汽車驅動橋輪轂油封漏油問題的分析與解決

2013-11-15

龐(páng)晟
(陝西漢德車橋有限公司,陝西岐山 722408)
  摘 要:汽車驅動橋的滲漏是困擾汽車的難題之一。該文從(cóng)驅動橋密封的(de)結構特點及運動件對油封的(de)影響,提(tí)出了油封與(yǔ)相配件在相對運(yùn)動中的擺差、輪邊裝調、油(yóu)封製造等方麵是解決動態密封漏油的關鍵,並對(duì)具體(tǐ)方案進行了分析和闡述,為動態低壓密封漏油問題的(de)解決提供(gòng)了參考。
  關鍵詞:汽(qì)車驅動(dòng)橋;油封;漏油;動態低壓密封
  
斯(sī)太爾汽車驅動橋自20世(shì)紀80年代與斯太(tài)爾整車一同引進以來,一直受到中國重型卡車市場的青睞。該橋為中央(yāng)及輪邊(biān)兩級(jí)減速,通(tōng)過性好(hǎo),為15噸以上汽車的重載橋,特別適用於工程車、大噸位重載汽車。但斯太爾橋在使用中也暴露出不少(shǎo)問題,特別是輪轂油封的漏油問題,該處一旦漏油容易流到摩擦(cā)片上,嚴重影響行(háng)車安全。針對此問題我(wǒ)們自2002年下半年著手攻關解決,曆時兩年,通過(guò)反複地改進及分析,使輪轂油封(fēng)的漏(lòu)油問題得到較(jiào)好解決。
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斯太爾橋封油結構及特點(diǎn)
  圖1為(wéi)斯太爾橋結構圖。中(zhōng)段(duàn)以橋包、橋管及橋管兩端的半軸(zhóu)油(yóu)封形成一個(gè)油腔。在橋殼後蓋上(shàng),有一加油口及放油口,兩端各(gè)自形成獨立的油腔,即以輪轂、隔圈、O形密封(fēng)圈、輪轂油封(fēng)在輪邊減殼內腔及輪(lún)轂內腔區域形成獨立油腔,在端蓋上有一加油口及放油口。輪(lún)邊油腔靠O形密封圈和輪(lún)轂油油封(fēng)進行(háng)密封,O形圈為靜壓密封,隻要與工(gōng)作麵配(pèi)合良好,有一定的預(yù)壓量,就能達(dá)
到封油效果。輪轂油封為動密封,影響因素較(jiào)多,容易發生漏油現象,斯太爾橋發生的漏油現(xiàn)象絕大多數就為輪轂油封漏油。

圖1 斯太爾驅動橋結構圖(tú)
1.製動鼓;2.輪轂;3.O型圈;4.半軸油封;5.輪轂油封;6.隔圈;7.O型圈;8.橋殼;9半軸
  2 漏油原因(yīn)的分析及解決措施
  針對斯太爾橋輪轂油封漏油問題,且以左邊漏油多進行了分析與研究。原油封使用的是斯太爾配套廠家德國KACO公司生產的油封,請油封廠設計人員多次到現場查看,進行分析均無結果。後來我們從密封結(jié)構(gòu)、隔圈、油封及裝配(pèi)等方麵進行分析,發現了問題,為此從以下幾個方麵(miàn)進行了改進。
  2.1 油封(fēng)與隔(gé)圈之間偏心的影響
  通(tōng)過統(tǒng)計分析,發現漏油主要在左邊,經多次察看,發現漏油的橋油封刃口在隔圈外圓上磨削的痕跡線不同,不漏油(yóu)的橋一般其痕跡線明顯沿周線比較(jiào)均(jun1)勻,且較細,而漏油的橋(qiáo)其痕跡相對比較模糊(hú)不均勻,且較寬。這是由於油封相對隔(gé)圈在運動過程中偏心引起(qǐ)跳動過大造成的,故控製跳動量是解決漏(lòu)油的一個重要方(fāng)麵。因輪轂軸承孔(kǒng)與油封孔(kǒng)為一次裝夾加工而成,故(gù)不存在問題,所以問題主(zhǔ)要出在隔圈上。原隔圈國產化時,照搬(bān)了斯(sī)太爾的(de)加工工藝,即粗加工→粗磨(mó)外圓→軟氮化→外圓麵(miàn)拋光。按(àn)圖紙要求隔圈外圓麵相對裝配基(jī)準跳動為0.04mm,圓柱度為0.02mm,同時外圓麵粗糙度為Ra0.4,且為無螺紋磨削。該工(gōng)藝有一定的缺陷:首(shǒu)先,成品誤差為機加工誤差(chà)和熱處理變形之和,使成品誤差加大,很難(nán)保證設計要求。其次,粗磨時由於材料硬度(dù)低,磨削過程中細粒砂輪極(jí)易粘刀,很難達到粗糙度要求和實現無螺紋磨削,粗糙度大,拋光時很難將螺旋紋拋掉,拋深(shēn)了則容易損傷軟氮化(huà)後的白亮層,這樣加(jiā)工難度較大。還有,國產材料及軟氮化工藝不穩定,造成軟氮化後變(biàn)形較大,有的變形甚至超過0.1mm,再加上加工誤差,所以0.04mm跳動及0.02mm圓柱度的要求很難保證。
  通(tōng)過以上分(fèn)析,對隔(gé)圈加工工藝改進如下:粗加工(gōng)→感應淬火→粗磨外圓→精磨外圓。這樣跳動、圓柱度通過機(jī)加工達(dá)到,成品誤差僅為機加工誤差,同時Ra0.4粗(cū)糙度是在材料硬度(dù)達到HRC50以上後進行磨削保證的,而且分粗(cū)精磨兩道(dào)工序,很容易達到,同時精磨過程因餘量小使無
螺紋磨削(xuē)更易實現,避免了人工拋光對外圓表麵的影響。
  以上改進提高了隔圈的加工精度,改進了隔圈與油封的裝配精度。隔圈的(de)粗糙(cāo)度過低,容易造成油封刃口早期磨損。從而發生漏油現象,但粗糙度也(yě)不能太高,太高則無法在油封及外圓表麵之間形成油膜(mó),從而出現幹摩擦,其表麵有灼燒痕跡。一般圖紙要求粗糙度Ra0.4,較為理想的範圍為Ra0.3-Ra0.5之間,同時外圓表麵不得有磨削缺陷如振紋、螺旋紋等。而跳動及圓柱度超差,則造成油封的彈性或回彈(dàn)速度不足以彌補跳動及圓柱度脈動周期,容易引起漏(lòu)油。
  2.2 輪(lún)轂軸承間隙的影響
  在裝配過程中,輪轂軸承間隙(xì)是通(tōng)過軸承預緊力100%檢驗裝配調整(zhěng)的,故不存在問題,後來發現整車使用後,容(róng)易發(fā)生左邊軸頭母脫出及鬆動(dòng),輪轂油封漏油明(míng)顯增多。輪邊緊固結構為軸頭墊片,鎖片及軸頭母(mǔ)緊固。軸頭母為右旋,順時針擰緊,右輪(lún)邊軸頭母相對於整車前進方向,即輪轂轉動方向是一致的,而左邊則相(xiàng)反。盡管整車在運轉中,軸承軸向力很小,但此力始終存在,在瞬間可能還比(bǐ)較大,易造(zào)成左邊鎖片撕裂、軸頭母鬆退,輪(lún)轂軸承間隙變大而發生擺動,造成油封相對於隔圈擺動變大,而出(chū)現(xiàn)漏(lòu)油(yóu)。
  針對此問題改進方案有兩個:一是將左邊軸頭母改成左旋,使旋(xuán)緊方向與輪轂轉動方向(xiàng)一致,但該方法給製造和裝配造成一定不便。二是(shì)提高軸頭螺紋製造(zào)質量,避免(miǎn)車輛運轉中(zhōng)軸頭母鬆退。經實際分析判斷後(hòu),采用了(le)第2種方(fāng)案,因國產(chǎn)化後軸頭螺紋一直(zhí)采用銑削加工,加工(gōng)後螺紋表麵粗糙度差,容易產生振紋。此缺點造成螺紋配合形成點接觸,使螺紋自鎖性能(néng)下降,出現鬆退。後將軸頭螺紋加工改為車削,提高了螺紋表麵粗糙度並避免(miǎn)了振紋,保證了螺紋配合時的自鎖(suǒ)性能。
  油封密封必須使油封刃口在隔圈上運動軌跡為一均(jun1)勻的(de)細圓環,如果出現(xiàn)偏心或(huò)刃(rèn)口沿軸向擺動,則(zé)必(bì)然(rán)發生漏油。通過改進提高了隔圈及軸頭(tóu)螺紋的加工精度。有效地解決了油封刃(rèn)口相(xiàng)對於隔圈在轉動時的擺(bǎi)動。
  3 油封的質量控製
  在采用KACO公司油封仍不能解決問題的情況下,選擇了國產油封進行試驗。
  首先對油封進行台架試(shì)驗。模擬實際車況進行試驗(yàn)。即試驗中(zhōng)加(jiā)溫。軸對油封的偏心(xīn)量加大為0.2mm,按車(chē)輛速(sù)度進行變化試驗,油封在試驗條件下不滲漏,即試驗合格方可裝車,通過(guò)試驗可以確認油封(fēng)的性能如回彈性、耐油性、抗老(lǎo)化性等。是對(duì)油封的綜(zōng)合(hé)檢驗。
  其次加強對刃口尺寸的檢測。油封有(yǒu)的是切唇,有的是模壓成型,不(bú)論那種油封(fēng),刃口是關鍵,刃口尺寸(cùn)很難測量(liàng),為此製做了塞規,用塞規不僅(jǐn)能檢測尺寸,也可(kě)對刃口橢圓及點狀缺陷進行檢測。即將油封套於塞規上透過光線很容易發現(xiàn)油封刃口的橢圓及點(diǎn)狀缺陷,油封的橢圓在止端就表現為縫(féng)隙,如果出現縫隙則不合格;同時點狀缺陷通過(guò)透光十分(fèn)明顯(xiǎn),此係缺膠、雜質(zhì)等問題(tí)造成,對切唇油(yóu)封還存(cún)在(zài)切唇過程中對油封刃口的損傷所引起的缺陷,這些都是產生漏油現(xiàn)象的(de)因素,通過以上方法,嚴(yán)格地控製了油封質量。
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裝配的控製
  裝配也是一個重要環節:①對裝配的零件要(yào)去除毛刺,特別是與油封相配的(de)軸,裝配端應保證(zhèng)有一個圓弧倒角,且粗糙度(dù)符合(hé)要求,過渡必須光滑,並避免毛刺,這樣才能避免裝配過程中對油封(fēng)刃口的損傷。②油封的壓裝配必須用專用壓具,並(bìng)定期檢查壓具兩端的平行度,保證(zhèng)油封壓(yā)正,對中。
  5 結語
  解決油封漏油的關鍵一是與油封配件的質量,其次為油(yóu)封自身性能和刃口質量,三是裝配過程。這(zhè)樣則可有效控製和解決漏(lòu)油問題,自從采取以上措施後,斯太爾(ěr)橋的輪轂油封漏(lòu)油有大幅下降(jiàng)。所以解決(jué)漏油問題不僅要提高油封質量,更(gèng)要提高相配件(jiàn)質量,這樣才能有(yǒu)效(xiào)解決問題。
來源:《特種橡膠製品》2006年04期
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