軸承(chéng)保持架斷裂原因分析

2013-11-11

梁華 張延芳 梁林霞
(洛陽(yáng)軸承研究所,河南洛陽 200331)
  63/28軸承保(bǎo)持(chí)架形態為(wéi)衝壓浪形,材料為08鋼,零件表麵經氣體氮碳共滲處理。常規工藝為:加熱到570℃,保溫3-4h,油冷(lěng)或水冷。裝配成套的軸承保存一段時間後(hòu)部分軸承保持架(jià)發(fā)生斷裂,其它零件均(jun1)無異(yì)常。觀察斷口發現斷裂位置都在鉚釘鉚(mǎo)合部位,為此對(duì)斷(duàn)裂原因進行了(le)分析。
  1 檢驗
  從斷裂保(bǎo)持架(jià)的軸承中任意抽取兩套進行分析,編號分別為1號和2號。
  1.1
保持架的金相組織
  軸承(chéng)保持架的金相檢查(chá)在日本(běn)MG型顯微鏡下進行(háng),腐蝕劑采用4%硝酸酒精溶液。其氮碳共滲層深度、表層及心部金相組織見表1及圖1。
表1 斷裂保持架金相檢驗結果


圖1 氮碳共滲(shèn)保持架金相組織 ×500
(a)心部(bù)組織;(b)1號保持架共(gòng)滲層;(c)2號保持架(jià)共滲層;(d)2號保持架邊角效應 (×100)
  分析金相(xiàng)檢(jiǎn)驗的結(jié)果可知(zhī):①保持架表麵經氮碳共(gòng)滲(shèn)處理(lǐ)後氮(dàn)原子已滲透,在提高表麵硬度的同時,心(xīn)部組織也發生了改變(biàn),見圖1a。②從圖1b和1c可以看(kàn)出,氮碳共(gòng)滲(shèn)層(ε相和ν′相)過深,且存在(zài)不同程度的疏鬆和一定厚(hòu)度(dù)的黑色帶狀組織,2號(hào)保持架更為嚴重。③2號保持架的滲(shèn)氮層存在明(míng)顯的不均勻(yún)現象和邊角效應(見圖1d)。
  1.2
保持(chí)架(jià)的硬度
  保持架的表(biǎo)層及心部硬度檢測結果見表2。從表2可以(yǐ)看出:兩件保持架的表(biǎo)麵硬度值相差較大,根據金(jīn)相檢(jiǎn)驗結果推(tuī)測,其(qí)數值差別可能是由於2號試樣氮碳共滲(shèn)層疏鬆較為嚴重,厚度不均勻以及製樣時磨削量偏(piān)大,而黑色帶狀組織又較厚等多種原因所致。
表2 保持架(jià)表麵及心部硬度
  2 結(jié)果分析與討論
  2.1 氮(dàn)碳共滲層深度
  氮碳共滲層(céng)主要由Fe2-3N(ε相)和(ν′相)組成(chéng),硬度較高,因而提高了零件的疲勞強度和表麵的耐磨性、抗蝕性能等(děng)[1]。按照工藝要求,氣體氮碳共滲層深度應為0.005-0.012mm,而該批保持架(jià)的氮碳共滲層深度(dù)已達0.050mm,其主要原因可(kě)能是氮(dàn)碳(tàn)共(gòng)滲溫度較高且時間較長。氮碳共滲溫度對化合物(wù)層硬度、滲層深度以及(jí)表麵硬度有很大(dà)的影響,隨著氮(dàn)碳共(gòng)滲溫度的(de)升高(gāo),化合物層厚度增加。另外,氮碳共滲溫度對化合物層的不均(jun1)勻性和疏鬆程度也有影(yǐng)響:溫(wēn)度愈高,疏鬆層(céng)愈厚,疏(shū)鬆程度也愈嚴重[2],氮碳共滲處理的效果就會受到較大的影(yǐng)響。ε相為脆性相,極易崩落,而過深的白亮(liàng)層(ε相和ν′相)必然導(dǎo)致保持架的(de)脆化。
  2.2 黑色組織
  黑(hēi)色組(zǔ)織是氮碳共滲層的缺陷組織,有資(zī)料認為是一種空洞,可能是由於內(nèi)氧化而產生的氧化物。它一般僅分(fèn)布於(yú)零件表麵深度很淺的範圍內。黑色組織
的(de)存在會降低零件表麵的致密度,影響耐(nài)磨性能,且易於剝(bāo)落,甚(shèn)至發生斷裂[1]。該批軸承保持架出現黑色組織是氮碳共滲溫度偏高的結果,共滲時間愈長則黑色帶愈寬,故硬度降低。從表1和表2可以推斷出2號保持(chí)架氮碳共滲過熱時間比1號長,因(yīn)而白亮層及黑色帶狀較寬、不均勻並存(cún)在(zài)明顯的邊角效應(見圖1c和1d),另外表麵硬度也較低。
  2.3 擴散層及心部組織
  碳鋼(gāng)氮碳共滲後出爐(lú)快冷,在金相顯微鏡下觀(guān)察其擴散層,與氮碳共滲前無明(míng)顯(xiǎn)差別。這是由於在氮碳共滲溫度下滲入到(dào)擴散層中的氮均固溶於α-Fe中,在隨後油冷時成為過飽和氮的α-Fe固(gù)溶體,因而看不(bú)出擴(kuò)散層的深(shēn)度。必須再在(zài)300℃下回火(huǒ)1-2h,促使氮由過(guò)飽和α-Fe中析出形成Fe4N(又稱ν′相)針狀分布在鐵素(sù)體基體上,才能(néng)測(cè)得一定深度的氮化(huà)擴散層。但值得強調的(de)是,在生產(chǎn)中采用回火法僅僅是為了顯示擴散層的深度,對產品零件不宜采用回(huí)火處理,因為氮從α-Fe中脫溶後,會(huì)引起疲勞強度的下降,同時還(hái)增加了脆性[3]。據金相(xiàng)分析,該批軸承保(bǎo)持架不僅已(yǐ)氮碳共滲滲透至(zhì)心部,而且還經曆了類(lèi)似於回火的過(guò)程,使鐵素(sù)體基體上析出了黑色針狀ν′相,見(jiàn)圖1a和1d。
  2.4 保持架的應力
  衝壓(yā)成型的保持架具有(yǒu)一定的冷加工(gōng)應力(lì),經氮碳共滲後必然會疊加一定的組織應力和熱應力,尤其(qí)是保持架的鉚釘鉚合處。由於該部位冷衝壓變形(xíng)比較
大(dà),再加上鉚釘鉚合時所造成的應力使得該部位存在較大的殘餘應(yīng)力,造成了應力集中。當保持架由於某種原(yuán)因脆性增大時,材料的強度低於殘(cán)餘應力,保持架就(jiù)會發生開裂,從而導致(zhì)軸承早期失效。
  2.5 關於(yú)保持架表麵處理工藝的(de)討論
  由(yóu)於目前國內尚無軸承(chéng)保持架(jià)表麵處理技術條(tiáo)件(jiàn)的標(biāo)準,給分(fèn)析工作造成了一定(dìng)的困難(nán)。據文獻[4]介紹,同種類型(xíng)(成分、尺寸相近(jìn),經過氮碳共滲處(chù)理)的日本保持架,其氮碳共滲(shèn)層深度為0.0075mm,表麵(miàn)硬度及心部硬度分別為696HV0.01和171HV0.01。比較而言,該斷(duàn)裂保持架的滲層過深(約是日本的6倍),表(biǎo)麵(miàn)硬度偏低,而心部硬度值又偏高。結合金相組織檢查和(hé)分析結果,可以確定斷裂保持架的表麵處理工藝確實存在諸多不足,如氮碳(tàn)共滲溫度過高、冷卻速度較慢(màn)等。不合理的(de)氮碳共(gòng)滲工藝必然會影響保持架的使用性能(néng)和壽命。
  3 結論及建議(yì)
  (1)保持架氮碳共滲工藝不合理,致使滲層過(guò)
深(shēn)、表層硬度過低而心(xīn)部硬度(dù)太高,且存在黑色帶狀組織(zhī),增加了保持架的脆性,導致開裂。
  (2)擴散(sàn)層析出(chū)的黑色針狀組織是由於保持架氮碳(tàn)共滲冷卻速度較慢,而黑色帶狀組織的出現是由於氮碳共滲溫度偏高造成的,2號(hào)保持架更嚴(yán)重一些。
  (3)軸承保持架多在鉚釘鉚合部位開裂是由於此處應力大且比較集中,更易(yì)使脆化的保(bǎo)持架開裂。
  (4)建(jiàn)議調整工藝並嚴防氮碳共滲溫度過高,以避免不必要的損失。
  參考文獻:
  [1]上海市機械製造工藝研究所.金相分(fèn)析技術[M].上海(hǎi):上海科學技術文獻出版社,1987:522-523.
  [2]柳祥訓,等.化學熱處理問(wèn)答[M].北京:國防工業出版社,1991:133.
  [3]上海交通大學《金相分析編寫組》.金相分析[M].北京:國防工業出版社,1982:311
  [4]洛陽軸承研究(jiū)所.摩(mó)托車發動機曲軸軸承保持架表麵處理技術研究及應用[R].1999.
來源:《金屬熱處理》2005年第30卷第3期
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