徐健 盧(lú)山
(馬鋼氣體銷售分公司,安徽馬鞍山 243000)
摘 要:通過振動信號采集、分析、查找水泵異常(cháng)振動故障,並加以解決,為(wéi)製氧機(jī)組安(ān)全、可靠(kào)、穩定運行提供保障。
關鍵(jiàn)詞:水泵;軸(zhóu)承振動;信號分析;頻譜(pǔ);故障
輔助設(shè)備水泵在製氧機組的運行中擔負著不可替代的重要(yào)作用,水泵裝置工作的好壞(huài),直接影響製(zhì)氧機組的安全運行。
製氧係(xì)統常用的水泵有氮水泵、冷卻水泵、常溫水泵、提升水泵等,根據(jù)功率、效率、揚程、流量等的不同,決定各水泵(bèng)工作狀態的不同。馬(mǎ)鋼氣體銷售分公司有大小水泵近50台,我們專檢除對大型製氧機機組進行監測(cè)外(wài),還用大量的時間和精力對水泵測試(shì),水泵的故障基本(běn)上能通過五感和讀(dú)頻譜的方法判斷出來。
滾動軸承是水泵的重(chóng)要(yào)部件(jiàn),滾動軸承(chéng)損壞占水泵故障的70%以上。滾動軸承的故(gù)障表現滾珠和滾道(dào)表麵(miàn)剝落、凹痕、破裂、潤滑不良(liáng)、腐蝕、過載、磨(mó)損和異物侵入等,產生原(yuán)因包(bāo)括(kuò)安裝不當、對中不好、軸承傾斜、軸(zhóu)承選(xuǎn)用不正確、潤滑或密(mì)封失效、負載不合適以及製(zhì)造缺陷,Z終會造(zào)成滾動(dòng)體或滾道(dào)表麵產生剝落坑,並且向大片剝落等情況發展(zhǎn),導致內圈、外圈、保持架、滾動體損壞,Z終使軸承失效。現將(jiāng)工作中遇到的多起水泵軸(zhóu)承故障案例分析如下。
1 案例一(yī)
故障小水(shuǐ)泵工作參數如下。
電機功率:N=75kW
轉速:n=2975rpm
流量:Q=13.3m
3/min
揚程:H=125m
2007年5月24日上午點檢標準化作(zuò)業時,測得(WP1103)水泵(bèng)振(zhèn)動異常(見表1)。
水泵負載側4A振動值達13.1mm/s(見圖2、表2),FTF17.5Hz振幅為4.09mm/s,保持架通過(guò)頻率較明顯,且低頻信號集中,我們認為滾動體鬆動或磨損增大,造成軸向(xiàng)振(zhèn)動數值較前期運行平穩(wěn)時有顯著增(zēng)長。故障頻率特征比較好(hǎo)確定,我們安排檢修更換軸承,檢(jiǎn)修檢查(chá)發現軸承長期磨損,造成保持架間隙變大產生鬆動,故障判斷同檢修結果基本(běn)吻合。
局(jú)部放(fàng)大檢修後的功率譜(pǔ)圖4保(bǎo)持架通過頻率7.5Hz處的振動幅值隻有0.02(mm/s)。
檢修(xiū)後,對水泵進行數據采集,發現保持架通過(guò)頻(pín)率幅值大幅度降低,水泵其它的振動頻率也隨著(zhe)下降(見檢修後的圖3、圖4、表3),該水(shuǐ)泵運轉恢複(fù)正(zhèng)常。通過(guò)更換滾動(dòng)軸承,消除了隱患(huàn)缺(quē)陷,日常檢修達到了目的。
2 案例二
2007年1月12日淩晨6:00運行(háng)人員巡檢發現,某製氧機組WP1104水泵油窺(kuī)視鏡脫落,地下有一(yī)大灘油跡,窺視鏡有一處(chù)燙化的痕跡(jì),在牙扣底部有一長(zhǎng)約1.5cm的裂縫(féng)。觀(guān)察泵體,在兩端軸承端蓋(gài)處,油漆有起皮(pí)剝落跡象,靠背輪側有(yǒu)過熱現象。水(shuǐ)泵當時已經采取緊停,接到(dào)調度指令點檢員到達(dá)現場已無法采集數據(jù)。安排對水(shuǐ)泵解體後發現水泵葉輪(lún)側軸承滾珠及保持架幾乎全部燒壞,保持架已燒散了(le),滾動(dòng)軸(zhóu)承的外滾(gǔn)道(圈)燒得(dé)局部發(fā)藍嚴重,葉(yè)輪背測軸承積炭嚴重(chóng),軸承端蓋出現裂紋。這起故障是因為(wéi)軸(zhóu)承缺油造成(chéng)軸承瞬間過熱,熱量傳遞至泵體,當達到一定溫度後,窺視鏡(jìng)高溫熔化,油從(cóng)窺視孔流出,從缺油而燒損滾動軸承。圖5為潤滑不(bú)良,造成軸承損壞。
3 案例三(sān)
350S—75型單級雙吸、臥(wò)式中開離心水泵擔負(fù)馬鋼氣體銷售分公司兩萬製氧機和三萬五製氧機組的(de)二號氮壓機、二(èr)液化站等的冷卻水供水重任。
350S—75型水泵工作參數如下。
電機功率:N=360kW
軸功率:N1=304kW
轉速:n=1450rpm
流量:Q=21m
3/min
揚程:H=70m
水泵葉輪經過靜平衡檢驗,用軸套和兩側(cè)的軸套螺母固定(dìng),其軸(zhóu)向位置可以通過軸套螺母進行調整,葉(yè)輪的軸向力利用其(qí)葉片的對稱布置達到平衡,一些剩餘軸向(xiàng)力(lì)則(zé)由軸端的軸承承受。水泵(bèng)軸由兩(liǎng)個單列向心球軸承(chéng)支承,軸承裝在泵體兩端的(de)軸承(chéng)殼內,用黃油潤滑。水泵通過彈性聯軸器與電動機直接傳動,兩聯軸器外圓上的不同心度(dù)允差為0.1mm,端麵間(jiān)隙(xì)沿圓周的不均勻度允差為0.3mm。
該泵自2003年7月投產以來,運行一直不(bú)平穩,曾發生斷軸事故。2007年3月8日點檢(jiǎn)時發現2#水泵(bèng)噪聲(shēng)大,用測振儀對其進(jìn)行振動信號采集(見表4、圖6、圖7),數值波動大(dà),Z大3H位置振動數值達22mm/s。注:FTFI保持架通過頻率;BSF滾動(dòng)體(tǐ)通過(guò)頻率;BPFO外圈通(tōng)過頻率。
我們認為保持架通過頻率、滾動體通過頻率、外圈通過頻率故障特征頻率特別明(míng)顯,即FTFI振幅很大,BPFO也顯示異常,即安排停(tíng)機檢修(xiū)更換軸承。
拆卸(xiè)水泵(bèng)發現軸承損壞,保持架(jià)已經斷成幾截,滾珠已缺損,外圈有裂紋。由(yóu)於運(yùn)行崗位巡檢和專檢工作到位(wèi)、判(pàn)斷準確,檢修及時,沒有造(zào)成重(chóng)大設備事故。
該水泵自2003年(nián)7月投入生產以來,由於軸承裝(zhuāng)配不當和水泵整個係統安裝質量等多方麵問題,造成電機基礎振動大(dà),水泵軸承在短(duǎn)期內(nèi)振動加劇、葉輪磨損加大、轉軸(zhóu)扭力變形,甚至在2004年5月發(fā)生水泵泵軸(zhóu)斷裂的故障,嚴(yán)重(chóng)影響二萬製氧機組正常、安全(quán)運行。為此,設備(bèi)專(zhuān)業點檢人員對該水泵實行重點監測。2007年3月6日點檢(jiǎn)員對該泵進行日常(cháng)巡檢時用701頻(pín)譜數采器對水泵(bèng)軸承3、4點進行振動值數據采集,發現水泵負載側軸承(chéng)振動值偏高、聲音有點異常、且電機電流相應增大。接著連續三天對(duì)該泵密切(qiē)跟蹤觀察。9日在3、4檢測點采集(jí)振動數據時(shí),振動值較(jiào)前幾天明顯增大,並伴有波動(dòng)現象,軸承出(chū)現“哽、哽、”的聲音(yīn),通過數據對比(bǐ)分析和異常聲音參(cān)照,初步判斷該泵負載側外圈或保持架可能存在缺陷,隨即停機檢修(xiū)。檢修人員將該泵(bèng)解體檢查,發現負載側軸承外圈有三(sān)處不規則(zé)裂紋、保持架(jià)斷裂數段,基本證實了(le)診斷人員的判斷。這種利用(yòng)檢測儀器數據分析對比的方法能(néng)夠(gòu)提(tí)前發現和及時預報故障,避免了整台(tái)水泵故障的擴大化,既節約了成本(běn),提(tí)高了工作效率,也延長了設備的運行周期(qī)。
參考文獻
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