李忠
(金川電線電纜廠)
摘 要:DZ-13型連續退火大(dà)拉機是我廠(chǎng)生產電線電纜銅線芯的主要設(shè)備之一,該設備采用了日本生產製造的軸承和台灣加工處理過的齒(chǐ)輪、軸等備件,經過四年的生產運行,設備出現了運(yùn)轉噪音(yīn)過大和(hé)潤滑係統密(mì)封泄漏(lòu)等故障,針對以上問題,我們對該設備進行了檢修。在本(běn)次檢修工作中,我與生(shēng)產廠家技術人員共同(tóng)對設備出現的故障問題進行了分析和認真維修處理,對該設備潤滑、密封及備件質量有了更深刻認識,以下(xià)是本次維修(xiū)中故障原因的分析及維(wéi)修中采(cǎi)取的一(yī)些措施的總結。
關鍵詞:故障;磨損;密封;修複
一、密封失效(xiào)原因分析
在本次檢修,我仔細測繪和分(fèn)析了備件的具體損壞程度(dù),也認真做了分析研(yán)究,我認為“潤滑嚴(yán)重失效”是造成設備備件嚴重(chóng)磨損的主要技術原因。主要表現在以下幾個方麵:
1、油液嚴(yán)重變質
在本(běn)次檢修中,當打開箱體時,箱體內壁積垢達8mm以上(shàng),底部沉積雜質達30mm以上,油液顏色(sè)發黑,並(bìng)混有大量拉絲液和銅粉、鐵屑等雜(zá)質。這樣的潤(rùn)滑油已經完全沒(méi)有了潤(rùn)滑效果,相反,大量的雜質和乳液反而增大了備件的磨(mó)損和鏽蝕。
2、油泵非正常工作
在試(shì)車(chē)時,我們(men)發現供油壓力閥(fá)長期損壞。由於油管堵塞,油液不能暢通,當油液壓(yā)力過大時,發生(shēng)自然溢流,為了不發生溢流(liú),有能正常開(kāi)機,有人就將閥用膠布包裹,使電氣係統采樣為油液壓力正常信號,這樣也能正常開(kāi)機。但油管內幾乎沒(méi)有油,潤滑隻(zhī)能靠齒輪飛濺潤滑。
3、密封失效
由(yóu)於油封及(jí)軸心磨損嚴重造(zào)成密封破壞,從而導致拉絲液流入齒輪(lún)箱形成混合溶液,這樣一來引起箱體內零件生(shēng)鏽,並降低齒輪油的潤滑性能。
二、零件磨損原因分析(xī)
在工作時,齒輪軸表麵要承受很大壓力和很高的(de)滑動(dòng)摩擦速度,而且軸與齒輪連(lián)接處散熱效果較(jiào)差,各軸頸表麵易遭受磨料(liào)磨損。因此,大拉機(jī)在大修中必須對齒輪軸進行檢(jiǎn)驗,查明磨(mó)損(sǔn)情況,並進行正確的(de)修理,保證(zhèng)齒輪軸所要求的疲勞強度和耐磨(mó)性。
齒輪軸軸頸(jǐng)表麵(miàn)的磨損是不均勻的,主軸頸與齒(chǐ)輪內孔的(de)徑(jìng)向磨損(sǔn)主(zhǔ)要呈橢圓形,且其Z大磨(mó)損部位相(xiàng)互對應,即各主軸頸的Z大磨損處靠近齒輪(lún)內孔磨損嚴重一(yī)側;而齒輪內孔磨損嚴(yán)重一側的Z大磨損處也是靠近主軸頸一側。齒輪軸軸頸沿軸向還有錐形磨(mó)損。
軸頸的橢圓形磨損是由於(yú)作用於軸頸上的力沿圓周(zhōu)方向分布不均勻引起的。大拉機工作時,齒輪軸頸所受的綜(zōng)合作用力始終作用在連杆軸頸的內側,方向沿(yán)曲軸半(bàn)徑向外,造成連杆軸頸內側磨損Z大,形成橢圓形。齒輪軸軸頸產生錐形磨損的原因是由於通向(xiàng)齒輪的油道是傾斜的,當齒輪軸回轉時,在離心力的作用下,潤滑油中的銅泥雜質偏積在齒輪軸軸頸(jǐng)的一側,加速了該側軸頸的磨損,使齒(chǐ)輪軸軸頸的磨損呈錐形。此外,齒輪軸彎曲、齒輪中心與齒輪(lún)軸中(zhōng)心線不垂直等原因(yīn),都會使軸頸沿軸向受力不均,而使磨損(sǔn)偏斜。
齒輪軸軸頸的磨損呈橢圓形,主要是由於(yú)受(shòu)到齒輪軸、齒輪離心力的影響,使靠近齒輪軸軸頸的一側與(yǔ)軸承產生的相(xiàng)對磨損較大。此外,軸頸表麵(miàn)還(hái)出現了擦傷與燒傷。擦傷主要是由(yóu)於機(jī)油(yóu)不清潔,其中大量混入銅雜(zá)質在軸頸(jǐng)表麵(miàn)刻劃(huá)引起的。軸頸表麵的燒傷是由於齒輪發熱引起的,主(zhǔ)要是由於潤滑不足、機油太髒、油路阻塞等原因造成的。
三、零件的修複
1、齒輪軸的修複
一般(bān)來說,軸頸直徑在80mm以下,圓(yuán)度及圓柱度誤差超過0.025mm;或(huò)軸頸直徑在80mm以上。圓度及圓柱度(dù)誤差超過0.04mm的軸(zhóu),均應(yīng)按(àn)規定尺寸進行修磨,或進行振動堆焊、鍍鉻、鍍鐵後再磨削至規定購尺才或修理尺寸(cùn)。
由於我(wǒ)廠加工設備所限,我們采用了車床磨削齒(chǐ)輪軸軸頸的修複方式。磨削是(shì)在軸校正的基礎上進行的。齒輪軸的磨(mó)削除了軸(zhóu)頸(jǐng)表麵尺寸精度和表麵粗糙度符合技術要(yào)求外,還必須達到形位公差的要求:磨削齒(chǐ)輪軸時,必須保證主軸頸和(hé)齒(chǐ)輪各軸心線的同軸度及兩(liǎng)軸(zhóu)心線間的平行度,限製半徑誤差。並保(bǎo)證齒輪軸軸頸相互位(wèi)置夾角的精度。齒輪軸的磨削通常是在專用的外(wài)圓磨床上進行的。
由於齒輪軸(zhóu)頸(jǐng)磨損不均勻,一般磨削後齒輪軸要使(shǐ)整個齒輪軸的質量中心處於(yú)曲軸主(zhǔ)軸頸中心線上,這樣可以保(bǎo)證齒輪安(ān)裝平衡,運轉時不會(huì)附加動載荷。因此,在齒輪軸頸磨削時,應盡量減少保證吃刀均勻,保(bǎo)證同位齒輪(lún)軸軸頸軸心(xīn)線的同軸度誤差不大於±0.10mm,這樣才能保證齒輪軸運轉中的平衡。
2、齒輪軸密封擋圈處嚴重磨損後的修複(fù)
由於大拉機齒輪軸密封擋圈處(chù)磨損嚴重,磨削法無法修複,修複即使效果也較差,所以我采取車(chē)床修複後,對密封圈壓蓋(gài)結構工藝(yì)尺寸進(jìn)行了改動(dòng),將擋圈厚度減小4mm,這樣(yàng)密封圈就讓開了過去的磨損表麵(miàn),重新(xīn)達到密封尺寸工藝要求。
3、軸承孔的處理
軸承孔的位置被軸承(chéng)磨大了0.15mm,我們采(cǎi)用了工業修補劑修複的方法進行了修複(fù)。
4、潤滑係統修複
我們對潤滑管路進行了徹底疏通和更(gèng)換。並修複了供油泵和壓力閥等潤(rùn)滑備件。
三、檢修心得
1、不是間隙調整的越小密封效果(guǒ)越好(hǎo)
其實不(bú)然,在間隙調整時一定要看圖紙,隻要明確(què)圖紙要求間隙後才可調整螺栓。我們之前就是因為沒有很好的了解該尺寸結(jié)構,一味的緊固螺栓,導致個動圈被磨損,斷裂報廢。其實(shí),壓縮量過大,可導致摩擦副急劇磨損(sǔn),很容易燒損;過度的壓縮(suō)使螺栓(shuān)失去了調節動環端麵(miàn)的能力,導致密封失效。
2、不(bú)是軸承座外壓(yā)蓋(gài)越緊越好
軸承座外壓蓋基(jī)本處於靜止狀態,相對較緊密封效果會好些,但過緊也是有害的。一是引起軸承座外壓蓋因過(guò)度變形,影響密封效果;二是軸承座外壓蓋變形(xíng)會造成調節螺栓過度受力極易引起斷裂;三是安裝、拆卸困難,極易損壞(huài)軸承(chéng)座外壓蓋。
3、不(bú)是所有新備件都比舊備件好
相對而言,使(shǐ)用新(xīn)機械密封的效果好於舊的,但(dàn)新機械密(mì)封的質(zhì)量或材質選擇不當時,配(pèi)合尺寸誤差(chà)較大會影響(xiǎng)密(mì)封效果;在軸(zhóu)頸磨損不是(shì)很嚴重時,還是不更換為好。因為軸承座長時間處於靜止狀態,能(néng)使潤滑油(yóu)中的聚合物和雜質沉積為一體,起到了較好的密封作用。
4、不是拆卸維修都比不拆好
實際上,一旦(dàn)了解了泄漏的真實原因,采取相應的處理措施(例如,調整(zhěng)尺寸(cùn)間隙等),不拆修比拆修更經濟和省力。
5、通過本次檢修使(shǐ)我感到我們對設備的點檢工作還有很多(duō)欠缺,對設備性(xìng)能結構認識不足,設備潤滑和(hé)檢修製度(dù)不健全。