趙小雲
(辰州(zhōu)礦業機(jī)械公司維修車(chē)間(jiān),湖南(nán)懷化(huà) 419607)
中心(xīn)傳動球磨機由(yóu)於具有(yǒu)結構緊湊、節(jiē)能、載(zǎi)重量(liàng)大和啟動轉矩大等優點,而被選礦(kuàng)廠廣泛應用。湖(hú)南辰(chén)州礦業股份有限公司選礦(kuàng)廠的中心傳動球磨機運行僅 3個月(yuè)左(zuǒ)右,出料(liào)端軸(zhóu)承已滲入料漿,導(dǎo)致密(mì)封(fēng)失效。
1 故障原因
經過檢查發現,軸承進料漿的原因為球磨機出料端的結構設計不合理(lǐ)(見圖1)。軸承外設迷宮(gōng)密封,主空心(xīn)軸端部與(yǔ)出料口端部(bù)平齊(qí),排料口靠8個(gè)螺栓與主軸及出料口壓緊,主軸與排料(liào)口之間(jiān)填(tián)充有密封膠。由於磨(mó)機運行時產生振動,再加上因長期運行導致聯軸器磨損,從而產生軸向力,使螺栓極易(yì)鬆動,甚至斷(duàn)裂。螺栓鬆動導致料漿通(tōng)過間隙(xì)從A點及B點進入軸承。

1.迷宮環;2.軸承;3.端(duān)蓋中空軸(zhóu);4.出料口;5.螺栓(shuān);6.排料口
圖(tú)1 改進前出(chū)料端結構
2 解決措施
(1)將排(pái)料口內孔加工至φ500mm,將出料口從排料口引出120mm長(引出部分的出料口直徑為φ462mm),避免料漿直接進入主軸與排(pái)料口之間的間隙。
(2)在加長的出料口上焊接一個喇叭口(滿焊),料漿流至出料口時,由於離心力與喇叭口切向力的存在,會(huì)形成一(yī)定角度甩(shuǎi)出,基(jī)本避免料漿返(fǎn)流。
(3)在(zài)距喇叭口約50mm的(de)位置焊接一擋泥板,再將擋泥板與排料口用1根φ10mm的圓鋼焊接一圈,其作用和原理與第(2)步基本相(xiàng)同。
(4)將加工好的排料(liào)口與(yǔ)加長的出料口之間用盤根(gēn)進(jìn)行填充(chōng),以避免(miǎn)料漿進入(rù)間隙。
為了杜絕(jué)料漿進入軸承,把迷宮環車去,另外製作一個密封套,並與出料端蓋上的主軸進行熱(rè)裝,密封套的另一端與排料口裝配(間隙(xì)配合),由(yóu)於密封套、排(pái)料口和迷宮環沒有(yǒu)相對運動,保證了迷(mí)宮環本身的防塵(chén)功能不受影響,並使料漿進入軸承(chéng)多了一道屏(píng)障。改進後(hòu)的出料端結(jié)構如圖2所示。

1.迷(mí)宮環;2.軸承;3.端蓋中空軸;4.出料口;5.密封(fēng)套;6.螺栓;7.盤根;8.引(yǐn)出(chū)段出料口(kǒu);9.擋泥板;10.圓鋼;11.排料口
圖2 改進後(hòu)出料(liào)端結構(gòu)
3 使用效果
經過改進,球磨機從(cóng)源頭避(bì)免了料漿進入軸承的問(wèn)題,並增設了5道阻(zǔ)力關,徹底解決了料漿進入軸承的(de)問題。改進後球磨機運行己有半年時間,未再出現(xiàn)出料端軸承進料(liào)漿的現象。現該改(gǎi)進方案已應用(yòng)到公司其他(tā)球磨機上,並取得了滿意的效果。缺點是每次更(gèng)換出(chū)料口時需要把焊接的喇叭口及擋泥板割除,提高(gāo)了(le)勞動成本。
來源:《礦山機械》第39卷2011年第1期