管文 李雄
(國電安順發電廠,貴州安順 561000)
摘(zhāi) 要:安順電廠二期球(qiú)磨機減速機軸封泄露嚴重,通過觀察,我們發(fā)現減速機油位偏高和軸封磨損大是兩個主要原(yuán)因。經過分析(xī),我們合理降低減速機油位,將軸封改型為(wéi)接觸式油檔,軸封泄漏量減少,部分軸封已無泄漏。
關鍵詞:軸(zhóu)封泄漏;油(yóu)位;接觸式油檔(dàng)
1 概述
我廠二期球磨機選用的是德國弗蘭德(dé)公司生產的H2SH15型減速機,平行(háng)軸齒輪箱,二級傳動,實心軸臥式安裝。二(èr)期三號爐 2003年4月投運,2004年(nián)9月發現A磨減速機(jī)高速軸軸封有滲油現象,此後,二期其他球磨(mó)機減速(sù)機高速(sù)軸軸封也陸(lù)續出現不同程度的泄漏,給設備(bèi)安(ān)全生產帶來隱患,同時也影響了文明生產治理(lǐ)工作。
2 分析
2.1 二期球磨機減速機(jī)高速軸軸封結構
二期球磨機減速機高速軸軸封為組合式密封,軸封示意圖如下:
減速機軸封由三部分組成,骨架油封,型號125×150×14,緊(jǐn)挨軸承,起主要密封作用;二、迷宮式密封件,上麵有一根加油脂管,可定期加(jiā)注密封油脂(zhī),從說明書上我們了解到所加密封油脂為三(sān)號鋰基脂,起輔助密封作用;三、徑向密封環,主要作用是保持迷宮式密封中的油脂。
2.2 軸封泄漏原(yuán)因(yīn)分析
通過對二期球磨機減速機高速軸軸(zhóu)封的(de)解體檢
查,我們發現兩個造成軸(zhóu)封泄漏的主(zhǔ)要問(wèn)題。
問(wèn)題(tí)一:骨架油封油唇磨損嚴重,部分已破損(sǔn),這是造成泄(xiè)漏的主(zhǔ)要原因。骨架油封的優點在(zài)於橡膠密封麵與軸(zhóu)直接接觸,而且有壓緊(jǐn)彈簧提供一定的徑向壓力,密封效果很好,缺點是由於與軸直接接觸,密封麵存在(zài)一(yī)定(dìng)的磨損,使用壽命短,而且在骨(gǔ)架油封密封麵磨損的同時,也會對軸造成一定的磨損。在檢(jiǎn)修過程中(zhōng),我(wǒ)們發現三號爐A磨減速機高(gāo)速軸(zhóu)、四號爐C磨減速機高速軸軸封位(wèi)置上已有0.5mm深(shēn)、約2mm寬的磨損,軸磨損後造成泄漏進一步加大。
問題二:減速(sù)機油位較高,已經淹到高速端(duān)軸。下(xià)麵這張是減速機油位簡單示意圖:
按照說明(míng)書要求,減速機運行前油位必須在Z高油位(wèi)即中(zhōng)分麵下60mm處,不準低於該油位運行,從示意圖上(shàng)可以清楚的看到,在該油位時,潤滑油已淹到高速端(duān)軸。在這種情況(kuàng)下,骨架油封一旦破損,減速機內的潤滑油必然順著高速軸漏出來。另外,減(jiǎn)速機高速軸(電機側)的骨架油封破損後更換很不方便,必須吊開電機,拉下高速軸上(shàng)的半聯軸器後(hòu)才能更換,恢複時還須重新找正(zhèng)減速機(jī)與電機的中心,工(gōng)期較長,對(duì)機組負荷影響很(hěn)大。
2.3 方案選擇(zé)
經過綜合考慮,我們認為要徹底解決減(jiǎn)速機高速軸軸封漏(lòu)油這個缺陷,必須從兩個方麵考慮:一、必須選(xuǎn)擇一種在不用吊開電機就能安裝、密封性能好、不會(huì)損傷軸的密封件,替(tì)換骨架油封;二、在保證減速機軸承、齒輪(lún)運行安全的(de)前提下,適當降低減速機油位。
我們首先分析減速機油位這一因素,在(zài)檢修中,揭開減速機上蓋,仔細觀察減速機內部結構並進行分析,高速端軸(zhóu)承型號為SKF 23226CC/W33,為雙列調心滾柱軸承,在軸承外圈中部,有(yǒu)5mm寬的油槽和直徑5mm的(de)油孔,在高速端(duān)軸承軸承座上,設計有40m 寬、180mm長的盛油(yóu)槽,軸承座上的盛油槽(cáo)中部有(yǒu)直徑5mm的油孔與軸(zhóu)承外(wài)圈上(shàng)的油槽位置一(yī)致。在(zài)減速機(jī)運行時,潤滑油可以匯集到高速軸軸承座上的盛油槽中,並通過油孔漏到軸承外圈,Z後通(tōng)過軸承外圈(quān)上的油孔潤滑(huá)軸承。這種(zhǒng)設計(jì)可以完(wán)全保證在減速機(jī)油位低於減速機高速端軸降低到高速軸軸承以下,不會損害軸承;中(zhōng)間軸軸承用齒輪帶起來的潤滑油進行潤滑,也可以安全(quán)運行;低速軸軸承的潤滑必須得到保證,也就是說,潤滑油必須淹到低速軸(zhóu)軸承下端滾柱的三分之二左右。
2004年12月四號爐中修時,四號爐C磨(mó)減速機高速(sù)端(電機側)骨架油封破損,泄漏嚴重,我們選擇(zé)C磨做試驗,把C磨減速機油位降低80mm,潤滑油(yóu)淹到低速軸軸承下端滾柱的三分之二(èr)左右。這是降低後的油位示意圖:
降低油位後,2005年我(wǒ)們對四號爐C磨減速機進行跟蹤檢查,定(dìng)期檢查減速(sù)機油(yóu)溫、齒輪齒(chǐ)麵、軸承,觀(guān)察(chá)至今未發現異常情況(kuàng),減速(sù)機運行平穩,齒輪齒麵光滑(huá),軸承運行正常,油溫與四(sì)號爐其他(tā)三台磨減速機油溫接近。同時,高速端電機側軸封(fēng)泄漏(lòu)量減少了約70%,實驗效果良好。
在軸封的換型選擇上,2005年上半年(nián)我們經過反複(fù)比較(jiào),並與密封件生產廠家進行充分交流後,選擇接觸式油擋來替代骨架油封,接觸式油擋的密封(fēng)原理(lǐ)和骨架油封接近,都(dōu)是無間隙密封,但密(mì)封麵使用壽命長,而且不會磨(mó)損軸。接觸式油擋在我廠一期球磨機減速機軸封、一次風機軸承軸封上都有使(shǐ)用,使用時間已接近五年,密封效果很好,在接觸式油擋的製作(zuò)上,我們要求廠(chǎng)家把油擋分為兩半加工,這樣在安裝時(shí)就不必吊開電機,就可更換高速端(duān)(電機側)軸封。
3 具體實施
3.1 降低二期球磨機減速機油位
2005年11月我(wǒ)們按照新的油位加工油(yóu)標(biāo)尺,按照標尺對二期球磨機減速機的油位進行了調整。減速機油位降低後,原來泄漏嚴重的四號爐B、C磨減速機高速端(duān)、三號爐A、B磨減速機高速端軸(zhóu)封(fēng)漏油量泄漏量都減少了50%以上。
3.2 軸封換型
2005年(nián)11月我們將三號爐A磨減速機高速端(電機側)、四號爐A磨減速機高速端(duān)(非電機(jī)側)骨架油(yóu)封(fēng)改為接(jiē)觸式(shì)油擋,目前已無泄漏(lòu)。
3.3 其他措施
由於目前尚無法改造二期球磨機減速機所有破損的骨架油封,無(wú)法徹底根治泄漏,我們隻有采取(qǔ)盡可能多的措施來降低現有(yǒu)泄(xiè)漏量。經過實驗,我(wǒ)們將減速機迷宮密封裏原設計密封油脂三(sān)號鋰基脂改為密封(fēng)效(xiào)果更好的(de)7903型耐油密封(fēng)潤滑脂,每半個月定期加注到迷宮式密封中,也(yě)取得了很好的效果;在漏油相對較大的減速機軸封(fēng)下加裝接油管道和接油桶,使漏出來的潤滑油不汙染(rǎn)生產現場(chǎng)。
參考文獻
天津弗蘭德減速機產品說明書
來源:《貴州電力技術》2007年第(dì)2期