李(lǐ)建華(huá)
(南京鋼鐵股份有限公司帶(dài)鋼廠 南京(jīng),210035)
摘 要:通過對四輥軋機工作輥、支撐輥燒軸承原因分析(xī),指出了其損壞機理(lǐ)。根據現場情況,提(tí)出了改進措施及方案,減少燒(shāo)軸承數量,降低生產成本,提高有效作業率。
關鍵詞(cí):四輥(gǔn)軋(zhá)機;工作輥;支撐輥;軸承;抱(bào)死(sǐ)
引言
帶鋼廠生產工藝設備為Ø650mm×1/Ø500mm×1/11架連軋機組,其中四輥軋機6 架,1996年8月投(tóu)產,設計能力3.0×10
5t,1998年達產後,平均每天燒(shāo)工作輥軸承9套,燒(shāo)支撐輥軸承1套,平均(jun1)每天因軋(zhá)輥燒軸承換輥(gǔn)所需時(shí)間約170min,導致噸鋼軸承費用居高(gāo)不下,有效作業率低,嚴重製約了鋼帶的正常生產(chǎn),1999年元月(yuè),廠部成立攻(gōng)關隊(duì),對此問題進行攻關。
1 原因分析
JP1~JP6四輥軋機下支撐輥軸承座及(jí)工作輥軸承(chéng)座與(yǔ)軋機牌坊窗口側間隙的技術要(yào)求(qiú)為0.45mm≤δ≤0.90mm,經測量,其數據如表(biǎo)1。
表1 支撐輥軸承座及工作(zuò)輥軸承座的側間隙
從表1數據可(kě)以看出,支撐輥軸承座側(cè)間隙嚴重超差,生產過程中造(zào)成下支撐輥軸承座向後車(chē)移動,工作輥軸承座下沉,產生巨大軸向力,導致工作
輥2097938軸承軸向力過載,Z終抱死。
支撐輥FC6890250軸(zhóu)承技術規範硬度(dù)為HRC58~61,對倉(cāng)庫現有FC6890250軸承硬度進行抽查,硬度Z高為HRC58,Z低為HRC54.5,大部分為(wéi)HRC55,軸(zhóu)承硬度偏低。
從軸(zhóu)承損壞情況(kuàng)分析,錐形套(二)在支撐輥運轉過程中與(yǔ)支撐輥之間產生(shēng)相對轉動,與FC6890250軸承內圈(quān)產生摩(mó)擦發熱,造(zào)成軸承內圈(quān)退火,硬(yìng)度降(jiàng)低,使用壽命縮短。
工作支撐輥裝配過程中存在(zài)如下問題:
(1)工作輥每個軸承座中都裝有兩(liǎng)組兩列2097938軸承,兩組軸承之間有(yǒu)兩個軸承隔(gé)圈,用於調整軸承遊隙,使(shǐ)每組軸承受力均勻,但是,裝(zhuāng)配過程中,軸承(chéng)內(nèi)圈之間隔圈難以和內圈同心,影響裝(zhuāng)配速度,裝配工將此隔圈省去(約有70%),這樣就(jiù)破壞了(le)軸承的承載均勻(yún)性,軋製過程中產生(shēng)的軸(zhóu)向力僅由一隻軸承承受,造成(chéng)過載,Z終燒軸承。
(2)支撐輥錐形套表麵粗糙(cāo),運轉過程(chéng)中,破壞了V型密封圈,使其失(shī)去密封作用,造成(chéng)冷卻水和氧化鐵皮進入軸承,使潤滑脂乳化,降低軸承使用壽(shòu)命(mìng)。
(3)支(zhī)撐輥軸承座內有(yǒu)一套四點接(jiē)觸式定位球軸承:176160,其內圈由(yóu)兩(liǎng)隻圓環組成,要求成對加工、成對(duì)組裝用,沒有互換性(xìng),否則,達不到裝配精(jīng)度,造成(chéng)四列(liè)圓柱軸承FC6890250軸向定位(wèi)不牢,產生軸向竄動,影響軸承(chéng)使用壽命。
操作過程中存在(zài)問題如下:
(1)工作輥(gǔn)萬向接軸托手在工作狀態下,托不到位,運轉(zhuǎn)過(guò)程中萬向接軸抖動較(jiào)大,造成(chéng)工作輥(gǔn)與支撐輥之間接觸麵不穩(wěn)定,咬鋼瞬間工作輥受力不均,產生巨大的軸向(xiàng)力,造成工作輥軸承過(guò)載、抱死。
(2)工(gōng)作輥平衡缸內泄壓力(lì)不穩(wěn),軋輥運轉過程中兩邊輥(gǔn)縫變化,鋼咬入(rù)瞬間產生軸向(xiàng)力,破壞軋輥軸承。
(3)下支撐輥軸承座下(xià)調整墊板厚度(dù)不等,軋製過程(chéng)中產生軸向(xiàng)力,導致軋輥軸承過載、抱死。
(4)工作輥萬(wàn)向接軸長期使用後,頭部軸承間隙大造(zào)成動平衡不(bú)符合技術要求,導致抖(dǒu)動,增加了工作輥軸承的動載荷,軸承使用壽命下降。
2 整改方案及措施
通過分析,結合設備(bèi)本(běn)身情況,製定出了一套切實可行方案和(hé)整改措施,主要內容為:
(1)對每台軋機軋輥軸承座與牌坊窗口內側間隙定期檢測,並建立檔(dàng)案,實行定期更換襯板,保證側間隙為0.45mm≤δ≤0.90mm。
(2)提高軸承(chéng)硬度為HRC58~60。
(3)將支撐輥軸承座內的錐形套(一)與軋輥之間的配(pèi)合由間隙配合改為過盈配合,消除相(xiàng)對轉動(dòng),避免摩擦。
(4)將2097938軸承內隔與軸承內圈合為一體(tǐ),遊隙(xì)由外隔(gé)圈調整,保證(zhèng)軸承承載均勻(yún)。
(5)將支撐輥錐形套表(biǎo)麵粗糙度(dù)由
改為
,延長V型密(mì)封圈使用壽命,確保軸承封,並給軸承(chéng)定(dìng)期清(qīng)洗,定期更換。
(6)在同一套四點接觸式軸承座建立相(xiàng)對應的檔案,保證(zhèng)定位準確。
(7)改進平衡缸密封結構,采用進口密封件,並定期(qī)更換,減少平衡缸內泄。
(8)下支撐輥墊板,定人管理,分類堆放,成對更換(huàn),保證下支撐輥水(shuǐ)平度。
(9)工作輥萬(wàn)向(xiàng)接軸規定使用周期,定期更換。
3 結論
針對軋輥燒軸承問題,工廠攻關部門分步將防範措施落實到位,燒軸(zhóu)承問題得到了解決,並取得了明顯的(de)經濟效益(如(rú)表2)。
表2 整改前後的經濟效益

來源:《江蘇冶金》第31卷第5 期 2003 年(nián)10月