程雲山1 羅躍林2 徐成林2
(1.河海大學水利水(shuǐ)電工程學院,江蘇 南京 210098;2.柘林(lín)水(shuǐ)電開發責任有限公司,江西 九江 332000)
摘 要:柘林水電站6號機(jī)組HLA551-691型水輪機的水(shuǐ)導軸承油箱水冷卻器運行不到一年就發(fā)生漏水事故,原因是冷卻器結構設計存在缺陷;投入運行前(qián)的試驗壓力過高,造成接頭處強度降低,采用在不拆卸發(fā)電機、不進行機組總軸線(xiàn)調整的情(qíng)況下,拆卸水導軸瓦修複水冷卻器,然後將水導(dǎo)軸瓦裝複,且不影響機組軸線的檢修方法(fǎ),對該(gāi)機組進行檢修,修複後的機組運(yùn)行正常。
關鍵詞:水輪機;水導軸承;冷卻器(qì);事(shì)故檢修
1 事故
及原(yuán)因(yīn)分析
江西柘林水電站6號機組是2002年(nián)6月投運的機組,水輪機型號為HLA551-691,設計水頭35.5m,Z大(dà)水頭43.9m,Z小水頭26.4m,額定出力122.45MW,Z大(dà)出力140MW,額定流量380m3/s,額定轉速75r/min,飛逸轉速145r/min,Z高(gāo)效率95.4%。其水(shuǐ)導軸承采用稀油潤滑分塊瓦軸承,軸瓦材料為巴氏合金,共有10塊。在軸承體內設置有油冷(lěng)卻器2個,冷卻水(shuǐ)可以從(cóng)冷卻器的(de)兩個管口中的任一管口進入,從另一管口流出。潤滑油采(cǎi)用L-TSA 46號(hào)汽輪機油。水導軸承瓦溫為發信號65℃,停機(jī)70℃;水(shuǐ)導軸承油溫不超過60℃;水導軸承油冷卻器進水(shuǐ)溫度不(bú)高於25℃;水導軸承油冷卻器額定(dìng)壓(yā)力0.2-0.5MPa;水(shuǐ)導(dǎo)軸承(chéng)油冷卻器進水與出水壓力差(chà)不大於0.05MPa。
按照有關規(guī)程(chéng)[1],柘林水電站6號機組計劃在2004年春天進行投產後的次檢查性大(dà)修,但是(shì)在2003年9月的例(lì)行檢查中發現水導(dǎo)軸承油箱中油溫異常,抽取(qǔ)油樣化驗,發(fā)現油箱中存在大量漏水,潤滑(huá)油已經呈乳化狀。分析(xī)其原因,是(shì)水導軸承油箱冷卻器漏水所致,不得已隻能將大修時間提前到2003年10月。
檢修中,打開(kāi)水導軸承油箱蓋板時,發現該水輪機的水導軸(zhóu)承在設計安裝上存(cún)在明顯的缺陷:油箱冷卻器在水導瓦架的下部(bù),無法實現不動軸(zhóu)承瓦架和(hé)軸瓦就可(kě)以檢查冷卻器是否(fǒu)滲漏,所以必須(xū)將水導軸承分解(jiě),吊出(chū)水導瓦及瓦架和油箱方可檢查冷卻器。這樣就帶來(lái)一個問題:拆卸檢修完(wán)畢,水(shuǐ)導瓦及瓦架在油箱裝複時,必須維持大(dà)軸旋轉中心處在檢修前的位置或滿足設計要求。而機組在這種(zhǒng)狀態下已正常運行1a,各處導瓦間隙檢修前比較紊亂,水導軸承瓦架及軸瓦一旦拆(chāi)卸下來,要想在裝複(fù)時完全恢複到(dào)拆卸時的位置而沒有絲毫誤差,這在技(jì)術(shù)上非常困難,當然也可以在檢(jiǎn)修完成後進行機組總軸線的調整(即盤車),但(dàn)這樣做(zuò)的工作量將非常大(dà),工(gōng)期太長,將影響電(diàn)網的調度和運行。因此,需要綜合考慮各種因素,采取妥善的檢修方法,確保裝複時大(dà)軸旋轉中心處在檢修前的位置(zhì)或滿足設計(jì)要求。
2 檢修步驟及方法
為了滿足設(shè)計要求,在檢修前後需要測量數組數據來衡量大軸中心所處的位置,並以此作為依據(jù)和定位基(jī)準,其檢修步驟如下:
a.確定大軸在停機狀態下的中心位置。將水導(dǎo)軸承(chéng)蓋板拆除後,測量水導軸瓦與大軸各處間隙(xì)值(zhí),並測量(liàng)水導軸承瓦架與大軸各處間隙,為了保(bǎo)證結果的可靠性和裝複時的(de)參照基準,還需測量上(shàng)導軸瓦(wǎ)與大軸間隙、上下止漏環間(jiān)隙。這是因為(wéi)油箱及瓦架在裝複時如(rú)果有變動或不能(néng)裝回(huí)原位,那麽水導(dǎo)瓦在裝複時就無參照物來說明大軸在水導處所處的位置,所以必須測量(liàng)這(zhè)些數(shù)據,並(bìng)通過這些數(shù)據來確定大(dà)軸的中心位置。測點布置見圖1,檢修前的測量數據見表1。
b.
將水導軸承分解吊出和裝複(fù)。待水導軸承處各間隙測量(liàng)完畢後,將水(shuǐ)導軸承分解吊出,檢(jiǎn)查水導冷卻器,檢查時按要求將(jiāng)冷卻器通水,加壓至工作(zuò)壓力下(工作壓力為0.25MPa),經檢查發現冷卻器冷(lěng)卻(què)銅管在端蓋一脹口處有水滲出,並(bìng)且在另一端結合(hé)麵上有一砂眼,檢修時(shí)將滲(shèn)漏銅管的兩頭封堵,砂眼(yǎn)處進行內外補焊。待這項工作完(wán)成(chéng)後,再加(jiā)上0.5MPa的試驗壓力,1h後檢查,要(yào)求:①壓力無下降;②各處無滲(shèn)漏[2]。經檢查(chá),試驗結果符合設計要求,然後將油箱(xiāng)及瓦架裝複,並測量瓦架與大軸間隙,再與檢(jiǎn)修前作比較,結果移動量很小。
c.分析調整各處(chù)導瓦間隙。根據對檢修前測(cè)量的各處間隙分(fèn)析,大軸在此停機位置時,偏離中(zhōng)心0.1mm,水(shuǐ)導瓦架在(zài)裝複後移動量較小,可忽略不計。如果要優化大軸中心位置,需調整導軸瓦間隙,那麽各導瓦(wǎ)間隙(xì)需向偏離方向移動(dòng)0.1mm,使大軸中心接近理想的中心位置,理論上符合,但考慮到大軸裝(zhuāng)機時的軸(zhóu)線是否正常,如不正常則調整後(hòu)的大軸在運行時弊大於利,特別是對導瓦損傷大。根據設計要求(qiú),上導處間隙為0.15-0.20mm,水(shuǐ)導處間隙(xì)為0.2-0.25mm[1],而(ér)實際隻(zhī)偏(piān)離0.1mm,隻需要在調整時,將上導(dǎo)瓦間隙均調至0.15mm,將水導(dǎo)瓦間隙均調至0.20mm,這樣既符合設計要求,又不影響機組穩定運行(háng)。檢修(xiū)後的測量數據見表2和表(biǎo)3。首次檢修的機組在偏差小的情況下,可(kě)暫時不記發電機空氣間隙的偏差,待下次檢修時再考(kǎo)慮,但必須測量發電機空氣間隙。
d.
裝複及開機試(shì)驗。按國家標準[2]進行檢修後機組的穩定運行試驗,結果上導處全擺度小於或等於0.12mm,水導處全擺度小於或等於0.30mm,均(jun1)符合規程要(yào)求;軸承溫度正常,其他(tā)各部位未(wèi)見異常。試驗後機組投入運行,運行(háng)工況穩定。
3 結語
通過檢(jiǎn)修(xiū)發現,HLA551-691型機組(zǔ)在設計上有待改進的地方有:①水導軸承油箱冷卻器在安裝位置上(shàng)存在缺陷,沒有考慮各種情況下的(de)檢修,設計(jì)上應該采用更便於檢修及維護的結構;②冷卻器材料(liào)和結構應加以改進,應使用導熱性(xìng)能(néng)好且(qiě)經久耐用的材料(liào);③導瓦抗重(chóng)塊與(yǔ)瓦間隙調整墊片不精確,該型(xíng)機組結構要求的(de)安裝和調整環節繁瑣且(qiě)不易(yì)掌握,調整墊片在測量上誤差大,使檢修(xiū)時軸(zhóu)瓦間隙精確度係數降低,對軸瓦間隙調整造成困難且不可靠。
參考文獻:
[1] DL/817-2002,立式水輪發電機檢(jiǎn)修技術規程[S].
[2] DL/T507-2002,水輪發電機組啟動試驗規程[S].
來源:《水利水電科技進展》2003年增刊第(dì)1期