一起(qǐ)雙吸式離心泵軸承故障的診斷與處理(lǐ)

2014-07-09

宋應鷹
(江(jiāng)銅貴溪冶煉廠,江(jiāng)西貴溪 335424)

  摘 要:應用PMS設備狀態巡(xún)檢係統,綜合分析了雙(shuāng)吸(xī)式離(lí)心泵振動異常(cháng)的原因和故障發展的趨勢。為離心泵(bèng)維修提早做好(hǎo)了充分準備。處理後的離心泵恢複(fù)正常運(yùn)行狀態,避(bì)免了事故的發生,並節約了大量的(de)人力、物力和維修時間,實現了(le)有計劃、有針對性的點檢定修。
  關鍵詞:離心泵;滾動軸承;振動;峭度;特征頻率(lǜ)
  1 設備概況(kuàng)
  雙吸式離心泵在現代工業中的應用十分廣泛和重要,貴(guì)冶製氧車間循環水係統共有5台大型雙吸式離心清水泵,型號(hào)分別是3台500S-59B型和2台600S-32型,其結構基本相同。
  循環水3台500S-59B型離(lí)心泵2開(kāi)1備,其(qí)中3#泵已連續運行兩年多,今年(nián)泵聯軸節側軸承軸承座Z大(dà)振動一直維持在35μm,自由端軸承軸承座Z大振動一直(zhí)維持在15μm。2011年5月11日點檢發現,泵軸承座振動有明(míng)顯增大,聯軸節側軸承(chéng)、自由端軸承軸承(chéng)座振動(dòng)分別達到了50μm和30μm,自(zì)由端也出現與往常不同(tóng)的異常音響。5月(yuè)13日(rì)停泵檢修,計劃更換兩軸承,揭蓋吊出泵軸清洗兩軸承後檢查發現:自(zì)由端軸承保持架斷裂,聯軸節(jiē)側軸承未見異常。
  由於該(gāi)泵出口閥門無法關嚴密,檢修時不斷有大量水從泵體湧出。故(gù)當日僅更換自由端軸承,同時(shí)對(duì)聯軸節軸承的潤滑脂(zhī)進行(háng)了更新。檢修後投入運行,軸承溫度及音響正常,但(dàn)振動僅下降了10μm。運行日後聯軸節側軸承、自由端軸承軸承座振動緩慢下降(jiàng)並維持在30-35μm和18-20μm。
  2 現場測試及診斷分析
  2011年5月貴冶在製氧等(děng)三個單位進行(háng)PMS設備狀態(tài)巡檢係統試點,6月(yuè)製氧PMS係(xì)統投入使用。由於3#循環水泵振動雖然(rán)較穩定但一直(zhí)稍大,因(yīn)此(cǐ)被列入(rù)監測。
  2.1 測試方案(àn)
  循環水(shuǐ)泵的結構簡單,振動的特征(zhēng)頻率也並不複雜,因而振動測(cè)試分(fèn)析方法對水泵來說(shuō)是非常(cháng)有效的。使用儀器HY-106C振動分析儀,設備簡(jiǎn)圖及測點圖如圖1所示。
  2.2 幅域分析
  在信(xìn)號(hào)的幅值上進行各種處理,即對信號的時域進行統計分析稱為幅域分析。通過連續跟蹤監測,結(jié)合IS02372振動速度判別標(biāo)準,該泵3Av、3Hv、3Vv測點一直預警或報警,如圖2所示,而同時其他各測點振動值正常,測點3的振動速度超過“C”級振動(dòng)強度(dù)等級7.1mm/s,屬於“不滿意”狀態,說明處於不(bú)良的運行狀態。
  進一步看各測點加速度值(zhí),如圖3所示,3#測點加速度明顯較大。再從3Va加速度譜(圖4),有(yǒu)明顯衝擊信號,初(chū)步判斷3#軸承故障。
  時域無量綱峭度指標是歸一化(huà)的4階中心矩,即對振動幅(fú)值進行4次方處理(lǐ),反映波形的尖峭程度、有無衝(chōng)擊。監測(cè)峭度隨時(shí)間的變(biàn)化趨勢(shì),一般經驗認為,滾動軸承正常時,峭度大約為(wéi)3;軸承出現損傷並發展時,峭度明顯增大,甚(shèn)至可達到幾十;故(gù)障嚴重時,峭度(dù)再(zài)次回落到3附近。蛸度指標對早期的衝(chōng)擊類型故障比較敏感。通過(guò)監測,峭度在7月初有明顯(xiǎn)上升,10日(rì)後回落,因此我(wǒ)們確認軸承損(sǔn)傷加(jiā)劇,如圖5所示。
  2.3 頻譜分析
  通過以上幅域分析,了解了設備目前的工作狀態,初步(bù)確定了3#軸承故障。但是,幅域分析方法(fǎ)無法(fǎ)定位發生故障的具體位置,進一步對信號進行頻(pín)譜分析,通(tōng)過提取故障頻率成分,從而確認引發故障的(de)零部件。
  設備的主要(yào)參數:電機轉速987r/min=16.45Hz、電機(jī)功率315kW、泵軸承型號NSK6316。
  軸承特征頻(pín)率如下(xià):
  轉頻:16.45Hz:保持架頻率:6.3Hz;滾動體頻率:34.1Hz;外圈頻率:80.8Hz:內圈頻(pín)率:50.8Hz。
  當滾動軸承發(fā)生損傷類故(gù)障時,就要產生低頻衝擊和振動,產生高(gāo)頻(pín)共(gòng)振波(bō)。利用運轉軸承中故障的低(dī)頻衝擊所產(chǎn)生的高頻分量,激起高頻諧振器(傳感器)的共振(zhèn),再(zài)對高頻共振波進行解調處理,獲得—個剔除了(le)低頻振動幹擾(rǎo),但富含故障信息的共振解調波。通過對此共振解調波的幅值和頻譜的分析,就可以在故障特征頻率及(jí)其倍頻處看到清楚的譜峰,而不含故障衝擊的信號卻不(bú)會在共振解調波的頻(pín)譜圖中(zhōng)出現(xiàn)譜峰,因此很輕易確定故障發生的部位。對3#加速度頻譜進行共振解調(diào),如圖6所示。
  圖6中6.3Hz對(duì)應軸承的保持架特(tè)征頻率,31.3Hz對應(yīng)軸承的滾動體特征(zhēng)頻率,50.0Hz對應(yīng)軸承內圈(quān)特征頻率,考慮到根據軸轉速和軸承幾何(hé)尺寸計算出的故障特征頻率與(yǔ)實際解(jiě)調頻譜(pǔ)中的故障特征頻率之間,由於(yú)譜分析分辨率(lǜ)的原因而存在差異。所以實際(jì)診斷(duàn)時存在一個頻率誤(wù)差。可(kě)以(yǐ)斷定,該泵聯軸節側軸承內圈、滾動體和保持架存在缺陷,應在密切跟蹤監測下盡快安排計劃性檢修。
  3 故障隱患處理及(jí)維修後運行情況
  7月27日解體檢修,發現此處軸承內滾道出現明(míng)顯(xiǎn)幾處凹坑。另部分滾珠和保持架也有輕微損(sǔn)傷。
  更換此軸承後試泵正(zhèng)常,投入使(shǐ)用(yòng)後用巡檢(jiǎn)儀(yí)現場采集振動數據(jù),泵3H、3V、3A測點振動值顯(xiǎn)著(zhe)下降(jiàng),運行狀況非常好,如圖7所示。同(tóng)時從瀑布圖上(shàng)也可清晰(xī)看出,該軸承頻譜在(zài)檢修前後的顯著變化,如圖8所示。
  4 結束語
  此(cǐ)次應用PMS係統對離心泵的滾動軸承進行故障分析,相對以往的用簡單測(cè)振儀來判(pàn)斷此類故障具有較明顯的技術優勢(shì),更易實現有效可靠(kào)的計劃性檢修。也希望借此能為該(gāi)類設備的預知性維修提供一些(xiē)經(jīng)驗,避免突發性設備(bèi)事故的發生(shēng),保證設備的安全運行。
  【參考文獻】
  【1】沈慶根,鄭水英.設備故障診斷[M].北京:化學工業出(chū)版社.2006.
  【2】臨英誌.設備狀態監測與故障診斷技術[M].北京:北京大學出版社.2007.

來源:《冶金動(dòng)力》2012年第1期
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