:某食品廠產量大幅增加,食(shí)品(pǐn)機械的負荷也增加了近20倍。而使(shǐ)用的潤(rùn)滑油脂還是十幾(jǐ)年(nián)前一(yī)直使用的油(yóu)品,油膜強度(dù)已承受不了低轉速工況下的(de)重載荷。需要改用一種適合於低(dī)速、重載、潮濕水淋的油品。
關鍵詞:用脂量;廢(fèi)油處置;綜合(hé)成本;減排(pái);使用壽命
1 概述
滑動軸承是某食品廠專用生產設備的至關重要部件。在(zài)生產(chǎn)過程中,專用設備兩端的(de)滑動軸承低速(sù)運轉承受著徑向有衝擊的重載荷。同時,食品生產中的汁和水滲入易使潤滑油脂乳化變質,油膜強度大大降低,油膜破裂。軸瓦加速(sù)磨損,導致發熱發燙,卻隻能(néng)用水淋冷卻(què)。當水滲入軸和軸瓦間(jiān)使由自動幹油站不斷加入(rù)的油脂乳化,如此循環往複(fù),要求每(měi)隔3-5min自動幹油站就要打一次。一個生產年度的(de)用脂量(liàng)約19t,廢(fèi)油處置量大都對環(huán)境(jìng)汙染嚴重,且銅軸瓦(wǎ)使用壽命短。
2 優化油品的(de)性能特(tè)點
上海耀誠華潤滑技術研(yán)究所推薦引進了能適合自動幹油站的食品廠(chǎng)專(zhuān)用設備滑動軸承潤滑脂,該脂具有特別優異的(de)抗高溫氧化性能、極壓性能和抗(kàng)水淋性能(包括食品(pǐn)生產中的汁)、極好的流(liú)動性、附著性、密(mì)封性,是(shì)專為此類專用設備用軸承研製的具(jù)有極高綜合(hé)性(xìng)價比的潤滑脂。
(1)主要特(tè)點①工(gōng)作溫度高,滴點高於260℃,長期Z高工作溫度為180~200℃。②能在高溫下提(tí)供極好的極壓性和抗磨性,大大延長了軸(zhóu)承壽命,節約了用脂量。③具有極好的高溫抗水淋性能和抗乳化性能,確保在水(shuǐ)淋工作條件下脂不(bú)流失、不乳化,因此可以嚴格控製係統中單位時間加脂量,達到明顯減少脂耗量的(de)效果。④具有極(jí)佳的高溫抗氧化性,確保在集中供脂係統中不變質、不硬化、不阻塞管路和閥門(mén),從而大大減少係統的維修費用和時間。⑤具有極佳的流動性和泵送性(xìng),包括低溫下的(de)流動性和泵送性,從而可確(què)保供(gòng)脂係(xì)統泵和閥門的正常工作,維持正常壓力,係統管路暢通無阻(zǔ),從而避免因係統管路(lù)阻塞(sāi)、壓力過高而造成的設備事故,明顯減少係統的維修次數和費用。
(2)應用範(fàn)圍①在高溫、水淋、高粉塵、重載荷和衝擊載荷條件下工作的各(gè)種(zhǒng)工業設備的滾動軸(zhóu)承、滑動軸承等部位的潤滑(huá)。②在低溫(-30℃)條件下工作的各種設(shè)備、機械的(de)潤滑。
(3)使用注意(yì)事項①注意密封,防止灰塵汙染。②集(jí)中供(gòng)脂係統若原先使用的是鋰基脂、鋁(lǚ)基脂或聚脲基脂,則在(zài)使(shǐ)用本脂之前不必拆洗整個潤滑係統,隻需將新(xīn)脂注入集(jí)中供脂係統中頂出原用脂即可。
3 試用情況介紹
自動幹油站對潤滑脂的要求是000#-3#,而優化(huà)油脂是1#油脂(zhī)且在低溫下流動性和泵送性極好。試用時我們先用手(shǒu)動(dòng)幹油站(zhàn)進行加注油脂,通過測量溫度和(hé)用脂量來驗證它在該食品廠(chǎng)專用設備滑動軸承上的可用性。
在2007年(nián)4月13日(氣溫24-32℃),先將2#機汁邊滑動軸承的加油管從使用原用(yòng)油脂的自動幹油係統中分開,接上裝有優化(huà)油品的手動幹油站,16:00(此時頂軸溫度62℃)開(kāi)始通過手動幹油站向滑動軸承注油脂,盡量多注(zhù)入一些優化油脂以便盡早的將原用油脂頂出,此後每60min手動(dòng)注油脂一次上下各10下(原用油(yóu)脂手動時加注量為每(měi)20-30min加一次,每次(cì)上下各30下),每30min測量一次軸溫,到24:00軸溫度低於50℃,以後溫(wēn)度逐漸下降(jiàng),到2007年4月14日早晨8:00降至33℃,以後隨氣溫升(shēng)高逐漸有所上升,至(zhì)中午11:30升至50℃,至中午12:00時軸溫度升至48℃,此時優(yōu)化油脂已將原用油脂大部分頂出。經與食品廠方工作人員討論後決(jué)定:此(cǐ)後繼續(xù)每30min測量一次軸溫,溫(wēn)度不升高不加油(yóu),加油情況和溫度變化(huà)見表1。

至晚上17:00時,考慮到已經(jīng)有5h未加油,說明優化油脂完全能適合此工況,符(fú)合(hé)滑動軸承的潤(rùn)滑要求(qiú),從經濟成本上考慮即使(shǐ)2h加(jiā)一次油脂也比原用(yòng)油脂成本低,考慮到夜裏設備的(de)可靠(kào)性和生產的安全性起見,決(jué)定:不管溫度是否升(shēng)高,3-4h加優化油脂一次,實際(jì)上至15日早上8:00,中途(tú)隻有一次是3h加油,其(qí)他都是4h加油,且頂軸(zhóu)溫度都在51℃以(yǐ)下,見表1。
4 本次試用的不(bú)足
本次試用隻在2#機汁邊滑動軸承上進行,牙邊還是用原用油脂,這兩種油脂的(de)潤滑性(xìng)能完全不一(yī)樣。在吸振、承載、抗乳(rǔ)化、油膜強度、加油周期等方麵相差很大,因此另(lìng)又造成了由於不對(duì)稱而引(yǐn)發的不規則衝擊載荷,使試(shì)用效果降低,但在(zài)今後實際使用中將不可(kě)能會發生如此(cǐ)情(qíng)況,效果還將更好。
5 經濟效益分析
該廠2006/2007生產年原用油脂耗脂量為(wéi)19t,自動幹油(yóu)站每3min工(gōng)作一次,計算得(dé)知每次泵(bèng)送油脂量平(píng)均為2339。如用優化油脂,為(wéi)使設備安全間隔時間定(dìng)為1h工(gōng)作一次,每次泵送同樣多的油(yóu)脂,計算得知(zhī)一個生產年度隻需優化油脂0.95t即可。優化油脂成本與原用油脂(zhī)成本差不多,但用油量和廢油處置(zhì)量隻有原用油脂1/20,且在生產(chǎn)過程(chéng)中不需水淋(lín),有利(lì)於車間的生產環境、有利於食品(pǐn)質量的提(tí)高、更有利於軸及軸瓦的壽命延長,更可消除由於磨損導致的(de)停機停產事故的發生,見表2。可見,間接經濟(jì)效益顯著,不但大大降低了(le)綜合經濟成本,Z重要的是(shì)大大減少(shǎo)了環境汙染,造福(fú)子孫後代,社會效益更可觀。

6 結束語
由此案例(lì)可見,現代機械設備的發展以及大規模生產的發展離不(bú)開潤滑油品的發展,潤滑油品既(jì)能很好地保護設備,延長設備的使用壽命,還能減少汙染,保護環境,利國利民。
參考文(wén)獻
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(第八屆(jiè)全(quán)國設備與維修工程學術會議暨第十三屆全國(guó)設備監測與診斷學術會議)