李誌遠 劉國舫
(中(zhōng)國航天科工九院紅林機(jī)械廠機動處,湖北孝感市 4320100)
摘 要(yào):哈挺T42-L型超精密數控車床轉塔刀架的結構、原理,對刀架故障進行(háng)診斷,提出維修方法並成功修複刀塔液壓缸大量漏油故障。
關鍵詞(cí);數控車床;轉塔刀架;刀架主軸
一、引言(yán)
哈挺T42-L數控車床是1998年從美國進口的超精密車床,能進行較長工件的精密加工,是工廠的關鍵設備。設備結構(gòu)十分複雜,數控刀塔是(shì)設備的精密組件之一,有12個刀位,刀(dāo)盤上還帶有動力頭,可(kě)車、銑兩用。由於刀塔內部密(mì)封件損壞,液壓油從刀塔液壓缸中(zhōng)大量漏出(chū),每兩天要加一桶液壓油。經谘詢哈挺中國服務中心,答複說(shuō):國內不能提供該種刀塔的維修技(jì)術服務,需運回美(měi)國修理,費用一萬多(duō)美元(yuán),時間需6個月以上。由於哈挺公司的維修費用過高、維修周期長,工廠決定自主排除故障。
二、T42-L數控轉塔刀架的結構與工(gōng)作原理
T42-L數控轉塔刀架(圖1)。

圖1 T42-L數控轉塔刀架(jià)
該轉塔刀架包括12刀位刀盤、刀盤主軸、刀盤傳動機構、液壓缸、帶編(biān)碼器的(de)交流伺服電機(驅動刀盤)、刀盤鎖緊或鬆開(kāi)接近開(kāi)關、動力頭及驅動電機。刀盤和動力頭的左側照片見圖2。

圖2 12位刀盤和動力(lì)頭
在刀架體內,刀盤驅動伺服電(diàn)機軸上的皮帶(dài)輪通(tōng)過同步帶驅動一(yī)個與蝸杆同軸的皮帶輪,蝸杆帶(dài)動蝸輪轉動,轉動的(de)蝸輪通過齧合的(de)齒實現刀盤轉動。
刀架工作過程(以手動為例):轉(zhuǎn)動操作麵板上的位(wèi)置開關(station)到指定刀位(1~12),然後按開始開關(TERRETIN-DEX1),若刀架在指定刀位,則無(wú)任何動(dòng)作;刀架不在指定刀位,則順序完成以下過程(chéng):①控製刀盤(pán)頂(dǐng)出(chū)的電磁閥打開,液壓油推動活塞使刀盤被頂出,數齒與定齒機構脫離。②接近開關指示燈滅,給係統發“刀盤鬆開”信號。③帶編(biān)碼器的交流伺服電機,按Z短距離順時針或(huò)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)到指(zhǐ)定(dìng)刀位。④電磁閥動作,液壓控製換(huàn)向,液壓油(yóu)反(fǎn)向推動活塞使刀盤縮回,數齒與定齒機(jī)構齧合。⑤接近開關指示(shì)燈亮,給係統發“刀盤鎖緊”信號。
三、診斷與修複
1.診斷
從刀架結(jié)構看,刀(dāo)架體內(nèi)有推動(dòng)刀盤運動的液壓(yā)缸(gāng),有多個O形密(mì)封圈,漏油可能是液(yè)壓(yā)缸的(de)O形密封圈損壞造成的(de)。而O形密封圈損壞,很可能是冷卻用的(de)皂化液積垢或(huò)零件(jiàn)鏽蝕導致運轉損(sǔn)傷引起。具體(tǐ)是哪個密封圈損壞不能確定,而要更(gèng)換任何一個密封圈(quān),均需要拆開刀架體內(nèi)的刀架(jià)主軸,即將刀架全部分解。
2.拆解(jiě)順序與過程
拆除動力頭和刀盤→將液壓油的管道拆除→拔去(qù)電機上所有電纜→剪掉接近開關的(de)連(lián)接線→拆除動力頭驅(qū)動電機(jī)→拆除刀盤驅動電機→拆除刀架主(zhǔ)軸的蝸(wō)輪蝸杆→拆除刀架主軸。
拆除過程中,應注意記錄各部件裝配順序(xù)、位置關係,特別是刀盤與刀(dāo)架(jià)體位置關係,此位置對刀架歸零至關重要。另外,在拆除較重的刀盤時(shí),要做好安全防護措(cuò)施(shī),應用(yòng)結實的繩索吊裝在固定床體上,防止跌落損壞或傷人。
完好無損地拆卸刀(dāo)架主軸是本刀架拆卸(xiè)的關鍵之一。生產廠家裝配刀架時使用了專用工裝及工具,因高精度(dù)部件廠家(jiā)不建議設備使用單位維修,因而設備出廠時並不配備。為排除刀架故障,必須自製拆(chāi)卸工具。如在拆卸刀架主軸上一個帶背(bèi)帽的齒輪的過程中,因背帽在齒(chǐ)輪的內孔裏,且在刀架箱體(tǐ)的中部,空間狹小,常用工具無法使用,必需(xū)要做一個專用工具才能(néng)拆下背帽。該專(zhuān)用工具(jù)要求帶有四(sì)個小爪,要正好卡在背帽的四個孔中。由於無法測量四個小孔的孔距(jù),可在背帽上刷上機油,用薄白紙緊貼該背帽,紙(zhǐ)上(shàng)便留下背帽的印記圖,反複多次以盡量精確。自製工具見圖3。

圖3 自製工具零件圖(tú)
拆下零件後經過認真觀察(chá),發現密封圈已嚴重損壞,且刀盤主軸靠刀盤一端的(de)向心推(tuī)力(lì)球滾針(zhēn)軸承已嚴重鏽蝕,而另一端的軸承完好。經分析可(kě)能是該機床長期使用水性冷卻液(yè)所致,因水性冷卻液易結垢,且把軸承的潤滑油衝掉,從而造成軸承在無潤滑油運轉的情況下損壞。
在拆解完所(suǒ)有零件後,用汽油進行清(qīng)洗,對(duì)使用了近10年的密(mì)封圈及損壞的向心推力球(qiú)軸承全部更換(huàn)。更(gèng)換密封圈和軸承後,再逐步按從後往前的(de)順序把所有的零件裝配好。
3.電氣恢複
由於哈挺T42-L刀架的(de)轉動是用伺(sì)服電機控製旋(xuán)轉,由編碼器來定位,因此刀架恢(huī)複後必須對刀架進行(háng)重新定位和歸零,否(fǒu)則(zé)會出現刀號(hào)不準(zhǔn),換(huàn)刀不到位的現象。機床維護說明書中沒有對刀架進行校準和歸零的相關處理辦法,順(shùn)利解決刀架定位和歸零問題是該故障維修的難點,經過分析(xī)並(bìng)反複摸索、試驗後得出了以下調試方法。
首先在手動狀態把刀架旋轉到1號刀位,並且使刀(dāo)架到位後縮回,讓定齒和動(dòng)齒,處於完(wán)全齧合狀態。此時將係統中1815參數A軸(zhóu)的PAZ的值改為“0”,然後斷開機床電源1min後,再給機床上電,此時不要將急停(tíng)按鈕拉起,讓機床處於急停狀態下,找到刀具(jù)管理的D308參(cān)數值,並(bìng)將此值改為(wéi)“1”,目的是讓刀架現有的實際位置(zhì)與參數設定保(bǎo)持一致。然後將係統1815參數A軸(zhóu)PAZ的值改為“1”,機床斷電1min以上,待設置後的數據儲存生效。Z後機床上電,並按複位鍵(jiàn)即完成刀架的校準(zhǔn)和歸零。